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600MW汽轮机润滑油系统故障分析

  2007-09-13 11:24:29    来源: 
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电力18讯:    汽轮机润滑油系统的作用是润滑轴承和减少轴承的摩擦损失,并且带走因摩擦产生的热量和由转子传过来的热量,并向调节系统和保护装置供油,保证其正常工作,以及向发电机密封瓦提供密封油等,润滑油系统的工作好坏对汽轮机的正常运行有非常重要的意义。针对600MW汽轮机出现的问题润滑油管破裂、油管法兰密封圈损坏、保安油管断裂、射油器出口逆止门损坏等,进行了认真的分析,指出了存在的问题,通过针对性改进,收到很好效果,提高了汽轮机运行的安全性。

1  润滑油系统故障事例

1.1台山发电公司1号汽轮机润滑油压力低原因分析
      汽轮机型号为N600-16.7/538/538,系亚临界、中间再热、单轴、凝汽式汽轮机。从2005年5月17日至6月28日汽轮机润滑油压力0.209MPa缓慢而均匀地下降至0.176MPa,并有进一步下降的趋势;主油泵出口压力由2.6MPa下降至2.48MPa;1号轴瓦润滑油压力由0.16MPa下降至0.145MPa;主油箱油位从+15mm上升至+40mm。
      经分析汽轮机润滑油压力缓慢而均匀下降的可能原因有:射油器喷嘴汽蚀或者射油器喉部有裂纹;润滑油系统的管道法兰密封损坏,存在严重漏点;交流、直流润滑油泵、高压备用密封油泵逆止门内漏,造成润滑油压力缓慢下降;射油器出口为可调逆止门,逆止门调整螺钉在运行中退出,造成油压下降等。
      2005年6月25日打开1号汽轮机主油箱人孔门检查射油器出口逆止阀,发现逆止阀调节螺栓定位螺母松动,并紧固上,但是紧固后,润滑油压力基本无变化。6月27日,再次打开1号汽轮机主油箱人孔门,发现主油箱射油器出口逆止阀处有油哗哗流动,油液翻滚,而2号汽轮机无此现象,断定1号汽轮机润滑油射油器出口逆止阀后管道漏油。2005年6月27日召开会议决定1号汽轮机主油箱内部管道漏油严重,停机处理。7月5日晚,主油箱放完油后进入油箱检查,发现交、直流油泵与射油器出口连接的三通两侧管道严重开裂,为此对开裂处进行补焊处理,并且对于其它焊口进行检查,处理合格后机组启动并网。

1.2台山发电公司1号汽轮机高压密封油备用油管排空气节流孔板大量漏油分析
      2004年10月8日1:20前机组运行正常。1:20发现高压密封油备用油管排空气节流孔板大量漏油(该节流孔板位于汽机房6.4m运转层上方5m~6m的地方,13.7m运转层的下方;该管主要作用是为发电机提供密封油备用油管的放气管)。立即就地检查发现1号汽轮机主油箱油位下降速度较快,1:26主油箱油位下降至-30mm,运行、设备人员现场确认无法对漏油点进行隔离,紧急停机,同时立即联系向主油箱紧急补油,并将联动的高压备用密封油泵停止,2:00汽机转速惰走至零,主机油箱油位降至-90mm(运行中油箱允许的油位范围为:高限报警值+152.4mm,低限报警值-152.4mm)。5:59运行人员停止交、直流润滑油泵。6:00至6:15,设备维护人员对漏油法兰垫片更换完毕,运行人员启动交流润滑油泵正常。

      漏油的原因为节流孔板法兰使用的橡胶垫片老化,造成密封油泄漏。安装过程中使用橡胶垫片,违反二十五项反措关于“油系统法兰禁止使用橡胶垫(含耐油橡胶垫)”的规定;该节流孔板的结构不符合二十五项反措关于“油系统应尽量避免使用法兰连接”的规定;节流孔板法兰垫片安装工艺不高。为此选用高压耐油密封材料更换损坏的密封垫片;在机组检修中取消1号汽轮机该节流孔板连接方式,改为细管焊接结构的节流件;将对主油箱油位测量信号改造为实时报警系统,以利于及时发现主油箱的油位突变。

