杭州半山发电:五十年电厂的环保“升级”
2006-11-17 17:06:20 来源:中国电力新闻网
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电力18讯: 刘启明 严明
杭州华电半山发电有限公司位于浙江杭州市北部康桥镇,地处京杭大运河河畔,离市中心仅8千米路程。半山天然气发电在业内享有盛名,来到电厂,记者才知道半山电厂还是一座拥有近半个世纪历史的发电“元老”。
作为一家历史悠久却又与时俱进的发电企业,华电半山发电有限公司始终肩负着国有电力企业应有的政治责任、经济责任和社会责任。在增量发展中,该公司以天然气发电实现节约发展、清洁发展;在存量经营中,加大技术改造力度,不断完成机组的更新换代,为杭州这座花园城市提供着绿色、可靠的电能。
源远流长话半山
杭州半山发电厂始建于1959年,一期工程为1台1.2万千瓦机组,1960年投产,1998年正式退役并拆除;二期工程为两台5万千瓦机组,于上世纪70年代中期先后投产;三、四期工程各为1台12.5万千瓦机组,分别于1984、1996年投产,2000年和2001年经过技术改造后,分别增容至13万千瓦和13.5万千瓦。目前,公司在役燃煤机组共4台,燃煤机组总容量为36.5万千瓦。
2000年1月1日,半山发电厂完成了公司制改组,改制为有限责任公司。2003年年初,根据国务院有关文件精神,公司股东变更为中国华电集团公司和浙江省能源集团公司,双方各占64%和36%的股权。2005年1月1日,公司正式更名为杭州华电半山发电有限公司。
浙江半山天然气发电工程于2004年2月10日正式开工。工程建设3套39万千瓦级燃气―蒸汽联合循环发电机组,总投资近40亿元人民币。2005年,3台机组全部投产,华电半山发电有限公司成为我国最大的天然气发电企业。
多年来,无论世事如何变迁,半山发电厂始终秉承“安全、高效、创新、发展”的企业精神,以环境保护为己任,实现了企业经济效益和社会效益的统一。
燃气发电打造半山新品牌
半山天然气发电工程是国家“西气东输”工程下游最大的发电项目,也是我国第一次采取由国家统一组织打捆式国际招标、第一次引进世界上大型燃机先进(制造)技术的项目。一期工程总容量为117万千瓦(3×39万千瓦)。
工程采用美国GE公司的9FA型重型燃气轮机,余热锅炉是引进美国NE公司技术在国内制造,控制系统及电气GIS等设备均采用了当前国际先进技术产品。
天然气发电是一种清洁可靠的电能。半山燃气机组采用了特殊的低氮氧化物燃烧技术,发电过程无灰渣等固体废弃物产生,基本无烟尘和二氧化硫排放,并且氮氧化物排放浓度低于国家标准,具有良好的环保效应。半山发电有限公司党委书记张志平告诉记者:“按年发电利用小时3500小时测算,半山每年燃气机组的二氧化碳气体排放量比燃煤机组要少135万吨。”
目前,半山三台燃气机组可靠性、经济性、可调性良好,燃气蒸汽联合循环效率达到57%;机组连续运行工况下,发电气耗为0.19立方米/千瓦时,日开夜停调峰方式时发电气耗为0.21立方米/千瓦时,折合发电标准煤耗分别为220克/千瓦时、240克/千瓦时,大大低于同容量燃煤机组的能耗水平。
张志平透露,公司正积极开展天然气发电二期工程的前期工作,省发改委已将半山燃机二期项目列入了浙江省“十一五”电力发展规划的预备项目,新建3套燃气机组的规划用地已落实,只要天然气气源供应落实,项目即可启动。
全方位改造火电机组
作为传统的火电老厂,半山在发展燃气发电的同时,着力开展火电设备的节能技术改造,切实加强节能管理和考核,确保公司煤耗水平逐年下降。
2000年及2001年半山公司先后投入上亿元资金,对两台12.5万千瓦的燃煤机组进行了增容节能改造。通过汽轮机通流部分和发电机的改造、锅炉空气预热器改造以及DCS控制系统的改造,两台机组分别增容至13.5万千瓦和13万千瓦,汽轮机热耗率较改造前平均下降495千焦/千瓦时;空预器漏风率控制在7%以下,锅炉效率提高0.75%左右,节能效果非常显著,机组煤耗明显下降,仅无煤耗增容电量一项,年效益超过1000万元。
为降低火电二氧化硫排放,半山发电厂敢为人先,又做了首个吃螃蟹者。1999年公司引进德国装备和技术,率先在浙江省建设与两台12.5万千瓦机组配套的烟气脱硫工程,总投资近5亿人民币,并于2001年初正式投入运行,是国内最先投用大型烟气脱硫装置的电厂之一。
该工程采用湿法烟气脱硫,实际运行效率达到98%,烟气中的二氧化硫含量从2260毫克/立方米下降到58.7毫克/立方米,烟气中的含尘量从200毫克~300毫克/立方米下降到6.5毫克/立方米,石膏综合利用率达到100%。为追求完美,半山公司于2003年又对原烟气湿法脱硫石膏脱水系统的生产流程进行了优化改造,改造后简化了系统设备、节约了能源、降低了生产成本、提高了石膏脱水系统的可靠性。5年多来,半山发电厂烟气脱硫装置一直保持长期稳定运行,给了西湖一个更蓝的天。
