大唐华银株洲发电公司开展技术改造降成本提效率
2015-04-14 16:27:39 来源:
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电力18讯:
为进一步提高干灰系统输灰效率,大唐华银株洲发电公司积极开展了干灰输送系统提质改造,并取得了可喜实效。
此前,该公司#3炉干灰输送系统原设计按每个灰斗粉煤灰量均布进行设计、施工,但实际上,该公司布袋除尘器内灰量分布及不均匀,四电场灰量远高于一、二电场,导致三、四电场高灰位较多且难以消除,经常需开水排予以消除。而且,干灰输送系统部分阀门经常出现开启、关闭不到位或根本不动作,气缸漏气等故障,输送仓泵硫化锥及硫化管磨损严重,部分管道也因磨损而产生泄漏现象,以上故障严重影响输灰效率。此外,由于采用独立仓泵输送方式气源满足不了现场需求,能耗高且输送效率较低,3#炉就地仓泵输灰等待气源时间长;输灰中易造成堵管故障,有时需人工泄压排出堵塞的粉煤灰,由此易造成环保污染。
在该公司产业开发服务中心及后勤服务部联合研究实施下,组织专业技术人员成立公关小组,精心研究方案、不断实验改进,最后将原有的#3炉三、四电场仓泵上的进料阀改为带密封装置的圆顶阀,以提高阀门使用寿命,同时为保障下灰顺畅将原有进料手动蝶阀改为伸缩节;对仓泵下口增设混灰器并将原有的3#炉三、四电场仓泵大小头流化锥处管道拆除,将原流化管道改为补气管延伸至仓泵内出料口处;将原有仓泵“一仓一管”的连接方式改造为“四仓一管”的连接方式,将原有的8个输送单元改为2个输送单元以确保满足动力源和输灰要求并优化气源配置;根据输送方式的变化重新对程序进行调整、设计并对电气系统进行改造升级。
通过此项革新改造,输灰效率大为提高,由改造前一个仓泵一个班只能输送3次,到一个班现在能输送20次,输送效率成倍上升,实现了30万机组#3炉三、四电场无高料位,无水排粉煤灰的目标,提高干灰年综合利用率2个百分点;提高系统可靠性和检修效率,降低了检修成本、运行成本。改造后的阀门、弯头、管道具具有耐磨性能好,使用寿命长等特点,同时降低了设备的磨损率及故障率。该项目每年还可节约粉煤灰排放费约10万,年节约检修费用近30万元。(陈薇)
为进一步提高干灰系统输灰效率,大唐华银株洲发电公司积极开展了干灰输送系统提质改造,并取得了可喜实效。
此前,该公司#3炉干灰输送系统原设计按每个灰斗粉煤灰量均布进行设计、施工,但实际上,该公司布袋除尘器内灰量分布及不均匀,四电场灰量远高于一、二电场,导致三、四电场高灰位较多且难以消除,经常需开水排予以消除。而且,干灰输送系统部分阀门经常出现开启、关闭不到位或根本不动作,气缸漏气等故障,输送仓泵硫化锥及硫化管磨损严重,部分管道也因磨损而产生泄漏现象,以上故障严重影响输灰效率。此外,由于采用独立仓泵输送方式气源满足不了现场需求,能耗高且输送效率较低,3#炉就地仓泵输灰等待气源时间长;输灰中易造成堵管故障,有时需人工泄压排出堵塞的粉煤灰,由此易造成环保污染。
在该公司产业开发服务中心及后勤服务部联合研究实施下,组织专业技术人员成立公关小组,精心研究方案、不断实验改进,最后将原有的#3炉三、四电场仓泵上的进料阀改为带密封装置的圆顶阀,以提高阀门使用寿命,同时为保障下灰顺畅将原有进料手动蝶阀改为伸缩节;对仓泵下口增设混灰器并将原有的3#炉三、四电场仓泵大小头流化锥处管道拆除,将原流化管道改为补气管延伸至仓泵内出料口处;将原有仓泵“一仓一管”的连接方式改造为“四仓一管”的连接方式,将原有的8个输送单元改为2个输送单元以确保满足动力源和输灰要求并优化气源配置;根据输送方式的变化重新对程序进行调整、设计并对电气系统进行改造升级。
通过此项革新改造,输灰效率大为提高,由改造前一个仓泵一个班只能输送3次,到一个班现在能输送20次,输送效率成倍上升,实现了30万机组#3炉三、四电场无高料位,无水排粉煤灰的目标,提高干灰年综合利用率2个百分点;提高系统可靠性和检修效率,降低了检修成本、运行成本。改造后的阀门、弯头、管道具具有耐磨性能好,使用寿命长等特点,同时降低了设备的磨损率及故障率。该项目每年还可节约粉煤灰排放费约10万,年节约检修费用近30万元。(陈薇)
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