肥矿大封电厂一技改 年增效益200万
2007-08-20 14:45:03 来源:中国电力新闻网
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电力18讯: 本网讯 仅仅把锅炉的中心筒标高下移80毫米,就能使炉膛差压提高400千帕,年增经济效益200多万元。山东肥矿电力公司大封电厂的这一革新技术,目前正在公司各电厂全面推广。
大封电厂3号锅炉是一台新型自然循环水管锅炉,带电负荷一直在每小时65吨左右,与锅炉额定负荷每小时75吨相差甚远。是什么原因导致锅炉不能满负荷运行呢?该厂技术厂长王焕金、总工师聂玉奎利用停炉的短暂时机,带领技术人员冒着70多度的高温,钻进炉膛内进行现场"诊断"。查勘发现,炉膛中心筒的位置与图纸不符,主要是返料器空间过大,致使系统不能正常运行。只有改变中心筒的位置,才能提高燃料的燃烧度和增加锅炉的热效率。为此,他们决心通过自主创新解决这道生产难题。在反复论证和试验的基础上,今年7月,该厂工程技术人员对中心筒标高实施在原位置下移试验。先是下移50毫米不行,再下移60毫米不行,又下移70毫米还不行,直至下移到80毫米才发现,旋风分离器的物料收集能力大幅度提高,炉膛差压也由过去的200千帕一下子提高到600千帕,最大负荷达到每小时82吨以上。"成功了,胜利了",同志们高兴得奔走相告。
据大封电厂厂长代业滨介绍,通过这一技术改造,厂里将获得意想不到的经济收益。他说,锅炉负荷仅以每小时提高10吨、每天多带负荷240吨、每吨负荷发电200度、每度电按0.36元的售价计算,扣除燃料成本后,每天就多盈利6000多元,每月多盈利18.6万元,一年下来就多盈利223.2万元。而且改造后的锅炉在提高负荷能力的同时,还减少了中心筒吊挂连接板的承重能力,避免了中心筒因重量过大而脱落的危险。特别由于燃料在炉膛内充分燃烧,大大减少了灰渣排放量,达到了节约资源和保护环境的双重效益。所以这项技术引起了公司领导的高度重视和大力支持。(石长荣 宁丰香)
大封电厂3号锅炉是一台新型自然循环水管锅炉,带电负荷一直在每小时65吨左右,与锅炉额定负荷每小时75吨相差甚远。是什么原因导致锅炉不能满负荷运行呢?该厂技术厂长王焕金、总工师聂玉奎利用停炉的短暂时机,带领技术人员冒着70多度的高温,钻进炉膛内进行现场"诊断"。查勘发现,炉膛中心筒的位置与图纸不符,主要是返料器空间过大,致使系统不能正常运行。只有改变中心筒的位置,才能提高燃料的燃烧度和增加锅炉的热效率。为此,他们决心通过自主创新解决这道生产难题。在反复论证和试验的基础上,今年7月,该厂工程技术人员对中心筒标高实施在原位置下移试验。先是下移50毫米不行,再下移60毫米不行,又下移70毫米还不行,直至下移到80毫米才发现,旋风分离器的物料收集能力大幅度提高,炉膛差压也由过去的200千帕一下子提高到600千帕,最大负荷达到每小时82吨以上。"成功了,胜利了",同志们高兴得奔走相告。
据大封电厂厂长代业滨介绍,通过这一技术改造,厂里将获得意想不到的经济收益。他说,锅炉负荷仅以每小时提高10吨、每天多带负荷240吨、每吨负荷发电200度、每度电按0.36元的售价计算,扣除燃料成本后,每天就多盈利6000多元,每月多盈利18.6万元,一年下来就多盈利223.2万元。而且改造后的锅炉在提高负荷能力的同时,还减少了中心筒吊挂连接板的承重能力,避免了中心筒因重量过大而脱落的危险。特别由于燃料在炉膛内充分燃烧,大大减少了灰渣排放量,达到了节约资源和保护环境的双重效益。所以这项技术引起了公司领导的高度重视和大力支持。(石长荣 宁丰香)
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