北元集团热电分公司节能降耗工作成为新常态
2015-04-08 10:36:07 来源:
A-
A+
电力18讯:
今年以来,北元化工集团热电分公司坚持“节能降耗全员抓”的原则,以“宣传引导、措施降耗、技术节能”为重点,狠抓节能降耗工作,通过调整锅炉燃烧方式降低煤耗,每年可节约368万元。
该公司四台锅炉运行以来,锅炉炉渣可燃物及飞灰可燃物居高不下,煤耗偏高,磨煤机出口一次送粉管磨损严重,影响机组的正常运行,同时,粉煤灰游离氧化钙含量超标,致使粉煤灰不能直接利用。针对这种情况,公司通过调整锅炉燃烧方式,降低炉渣、飞灰可燃物及粉煤灰游离氧化钙,降低一、二次风机电流,减少磨煤机出口一次风速过高带来的风管磨,提高了经济效益。
锅炉燃烧方式调整后,一台机组每年可节省约85.7万度电。上网电价按每度0.26元计算,每年可节约资金22万元。四台炉的炉渣可燃物由18%下降至7.04%,飞灰可燃物由7%下降至1.88%。四台锅炉每天燃烧煤按4700吨计算,每年可节约原煤15353吨,每吨原煤按225元计算,每年可节约345万元。
据悉,锅炉在运行中只要锅炉燃烧工况良好,锅炉氧量降至最经济值,减少排烟热损失,降低二次风机电耗,同时保证磨煤机通风量足够,将一次风压降到最低,一次风机电耗降到最低,煤粉细度达到设计值,最终就能够达到炉渣、飞灰可燃物达最低值,为企业创造出更大的经济效益。 (李小岗)
今年以来,北元化工集团热电分公司坚持“节能降耗全员抓”的原则,以“宣传引导、措施降耗、技术节能”为重点,狠抓节能降耗工作,通过调整锅炉燃烧方式降低煤耗,每年可节约368万元。
该公司四台锅炉运行以来,锅炉炉渣可燃物及飞灰可燃物居高不下,煤耗偏高,磨煤机出口一次送粉管磨损严重,影响机组的正常运行,同时,粉煤灰游离氧化钙含量超标,致使粉煤灰不能直接利用。针对这种情况,公司通过调整锅炉燃烧方式,降低炉渣、飞灰可燃物及粉煤灰游离氧化钙,降低一、二次风机电流,减少磨煤机出口一次风速过高带来的风管磨,提高了经济效益。
锅炉燃烧方式调整后,一台机组每年可节省约85.7万度电。上网电价按每度0.26元计算,每年可节约资金22万元。四台炉的炉渣可燃物由18%下降至7.04%,飞灰可燃物由7%下降至1.88%。四台锅炉每天燃烧煤按4700吨计算,每年可节约原煤15353吨,每吨原煤按225元计算,每年可节约345万元。
据悉,锅炉在运行中只要锅炉燃烧工况良好,锅炉氧量降至最经济值,减少排烟热损失,降低二次风机电耗,同时保证磨煤机通风量足够,将一次风压降到最低,一次风机电耗降到最低,煤粉细度达到设计值,最终就能够达到炉渣、飞灰可燃物达最低值,为企业创造出更大的经济效益。 (李小岗)
评论
最新评论(0)
相关新闻:
-
无相关信息