“搪瓷溜槽”在滇中引水工程“上甘岭”显神威
日前,为认真贯彻落实好云南省委、省政府关于全面推进、全面提速滇中引水工程特别是控制性工程建设速度的决策部署,水电十四局滇中引水丽江段成功采取新工艺“搪瓷溜槽”用于香炉山隧洞3-1号施工支洞施工中。
3-1号施工支洞长约1432.11米,断面为城门洞型,净断面尺寸8米×6.5米(宽×高),支洞倾斜角约14.3度。支洞采取开挖与二衬同步施工,洞口段约150米范围内浇筑混凝土时,将混凝土输送泵布设于支洞口,直接泵送入仓。150m以后进行混凝土浇筑时,将拖泵固定于钢模台车大梁上,采用轨道罐运输混凝土,由于运送时间相对较长,泵管极易堵塞,无法再采用泵送入仓。另外,轨道罐运送混凝土占用掌子面材料运输通道,阻挡了绞车出渣及喷锚施工,严重影响掌子面开挖与支护施工进度。
根据以往水工项目施工经验,倾角小于18度的常规溜槽输送混凝土时,混凝土自行流动极为困难。3-1号施工支洞为下坡掘进,采用常规混凝土拖泵泵送混凝土易造成堵管。采用轨道式卧罐运输混凝土,因轨道较长,经过长时间震动易造成混凝土骨料分离,且该运输方案运输能力较弱,不满足施工需求。
受煤矿上溜煤的启发,项目部引入搪瓷溜槽进行工艺试验,通过1个多月的连续试验,历经无数次调整搪瓷溜槽的宽度、深度、坡度等参数,终于取得了混凝土能在搪瓷溜槽内有序、顺畅流动的效果,同时,混凝土流动的速度、塌落度、和易性等均满足泵送需求及相关设计规范要求。采用搪瓷溜槽运输混凝土不仅提高了现场混凝土运输能力,减少了隧洞内多工序施工的相互干扰,腾出了小坡度斜井(香炉山隧洞3-1号施工支洞)隧洞内唯一的轨道,专门服务于掌子面开挖与支护材料、渣料的运输,施工进度提速了30%至40%,降低了运输成本及安全风险系数。
搪瓷溜槽在滇中引水工程香炉山隧洞3-1号施工支洞的成功应用,极大的降低了开挖支护与二衬混凝土同步施工的干扰,同时,大大缩短了洞内底板和边顶拱混凝土浇筑时间,混凝土浇筑时间由原来的9个小时减少至6个小时左右。
截至日前,滇中引水工程香炉山隧洞3-1号小坡度(14.3度)施工支洞开挖及初期支护400米,二衬混凝土浇筑完成355米,边挖边衬工法及“搪瓷溜槽”工艺既符合水利工程合同法规,同时也极大提升了现场施工效率。
接下来,水电十四局项目部将继续对该新材料、新工艺“搪瓷溜槽”进行总结、分析、提炼以形成新“工法”和“专利”,并推广应用于滇中引水工程小坡度倾角隧洞施工,切实让“搪瓷溜槽”工艺、工法在香炉山隧洞这个滇中引水“上甘岭”、“卡脖子”工程提质增效、全面提速中持续显神威。
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