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杭州华电半山发电有限公司位于浙江杭州市北部康桥镇,地处京杭大运河河畔,离市中心仅8千米路程。半山天然气发电在业内享有盛名,来到电厂,记者才知道半山电厂还是一座拥有近半个世纪历史的发电“元老”。
作为一家历史悠久却又与时俱进的发电企业,华电半山发电有限公司始终肩负着国有电力企业应有的政治责任、经济责任和社会责任。在增量发展中,该公司以天然气发电实现节约发展、清洁发展;在存量经营中,加大技术改造力度,不断完成机组的更新换代,为杭州这座花园城市提供着绿色、可靠的电能。
源远流长话半山
杭州半山发电厂始建于1959年,一期工程为1台1.2万千瓦机组,1960年投产,1998年正式退役并拆除;二期工程为两台5万千瓦机组,于上世纪70年代中期先后投产;三、四期工程各为1台12.5万千瓦机组,分别于1984、1996年投产,2000年和2001年经过技术改造后,分别增容至13万千瓦和13.5万千瓦。目前,公司在役燃煤机组共4台,燃煤机组总容量为36.5万千瓦。
2000年1月1日,半山发电厂完成了公司制改组,改制为有限责任公司。2003年年初,根据国务院有关文件精神,公司股东变更为中国华电集团公司和浙江省能源集团公司,双方各占64%和36%的股权。2005年1月1日,公司正式更名为杭州华电半山发电有限公司。
浙江半山天然气发电工程于2004年2月10日正式开工。工程建设3套39万千瓦级燃气―蒸汽联合循环发电机组,总投资近40亿元人民币。2005年,3台机组全部投产,华电半山发电有限公司成为我国最大的天然气发电企业。
多年来,无论世事如何变迁,半山发电厂始终秉承“安全、高效、创新、发展”的企业精神,以环境保护为己任,实现了企业经济效益和社会效益的统一。
燃气发电打造半山新品牌
半山天然气发电工程是国家“西气东输”工程下游最大的发电项目,也是我国第一次采取由国家统一组织打捆式国际招标、第一次引进世界上大型燃机先进(制造)技术的项目。一期工程总容量为117万千瓦(3×39万千瓦)。
工程采用美国GE公司的9FA型重型燃气轮机,余热锅炉是引进美国NE公司技术在国内制造,控制系统及电气GIS等设备均采用了当前国际先进技术产品。
天然气发电是一种清洁可靠的电能。半山燃气机组采用了特殊的低氮氧化物燃烧技术,发电过程无灰渣等固体废弃物产生,基本无烟尘和二氧化硫排放,并且氮氧化物排放浓度低于国家标准,具有良好的环保效应。半山发电有限公司党委书记张志平告诉记者:“按年发电利用小时3500小时测算,半山每年燃气机组的二氧化碳气体排放量比燃煤机组要少135万吨。”
目前,半山三台燃气机组可靠性、经济性、可调性良好,燃气蒸汽联合循环效率达到57%;机组连续运行工况下,发电气耗为0.19立方米/千瓦时,日开夜停调峰方式时发电气耗为0.21立方米/千瓦时,折合发电标准煤耗分别为220克/千瓦时、240克/千瓦时,大大低于同容量燃煤机组的能耗水平。
张志平透露,公司正积极开展天然气发电二期工程的前期工作,省发改委已将半山燃机二期项目列入了浙江省“十一五”电力发展规划的预备项目,新建3套燃气机组的规划用地已落实,只要天然气气源供应落实,项目即可启动。
全方位改造火电机组
作为传统的火电老厂,半山在发展燃气发电的同时,着力开展火电设备的节能技术改造,切实加强节能管理和考核,确保公司煤耗水平逐年下降。
2000年及2001年半山公司先后投入上亿元资金,对两台12.5万千瓦的燃煤机组进行了增容节能改造。通过汽轮机通流部分和发电机的改造、锅炉空气预热器改造以及DCS控制系统的改造,两台机组分别增容至13.5万千瓦和13万千瓦,汽轮机热耗率较改造前平均下降495千焦/千瓦时;空预器漏风率控制在7%以下,锅炉效率提高0.75%左右,节能效果非常显著,机组煤耗明显下降,仅无煤耗增容电量一项,年效益超过1000万元。
为降低火电二氧化硫排放,半山发电厂敢为人先,又做了首个吃螃蟹者。1999年公司引进德国装备和技术,率先在浙江省建设与两台12.5万千瓦机组配套的烟气脱硫工程,总投资近5亿人民币,并于2001年初正式投入运行,是国内最先投用大型烟气脱硫装置的电厂之一。
该工程采用湿法烟气脱硫,实际运行效率达到98%,烟气中的二氧化硫含量从2260毫克/立方米下降到58.7毫克/立方米,烟气中的含尘量从200毫克~300毫克/立方米下降到6.5毫克/立方米,石膏综合利用率达到100%。为追求完美,半山公司于2003年又对原烟气湿法脱硫石膏脱水系统的生产流程进行了优化改造,改造后简化了系统设备、节约了能源、降低了生产成本、提高了石膏脱水系统的可靠性。5年多来,半山发电厂烟气脱硫装置一直保持长期稳定运行,给了西湖一个更蓝的天。
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