黑龙江某电厂2017年12月20日2号主变跳闸分析报告
一、基本情况
1、机组简介
黑龙江某发电有限责任公司2号机组为350MW火力发电机组,发电机组采用发电机-变压器组单元接线接入220kV高压系统。
最近一次检修(临检): 2017年12月14日至 2017年12月16日。
上次检修:2015年5月01日至2015年5月15日。
2、故障设备简介
2号主变型号为SFP-430000/220,2001年投入运行。2010年12月更换2相高压侧套管,并进行了本体大修;2015年5月更换分接开关,检修后预试及运行正常。
铭牌参数如下:
|
设备名称 |
2号主变压器 |
制造单位 |
|
|
设备型号 |
SFP—430000/220 |
安装单位 |
|
|
出厂编号 |
2000 2S04 |
安装日期 |
2001年 |
|
制造日期 |
2000年5月 |
投产日期 |
2001年 |
|
技 术 参 数 |
额定容量:430000KVA 冷却方式:ODAF 相数:3相 额定电压:高压242KV 低压;23KV 频率:50HZ 线圈温升:65K(395MVA为55K) 额定电流:高压1025.9A低压10793.9A 阻抗电压%:15±7.5 空载损耗;186.7KW 空载电流:0.19% 调压方式:无载 接线组别:YN,d11 负载损耗:831(75℃) 油重:47.3(t) 总重:263.3(t) |
||
6、事件发生时气象及自然灾害情况:
气温:-20℃~-10℃ 其它:晴
二、事件经过
1、事件前机组及设备运行工况
2017年12月20日16时01分,2号机组负荷246MW,三台磨运行。
2、事件详细经过
2017年12月20日16时01分2号机组跳闸,2号发变组出口2232开关跳闸,励磁开关跳闸,厂用电切换正常。发变组保护显示“主变差动保护”、 “重瓦斯保护”保护动作信号,同时来“轻瓦斯”、“压力释放”、“冷却器全停”、“主变零序过流”等报警。故障波形如图:

从故障波形看,故障前期发电机出口Uac、Ubc电压出现明显下降波动,发电机出口Ia、Ic电流出现明显增加趋势;故障发生4ms后Uab、Ubc、Uac全部降至接近5KV,Ia、Ib、Ic同时增大至最大幅值,由于主变接线方式为YN,d11接线方式,该故障信息符合故障前期为高压侧(YN侧)C相故障,4ms后引发变压器三相短路故障。
具体故障数据为:故障前发电机电流为6.1KA,故障前发电机电压为23KV,故障前期时Uac约为4KV,Ubc约为6KV,Uab约为20KV,发电机电流Ia、Ic约为50KA,Ib约为6.5KA,故障4ms后发电机Uab、Ubc、Uac电压降至约4KV,发电机三相电流升高至约60KA。故障发生后16ms发变组保护主变差动保护动作,主变差动保护动作后70ms发变组保护主变重瓦斯动作,主变差动保护动作后32ms高压侧开关跳闸切除故障(主变高压侧电流消失)。
三、现场检查及处理经过
1、检查情况
(1)220KV C相高压套管爆裂,需要更换;第3、4、5组冷却器散热片变形,需要更换;压力释放阀及瓦斯继电器动作,需要更换;部分管路胶垫损坏,变压器油从内部喷出,需要更换。
(2)油质化验情况
1)事件发生后,专业人员立即对2号主变本体油取样进行色谱分析,化验结果如下表:
|
2号主变色谱报告单 |
||
|
取样时间 |
2017/12/20 |
|
|
色谱 (微克/升) |
H2 |
1632.5 |
|
CH4 |
556.7 |
|
|
C2H6 |
48.5 |
|
|
C2H4 |
367.5 |
|
|
C2H2 |
253.8 |
|
|
总烃 |
1226.5 |
|
|
CO |
1235.8 |
|
|
CO2 |
4953.4 |
|
|
备注 |
电弧放电 |
|
2)历史数据比较无明显变化,均在合格范围内。(数据如下表)
|
取样 日期 |
氢气 H2 |
甲烷 CH4 |
乙烷 C2H6 |
乙烯 C2H4 |
乙炔 C2H2 |
总 烃 |
一氧化碳 CO |
二氧化碳 CO2 |
|
注意值 |
150 |
45 |
35 |
55 |
5 |
150 |
||
|
16.2.2 |
7 |
7.84 |
0.87 |
7.32 |
0.29 |
16.31 |
147.77 |
1181 |
|
16.5.25 |
2.33 |
7.32 |
1.73 |
6.31 |
0.27 |
15.64 |
123.43 |
1117.7 |
|
16.8.24 |
11.95 |
6.02 |
1 |
6.08 |
0.23 |
13.32 |
103.91 |
769.46 |
|
16.11.28 |
11.7 |
7.35 |
1.23 |
6.42 |
0.25 |
15.25 |
125.6 |
893.7 |
|
17.2.10 |
21.17 |
6.1 |
0.85 |
4.84 |
0.25 |
12.04 |
119 |
1085 |
|
17.4.17 |
2.81 |
8.75 |
1.28 |
7.73 |
0.21 |
17.97 |
239 |
1649 |
|
17.7.5 |
10.21 |
8.91 |
1.21 |
5.07 |
0.21 |
15.4 |
124 |
1367 |
|
17.10.26 |
20.9 |
2.79 |
1.52 |
6.55 |
0.19 |
11.05 |
229 |
1981 |
|
17.12.13 |
20.19 |
4.17 |
0.66 |
2.61 |
0.22 |
7.66 |
96.04 |
871.53 |
3)2号主变高压套管2016年油色谱检测无异常。