1.3台山发电公司4号汽轮机润滑油系统漏油分析
      汽轮机润滑油冷却器切换阀主要作用是在两个冷油器之间进行切换,切换阀由三通阀体、上下阀盖、半圆阀芯、阀杆、手柄、手轮、阀杆衬套、阀杆衬套与阀盖的密封件等构成。2006年10月17日10:01检修人员处理4号汽轮机润滑油冷油器切换阀阀杆渗油缺陷时,工作步序错误,工作中阀杆衬套飞出导致润滑油严重跑油。运行人员手动打闸停机,由于停机及时,仅1、2、4、5号轴瓦温度升高,轴瓦局部磨损,处理后机组并网发电。

1.4定州发电公司1号汽轮机保安油管断裂分析
      汽轮机型号为N600-16.7/538/538,系亚临界、中间再热、单轴、凝汽式汽轮机。2004年11月10日汽轮机启动挂不上闸,检查发现6.9m主油箱上高压备用密封油泵出口压力为0.5MPa(挂闸压力0.7MPa),调整高压备用密封油泵出口过压阀,油压没有变化。分析认为是高压备用密封油泵磨损出力下降,联系运行人员停止高压备用密封油泵,更换同型号油泵一台,启动后保安油压为0.45MPa,仍达不到挂闸压力。初步认为保安油路有泄油的地方。联系运行人员停止润滑油泵和高压备用密封油泵,观察润滑油回油母管没有回油时,启动高压备用密封油泵,发现回油母管有大量油流回,认定套装油管内保安油管油断裂。决定检查套装油管内的保安油管,将回油母管上的观察孔全部打开,联系运行人员停止润滑油泵和高压备用密封油泵,观察润滑油回油母管没有回油时,启动高压备用密封油泵,发现有大量的油从前箱底部右侧垂直回油管内流出,认定破裂的管段在前箱底部垂直段。将发电机排氢,停止润滑油泵、顶轴油泵和高压备用密封油泵。测氢合格后,在前箱底部右侧回油管上用切割机开出一个500×500mm的孔。从孔内观察发现保安油管与前箱底部连接处断裂,保安油管为Ф48×3.5mm的碳钢管。由于油管在与前箱连接的根部断裂,无法直接进行焊接,决定将保安油管从开孔处切断,然后从前箱内接一根Ф48×3.5mm的碳钢管,再与下部保安油管连接。连接好后将保安油管用支架与回油管内壁固定。
       保安油管为Ф48×3.5mm的碳钢管,从前箱底部到水平管段的长度为2.8m左右,经过90°弯头的水平管段长度为3m左右。此处管道在套装油管内没有固定,油管振动,导致油管断裂。断裂处为焊口的热影响区,而不是焊口本身,应为疲劳断裂。

1.5浙能发电公司2号汽轮机润滑油压力低分析
      汽轮机型号为N600-16.7/538/538,系亚临界、中间再热、单轴、凝汽式汽轮机。2号汽轮机8月12日10:29在正常运行过程中,汽轮机润滑油射油器出口油压力0.21MPa,突然下降到0.183MPa,联动交流润滑油泵,润滑油压力恢复到0.21MPa,1号轴瓦润滑油压力为0.135MPa,2号轴瓦润滑油压力为0.118MPa。并且主油箱油位未发生变化,初步分析内部故障造成。
      经过试验和检查初步分析:故障点在内部,可能的原因有:主油泵故障及进出口油管道泄漏;交、直流润滑油泵和高压备用密封油泵出口逆止阀不严,经过试验检查没有问题;射油器入口控制盘卡涩,需停机后检查;射油器出口逆止阀脱落,需停机后检查;射油器出口油管道法兰和焊口泄漏,需停机后检查;轴承供油管道泄漏,经过分析认为没有问题。9月20日停机小修检查确认为射油器出口逆止阀阀瓣脱落,最终确认此缺陷。此出口逆止门兼有调节润滑油压力的功能,开度较小情况下,润滑油流冲击振动疲劳而脱落,为此进行补焊处理。

2汽轮机润滑油系统故障的思考
       (1)汽轮机润滑油系统压力低五次故障,都造成汽轮机停止,其中一次为润滑油主油箱内部油管破裂,一次为油管法兰密封圈老化,一次为冷油器切换阀盘根漏油,一次为保安油管断裂,一次为射油器出口逆止阀脱落。
       (2)对于汽轮机润滑油管路基本建设安装时,对承压管道应进行材质检查,对于焊口焊接后应进行全面探伤,保证机组投入运行后润滑油系统运行正常。
       (3)加强对汽轮机润滑油系统的管理和定期检查及维护。
       (4)制订汽轮机润滑油系统外漏处理的应急处理办法。



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