水电八局厄瓜多尔美纳斯项目强化人工和施工管理出效益
人工成本管控:规范考勤管理,降低劳务成本。
根据项目施工生产的实际需要,项目部雇佣了当地劳务1300余人。
厄方劳动法规定,不同时间段需要对其分别额外支付25%、50%、100%的加班工资。另外,在政府规定的法定节假日加班除正常支付工资外,还需要支付200%加班工资。
项目部厄方员工工作时间实行8小时工作制,超出8小时工作则算加班。由于项目部前期人工管理模式较为粗放,没有进行系统精细的管控,各部门(工区)安排厄方员工加班情况较为普遍;另外,存在虚打加班时间,加班时间计算错误等情况,因此,项目加班工资在人工成本中一直居高不下。
项目部一半以上的员工为青年人,在一次团工委座谈会上,大家对此问题进行了深入探讨,认为目前项目上对加班及考勤工作把控不严,存在管理漏洞。经过讨论,并报项目部党工委同意,项目及时下发了《规范厄方员工工作制及考勤管理的通知》,对厄方员工工作考勤时间及非紧急情况下的加班做了明确规定。采取了“厄方劳务加班申报制,考勤管理月度通报制”等措施,严格厄方劳务的考勤管理工作,同时对违反规定的相关责任人员予以通报处罚,取得了一定成效。据统计,项目部月支付厄方人工工资比过去减少8%左右。
施工成本管控:优化方案 提质降耗
美纳斯项目部承建的大坝是碾压混凝土重力大坝,但是由于坝址的天然地理缺陷,建基面需进行常态混凝土回填,工程量较大。
根据业主、监理要求,常态混凝土回填采用泵送入仓方式。然而泵送入仓方式对混凝土坍落度及流动性要求较高,需增加水泥用量,从而导致施工成本增加;同时如果水泥掺量高,将会导致水化热大,容易产生裂缝,不利于施工质量控制,且后期裂缝处理散财耗时。
针对上述情况,项目部施工工区的青年团队积极与业主、监理沟通,陈述利弊,最终说服监理优化混凝土入仓方式,将原有的泵送混凝土入仓改为用混凝土罐车直接运输进入仓面,再由挖机仓内布料平仓的方式。
混凝土入仓方案优化实施至今,已浇筑混凝土总量约10600立方米;与采用泵送混凝土入仓相比,除了提高效率之外,仅从混凝土配合比一项上(优化后常态混凝土水泥掺量300公斤/方,泵送混凝土水泥掺量为400公斤/方),每立方米混凝土即可节约水泥100公斤。截至目前已节约水泥用量1060吨,从而节约成本约14.1万美元;并且减少了混凝土开裂的风险,促进了质量提升,减少了后续混凝土裂缝处理的费用与时间。
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