国电电力内蒙古新能源公司自主补轴带来的核心效益
近日,国电电力内蒙古新能源公司通过运用碳纳米高分子材料补轴技术,自主完成发电机轴颈补修工作,节约维修成本30余万元,成功摆脱长期依赖厂家的困境。目前,该公司首台自主补轴风机已连续并网运行5600余小时,减少故障损失电量约7.2万千瓦时。
对于风电机组来说,发电机轴是其核心部件之一,当风机长期处于风沙、温度骤变等环境下运行时,发电机转速及负荷较高,长此以往会导致发电机旋转部件损伤。由于厂家技术的封锁,发电机轴的轴承位一但损坏,就要联系厂家到场维修,并需要进行吊装作业,维修难度大,成本高,风机停机时间和故障损失电量无限增加,因此,发电机轴颈补修一时间成了自主检修企业亟待解决的难题。
2018年,“自主补修发电机轴”被该公司东部场站党支部列为“三强两提一降”立功竞赛项目。该党支部书记莫纶民决心要啃下这块硬骨头。
项目一经确定,该党支部立即成立由莫纶民、王岩、何源组成的党员攻关小组,经过查阅大量相关资料、研究讨论,并联系多方厂家,最终决定运用碳纳米高分子材料补轴。该材料有良好耐高温、抗化学腐蚀和耐磨性,并且具有金属部件的磨损再造性。
材料虽然合适,但是碳纳米高分子材料补轴技术对材料配比、环境温度、安装工艺的要求极其精确,稍有不慎就会导致整个轴损坏,这对攻关小组推进工作来说是一个巨大的考验。
制定好方案后,攻关小组小心翼翼地开始了第一次修补。三人首先对发电机轴颈表面进行打磨清理,去除高点、毛刺、锈层……工作有序进行着,按照既定方案,调和好的材料应该迅速涂抹到需要修补的轴表面,随即将工装立刻安装到位。从调配材料到安装固化这一过程要控制在10-20分钟内,如果时间过长,会导致材料快速固化,修补失败。工装安装后要加热1个小时左右,再等材料固化6小时后拆除工装,风机才能运行。
然而一次、两次、三次,理论总是被实践打得落花流水,每次拆出工装时,高分子材料都被粘下来一层。这怎么办,18个小时过去了,轴仍未补好, 大家几乎崩溃。
“再试一次!问题肯定出在处理工序上!”莫纶民语气坚定,本来疲惫不堪的三人攻关组又恢复了热情。党员王岩看着修补失败的轴,突然想到会不会是涂抹不均匀,他建议大家再精细化工艺流程,攻关小组重新燃起动力,开始又一次修补。这一次,攻关小组在经过大量的讨论印证后,重新精细打磨清理,着重将材料涂抹的更加均匀而快速,所有的修补工序都严格按照标准精心完成。
时间一点一点的过去,开始拆工装,大家心都提到了嗓子眼,工装被小心翼翼的拆下来那一刻,大家的眼睛也都慢慢亮了起来,轴修补成功,风机成功并网!
攻关小组坚持不懈,前后进行了20余次的爬塔反复试验,其中王岩、何源累计爬塔更是达到16次,夜以继日的努力有了显著成果,攻关小组终于克服厂家的技术封锁,成功实现使用碳纳米高分子材料技术修补风机发电机轴颈,这让他们兴奋不已。
党员攻关小组看着风机并网运行起来,大家脸上露出了笑容,但他们深知这只是第一步,能不能长时间运行还不确定。此后攻关小组每天上塔详细检查,测量发电机有无振动、异音及高温等问题,在风机运转一个月正常后进行了拆卸检查,确定补修的发电机轴运行良好。
本次补轴技术的成功,内蒙古新能源公司不仅节省了人力、物力和财力,实现了降本增效,更掌握了此项检修工作的核心技术。该项党员立功竞赛项目在该公司“三强两提一降”立功竞赛活动中获评一等奖。
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