勇士的承诺――记国电丰城发电公司检修部“治漏攻坚突击队”
2015-08-06 16:31:32 来源:
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电力18讯:
“我们代表公司治漏攻坚突击队,郑重承诺:精心管理,细普查;精准技术,细创新;精确方法,细实施;确保设备无渗漏。”在国电丰城发电有限公司四号机组A修动员会上,由检修部各专业管理人员和部室主任组成的“治漏突击队”,面对公司领导和全公司职工郑重宣誓。
丰城公司四号机组第四次大修战役正式打响了。这也是该公司首台按照国电集团公司“检修标准化和文明生产标准化”检修的机组。为安全优质完成好机组检修,使“两个标准化”在检修中落地生花,确保机组检修后安全、经济、文明有全面质的提升,该公司提出了“全面整治设备渗漏治理工作,使渗漏率达到0.02%”的目标,并成立由主力参战单位检修部技术骨干、党员组成的公司A修“治漏攻坚突击队”。
“勇士们,出发吧!”在动员会上,公司总经理亲自授旗并喊响了口号,极大地激励鼓舞了参战人员的士气。大修开始后,突击队攻坚克难,冲锋在前,全力投入设备治漏的行动中,发现并处理大量渗漏点,机组修后形象得到极大的提升。
精心管理,细普查
公司四号机组2000年投产,至今运行15年,运行中磨损、腐蚀、老化等原因,加上原管理模式对渗漏重视程度欠缺,机组累积较多的设备渗漏点。
但到底有多少渗漏点,恐怕谁也说不清楚,非常不利于机组的治漏工作。因此,各专业治漏小分队技术人员通过查图纸、查现场,全面仔细普查设备渗漏点,共统计4台机组存在可能的渗漏点共30万处之多,并到现场一一核对,全面掌握机组渗漏的真实情况。
锅炉专业因存在高、低温腐蚀以及磨损严重,成为了此次大修治漏工作的重点对象。
由于运行中风烟系统为负压运行,漏点不易发现。在机组停运后第三天,大修专业组就安排了正压试验,并在短短两天的时间内,将治漏重点区域的近700平方保温拆除,为锅炉正压试验做足了准备。
整个正压试验历时2小时,共发现漏点近50多处,存在较多严重漏点,特别是制粉系统热一次风区域,在冷风入口处后焊缝拉裂严重,热风门轴套处大部分磨损漏风;尾部烟道腐蚀穿孔较多。
以往炉内检修工作环境非常恶劣,灰尘太多,一般的口罩根本不起作用,对锅炉检修人员的身体健康造成极大的危害。经过前期NOSA安健环学习后,大家充分认识到工作环境的重要性,同时为了更有利于受热面漏点和磨损点排查工作,“锅炉治漏小分队”在等受热面温度下降至50℃左右时采用水冲洗的方法,创造出了一个良好的工作环境。干干净净的受热面,极大地方便了排查,共发现隐患点共500处。
精准技术,细创新
由于机组投产早,以前的设计思路和技术还达到目前无渗漏的高标准。为了治漏,各“治漏攻坚队”通过“走出去”,“请进来”,吸取直经、创新技术、自主发明等方式,解决一个又一个难题,新技术采用在大修现场遍地开花。
化学专业自创的“茶壶治漏法”,通过采用不锈钢材料模仿茶壶造型,解决了4号吸收塔PH计泄漏点“老大难”问题,给了其他专业很大的提示。
如锅炉风烟系统工作环境复杂,存在粉尘磨损、高温应力、低温腐蚀等损伤。特别是热一次风,风压高,粉尘多,温度高,原风门轴套处设计填料密封无法适应复杂的工作环境,运行二、三个月就存在漏风、粉的现象,严重影响现场工作环境。如果还是采用原方法,肯定达不到彻底治漏的要求,必须采取精准技术,进行创新,才能达到预期的目标。
“锅炉治漏小分队”通过外出学习,借鉴兄弟单位成功处理经验,将热风门、快关门、隔绝门25个轴套密封进行技改,投资近25万元增加密封风冷却和碳晶密封,进行多重封堵。改造后运行效果显著,现场没有一点渗漏,环境焕然一新。
磨煤机减速机传动处漏油也是个难啃的“硬骨头”,经过反复的治理,效果仍不明显。锅炉技术人员经过反复观察,试验,终于发现渗油的“元凶”为回油槽检修遗留黄油堵塞和回油孔径偏小造成的,通过清理和加大回油管径彻底解决漏油问题。
