大唐七台河发电公司以“三节”力降“三耗”
2008-11-10 09:03:47 来源:
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电力18讯: 作者:于国敏
本网讯 大唐七台河发电有限责任公司将节能降耗工作摆在重要位置,通过节水、节油、节煤等措施,降低了综合发电水耗、油耗、供电煤耗等指标,以“三节”降“三耗”成效显著。
为进一步加大能耗降低力度,该公司从2008年初开始,把生产过程中与能耗相关的各项参数实时链接于绩效考核系统中,一方面可实时掌握机组运行的经济性,为机组调整提供分析依据;另一方面使降耗工作完成情况与每月收入直接挂钩,有效调动了运行人员开展经济调整和提高调整水平的积极性。
为降低水耗,该公司重点严抓主要耗水设备和系统管理,力求设备达到或优于设计状态。重点抓好降低水塔蒸发量、灰水回收系统的检修维护工作和生消水系统、地下管网的管理,在管理环节做到节约每一滴水;加大节水技术创新力度,开发了蒸汽采暖系统疏水过冷却技术,将疏水温度由以往的130℃以上降到了70℃左右,使采暖用蒸汽量减少在25%以上;给循环水加高效阻垢剂,使循环水排污量由以前的300吨/小时左右,降到了目前的150吨/小时左右;将雨水泵站雨水引至除灰管理,用以冲灰;对灰场水力池进行自动调节改造;对生消水系统等加装计量表计,以便对全公司各处用水进行管理;制定全厂用水经济调度方案,最大程度地发挥每一吨水的作用。
为降低油耗,该公司采取了微油量点火及稳燃技术改造,机组启动耗油量由原来的120吨陡降为5吨,综合节油率在95%以上;掌握好油枪投油时机,降低机组耗油量;进行不投油最低稳燃试验,重新确定机组最低不投油负荷,降低助燃用油。从提高煤质角度入手减少投油量,进一步强化燃煤采购和入厂关,杜绝无烟煤和热值低于4500大卡的煤炭入厂;建立煤场台账,对入厂、入炉热值差及时进行跟踪分析,全面做好掺烧混配。强化机组大、小修设备治理力度,减少因设备或系统缺陷而发生耗油,同时对规程进行修改,调整节油启停方式。
为降低煤耗,该公司一是实施了一系列设备改造,以技术更新降低煤耗量。实行了疏水过冷却技术,对输煤系统和火车卸煤间热风幕疏水系统进行改造,大幅度降低了辅汽用量;对过热减温水系统的供水方式进行改造,增加高加出口供水点,机组正常运行时用高加出口给水供过热减温水;对暖风器的供汽疏水系统进行全面改造,将疏水温度降到30℃左右,并利用供汽压力将疏水送到凝汽器或低加疏水罐。二是严抓管理关,从多个角度提高燃料采制化人员的待遇,并加强对关键岗位人员的廉洁教育,严格落实了工作制度和奖惩制度,进一步增强了他们的责任意识;建立了相互制约的管理模式,实施了“采购和验收、入厂和入炉验收、采制样和化验、操作和监督”分离管理;对入厂煤样建立条码识别系统,每个煤样的矿别、采制化人员等信息只有在结果输入MIS系统后才能全部显示出来;设立源头监装、入厂验收、入炉化验等6道关口严格控制煤炭质量;采取监控摄像的方式全程在线监控,倡导“阳光操作”。
通过“三节”的到位实施,该公司能耗实现了大幅度下降。截至10月末,两台机组累计完成供电标准煤耗303.22克/千瓦时,同比降低9.55克/千瓦时;综合水耗累计完成2.14千克/千瓦时,位居全国同类型机组最好水平;年单位发电油耗完成6.11吨/千瓦时,同比下降0.71吨/千瓦时。
本网讯 大唐七台河发电有限责任公司将节能降耗工作摆在重要位置,通过节水、节油、节煤等措施,降低了综合发电水耗、油耗、供电煤耗等指标,以“三节”降“三耗”成效显著。
为进一步加大能耗降低力度,该公司从2008年初开始,把生产过程中与能耗相关的各项参数实时链接于绩效考核系统中,一方面可实时掌握机组运行的经济性,为机组调整提供分析依据;另一方面使降耗工作完成情况与每月收入直接挂钩,有效调动了运行人员开展经济调整和提高调整水平的积极性。
为降低水耗,该公司重点严抓主要耗水设备和系统管理,力求设备达到或优于设计状态。重点抓好降低水塔蒸发量、灰水回收系统的检修维护工作和生消水系统、地下管网的管理,在管理环节做到节约每一滴水;加大节水技术创新力度,开发了蒸汽采暖系统疏水过冷却技术,将疏水温度由以往的130℃以上降到了70℃左右,使采暖用蒸汽量减少在25%以上;给循环水加高效阻垢剂,使循环水排污量由以前的300吨/小时左右,降到了目前的150吨/小时左右;将雨水泵站雨水引至除灰管理,用以冲灰;对灰场水力池进行自动调节改造;对生消水系统等加装计量表计,以便对全公司各处用水进行管理;制定全厂用水经济调度方案,最大程度地发挥每一吨水的作用。
为降低油耗,该公司采取了微油量点火及稳燃技术改造,机组启动耗油量由原来的120吨陡降为5吨,综合节油率在95%以上;掌握好油枪投油时机,降低机组耗油量;进行不投油最低稳燃试验,重新确定机组最低不投油负荷,降低助燃用油。从提高煤质角度入手减少投油量,进一步强化燃煤采购和入厂关,杜绝无烟煤和热值低于4500大卡的煤炭入厂;建立煤场台账,对入厂、入炉热值差及时进行跟踪分析,全面做好掺烧混配。强化机组大、小修设备治理力度,减少因设备或系统缺陷而发生耗油,同时对规程进行修改,调整节油启停方式。
为降低煤耗,该公司一是实施了一系列设备改造,以技术更新降低煤耗量。实行了疏水过冷却技术,对输煤系统和火车卸煤间热风幕疏水系统进行改造,大幅度降低了辅汽用量;对过热减温水系统的供水方式进行改造,增加高加出口供水点,机组正常运行时用高加出口给水供过热减温水;对暖风器的供汽疏水系统进行全面改造,将疏水温度降到30℃左右,并利用供汽压力将疏水送到凝汽器或低加疏水罐。二是严抓管理关,从多个角度提高燃料采制化人员的待遇,并加强对关键岗位人员的廉洁教育,严格落实了工作制度和奖惩制度,进一步增强了他们的责任意识;建立了相互制约的管理模式,实施了“采购和验收、入厂和入炉验收、采制样和化验、操作和监督”分离管理;对入厂煤样建立条码识别系统,每个煤样的矿别、采制化人员等信息只有在结果输入MIS系统后才能全部显示出来;设立源头监装、入厂验收、入炉化验等6道关口严格控制煤炭质量;采取监控摄像的方式全程在线监控,倡导“阳光操作”。
通过“三节”的到位实施,该公司能耗实现了大幅度下降。截至10月末,两台机组累计完成供电标准煤耗303.22克/千瓦时,同比降低9.55克/千瓦时;综合水耗累计完成2.14千克/千瓦时,位居全国同类型机组最好水平;年单位发电油耗完成6.11吨/千瓦时,同比下降0.71吨/千瓦时。
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