“以前一个油站渗漏点达几千个,耐油垫换了一遍又一遍,效果总是出不来。”在一次江西公司A修督查组到大修现场督查时,汽机专业人员“讨伐”了汽机密封油站渗漏这个“心头之痛”。经过督查员的一句提醒,一语点醒梦中人,汽机治漏小分队立马通过更换四氟乙烯的材料后解决了“心头之患”。
精确方法,细实施
除了新技术的采用解决一些难题外,对于其它渗漏点,各“治漏攻坚小分队”采取小技改来减少渗漏点,采取“硬措施”进行整治。
公司制粉系统为正压运行,存在磨损大,漏点多,整治难等困难。特别是粉管弯头,磨煤机落煤管和出口粉管,以及分配器等处,在运行中更是漏点频发。“锅炉治漏小分队”重点对以上各处采取“硬措施”进行整治:割除所有的近40个弯头进行检查,更换或修补部分弯头,在弯头迎风面用碳化硅防磨涂料 平,再贴上防磨陶瓷,进行双重防磨保护;分配器外壳内部全部贴陶瓷,格栅减少三分之二,降低系统阻力,而且全部定做陶瓷格栅;落煤管和磨煤机出口粉管全部更换新管材并贴满陶瓷。
针对热风道冷风进口处存在冷热交变应力,容易产生拉裂的现象,“锅炉治漏小分队”在补焊同时,采取加强筋的措施,同时更换5个磨煤机热风门和空预器尾部烟道,更换空预器一次风、二次风进出口共10个膨胀节,并对烟道进行胶泥防磨防腐处理。
“水平低过吹损管整治更换600多根管子,修补近3000处吹损处,新焊缝全部经过100%射线检查…”走进大修现场,飘扬的“治漏攻坚队”旗帜鲜艳醒目,到处可见治漏攻坚队员忙碌的身影。
“每天看到那面鲜红的队旗,我就想起面对全厂职工的承诺,心里就有一份沉甸甸的责任。”治漏攻坚队员之一的检修部胡主任由衷地说道,“说出的话一定付出行动,绝不能辜负勇士的称号”。
是的,整个“治漏攻坚队”都在尽最大努力做到“言必行,行必果”。
6月25日,丰城公司四号机组A修如期高质量地完成,修后运行至今,正接受着迎峰度夏的检验。梳理整个生产现场设备运行情况后表明,此次大修治漏效果达到了预期的目的。(国电丰城发电有限公司 熊武)
“我们代表公司治漏攻坚突击队,郑重承诺:精心管理,细普查;精准技术,细创新;精确方法,细实施;确保设备无渗漏。”在国电丰城发电有限公司四号机组A修动员会上,由检修部各专业管理人员和部室主任组成的“治漏突击队”,面对公司领导和全公司职工郑重宣誓。
丰城公司四号机组第四次大修战役正式打响了。这也是该公司首台按照国电集团公司“检修标准化和文明生产标准化”检修的机组。为安全优质完成好机组检修,使“两个标准化”在检修中落地生花,确保机组检修后安全、经济、文明有全面质的提升,该公司提出了“全面整治设备渗漏治理工作,使渗漏率达到0.02%”的目标,并成立由主力参战单位检修部技术骨干、党员组成的公司A修“治漏攻坚突击队”。
“勇士们,出发吧!”在动员会上,公司总经理亲自授旗并喊响了口号,极大地激励鼓舞了参战人员的士气。大修开始后,突击队攻坚克难,冲锋在前,全力投入设备治漏的行动中,发现并处理大量渗漏点,机组修后形象得到极大的提升。
精心管理,细普查
公司四号机组2000年投产,至今运行15年,运行中磨损、腐蚀、老化等原因,加上原管理模式对渗漏重视程度欠缺,机组累积较多的设备渗漏点。
但到底有多少渗漏点,恐怕谁也说不清楚,非常不利于机组的治漏工作。因此,各专业治漏小分队技术人员通过查图纸、查现场,全面仔细普查设备渗漏点,共统计4台机组存在可能的渗漏点共30万处之多,并到现场一一核对,全面掌握机组渗漏的真实情况。
锅炉专业因存在高、低温腐蚀以及磨损严重,成为了此次大修治漏工作的重点对象。
由于运行中风烟系统为负压运行,漏点不易发现。在机组停运后第三天,大修专业组就安排了正压试验,并在短短两天的时间内,将治漏重点区域的近700平方保温拆除,为锅炉正压试验做足了准备。
整个正压试验历时2小时,共发现漏点近50多处,存在较多严重漏点,特别是制粉系统热一次风区域,在冷风入口处后焊缝拉裂严重,热风门轴套处大部分磨损漏风;尾部烟道腐蚀穿孔较多。
以往炉内检修工作环境非常恶劣,灰尘太多,一般的口罩根本不起作用,对锅炉检修人员的身体健康造成极大的危害。经过前期NOSA安健环学习后,大家充分认识到工作环境的重要性,同时为了更有利于受热面漏点和磨损点排查工作,“锅炉治漏小分队”在等受热面温度下降至50℃左右时采用水冲洗的方法,创造出了一个良好的工作环境。干干净净的受热面,极大地方便了排查,共发现隐患点共500处。
精准技术,细创新
由于机组投产早,以前的设计思路和技术还达到目前无渗漏的高标准。为了治漏,各“治漏攻坚队”通过“走出去”,“请进来”,吸取直经、创新技术、自主发明等方式,解决一个又一个难题,新技术采用在大修现场遍地开花。
化学专业自创的“茶壶治漏法”,通过采用不锈钢材料模仿茶壶造型,解决了4号吸收塔PH计泄漏点“老大难”问题,给了其他专业很大的提示。
如锅炉风烟系统工作环境复杂,存在粉尘磨损、高温应力、低温腐蚀等损伤。特别是热一次风,风压高,粉尘多,温度高,原风门轴套处设计填料密封无法适应复杂的工作环境,运行二、三个月就存在漏风、粉的现象,严重影响现场工作环境。如果还是采用原方法,肯定达不到彻底治漏的要求,必须采取精准技术,进行创新,才能达到预期的目标。
“锅炉治漏小分队”通过外出学习,借鉴兄弟单位成功处理经验,将热风门、快关门、隔绝门25个轴套密封进行技改,投资近25万元增加密封风冷却和碳晶密封,进行多重封堵。改造后运行效果显著,现场没有一点渗漏,环境焕然一新。
磨煤机减速机传动处漏油也是个难啃的“硬骨头”,经过反复的治理,效果仍不明显。锅炉技术人员经过反复观察,试验,终于发现渗油的“元凶”为回油槽检修遗留黄油堵塞和回油孔径偏小造成的,通过清理和加大回油管径彻底解决漏油问题。
“以前一个油站渗漏点达几千个,耐油垫换了一遍又一遍,效果总是出不来。”在一次江西公司A修督查组到大修现场督查时,汽机专业人员“讨伐”了汽机密封油站渗漏这个“心头之痛”。经过督查员的一句提醒,一语点醒梦中人,汽机治漏小分队立马通过更换四氟乙烯的材料后解决了“心头之患”。
精确方法,细实施
除了新技术的采用解决一些难题外,对于其它渗漏点,各“治漏攻坚小分队”采取小技改来减少渗漏点,采取“硬措施”进行整治。
公司制粉系统为正压运行,存在磨损大,漏点多,整治难等困难。特别是粉管弯头,磨煤机落煤管和出口粉管,以及分配器等处,在运行中更是漏点频发。“锅炉治漏小分队”重点对以上各处采取“硬措施”进行整治:割除所有的近40个弯头进行检查,更换或修补部分弯头,在弯头迎风面用碳化硅防磨涂料 平,再贴上防磨陶瓷,进行双重防磨保护;分配器外壳内部全部贴陶瓷,格栅减少三分之二,降低系统阻力,而且全部定做陶瓷格栅;落煤管和磨煤机出口粉管全部更换新管材并贴满陶瓷。
针对热风道冷风进口处存在冷热交变应力,容易产生拉裂的现象,“锅炉治漏小分队”在补焊同时,采取加强筋的措施,同时更换5个磨煤机热风门和空预器尾部烟道,更换空预器一次风、二次风进出口共10个膨胀节,并对烟道进行胶泥防磨防腐处理。
“水平低过吹损管整治更换600多根管子,修补近3000处吹损处,新焊缝全部经过100%射线检查…”走进大修现场,飘扬的“治漏攻坚队”旗帜鲜艳醒目,到处可见治漏攻坚队员忙碌的身影。
“每天看到那面鲜红的队旗,我就想起面对全厂职工的承诺,心里就有一份沉甸甸的责任。”治漏攻坚队员之一的检修部胡主任由衷地说道,“说出的话一定付出行动,绝不能辜负勇士的称号”。
是的,整个“治漏攻坚队”都在尽最大努力做到“言必行,行必果”。
6月25日,丰城公司四号机组A修如期高质量地完成,修后运行至今,正接受着迎峰度夏的检验。梳理整个生产现场设备运行情况后表明,此次大修治漏效果达到了预期的目的。(国电丰城发电有限公司 熊武)
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