2)2号主变2015年检修试验数据(试验周期3年,下次试验时间为2018年),试验结果无异常。(具体内容见附件1)
(4)红外检查情况
查阅2号主变11月红外成像照片,未发现异常。


2、2017年12月13日漏油检查及临修情况
(1)简要情况介绍
2017年12月13日4时30分运行巡检人员发现2号主变漏油,现场检查发现2号主变西南侧钟罩加强铁顶部焊缝处发现两处明显漏油点。将加强铁中部切开发现裂纹位于距变压器底部1/3处,沿变压器与加强铁焊接位置由上至下裂纹长度约1.3m。将裂缝补焊后监测油化验数据及高压试验数据正常。19日5时2号机组并网运行。
导致本次事件发生的直接原因为加强铁内部存水结冰膨胀,致使焊缝出现裂缝漏油。
(2)检查情况
1)对2号主变进行取油样色谱分析,各成分数值与历史数据比较无明显变化,均在合格范围内。(数据如下表)
|
取样 日期 |
氢气 H2 |
甲烷 CH4 |
乙烷 C2H6 |
乙烯 C2H4 |
乙炔 C2H2 |
总 烃 |
一氧化碳 CO |
二氧化碳 CO2 |
|
注意值 |
150 |
45 |
35 |
55 |
5 |
150 |
||
|
16.2.2 |
7 |
7.84 |
0.87 |
7.32 |
0.29 |
16.31 |
147.77 |
1181 |
|
16.5.25 |
2.33 |
7.32 |
1.73 |
6.31 |
0.27 |
15.64 |
123.43 |
1117.7 |
|
16.8.24 |
11.95 |
6.02 |
1 |
6.08 |
0.23 |
13.32 |
103.91 |
769.46 |
|
16.11.28 |
11.7 |
7.35 |
1.23 |
6.42 |
0.25 |
15.25 |
125.6 |
893.7 |
|
17.2.10 |
21.17 |
6.1 |
0.85 |
4.84 |
0.25 |
12.04 |
119 |
1085 |
|
17.4.17 |
2.81 |
8.75 |
1.28 |
7.73 |
0.21 |
17.97 |
239 |
1649 |
|
17.7.5 |
10.21 |
8.91 |
1.21 |
5.07 |
0.21 |
15.4 |
124 |
1367 |
|
17.10.26 |
20.9 |
2.79 |
1.52 |
6.55 |
0.19 |
11.05 |
229 |
1981 |
|
17.12.13 (漏油后取样) |
20.19 |
4.17 |
0.66 |
2.61 |
0.22 |
7.66 |
96.04 |
871.53 |
|
17.12.18 |
1.43 |
9.58 |
1.06 |
4.85 |
0.33 |
15.82 |
135.57 |
1289.06 |
|
17.12.19 9:00 |
1.85 |
10.86 |
1.54 |
6.32 |
0.43 |
19.15 |
188.46 |
1542.86 |
|
17.12.1915:30 |
1.84 |
8.71 |
1.4 |
7.06 |
0.44 |
17.01 |
189.04 |
1630.22 |
|
17.12.20 9:30 |
2.3 |
10.25 |
1.62 |
7.08 |
0.51 |
19.46 |
211.73 |
1673.11 |
数据分析:2号主变变压器油中各烃类成分较检修投运前均有所增长。与厂家沟通、分析初步判断为投运前油温极低且未形成循环,焊接高温导致的极少部分油质变化未显现出来,变压器投运后油温涨至20度左右且3组潜油泵运行,变压器油中所含烃类成分开始逐步显现且小幅增长,运行一段时间稳定后会趋于平衡。查看电力标准DL 722-2014变压器油中溶解气体分析和判断导则4.3气体的其他来源中也明确提出某些操作会生产故障气体,如设备油箱带油补焊会导致油分解产气。在其他企业处理焊缝时也同样出现烃类小幅增长情况,运行数天后均趋于平衡。目前我公司2号主变油中成分含量的绝对及相对产气速率未超过注意值,烃类小幅增长属于焊接后正常反应。
2)2号主变油质化验结果如下,均处于合格范围。
|
取样 日期 |
外观 |
机械杂质 |
水分mg/L(330~500kv) |
酸值(mgKOH/g) |
击穿电压(500kv)kV |
闪点(闭口)℃ |
介质损耗因数(500kv及以上) |
体积电阻率(90℃)Ωm |
界面张力(25℃)mN/m |
|
标准 |
透明 |
无 |
运行油 |
运行油 |
运行油≥50 |
运行油 |
≤0.020 |
≥1×1011 |
≥19 |
|
17.12.13 |
透明 |
无 |
5.3 |
0.0065 |
53.62 |
149 |
0.00187 |
3.917×1011 |
36.2 |
|
17.12.15 |
透明 |
无 |
8 |
53.08 |
0.00149 |
3.320×1011 |
|||
|
17.12.16 |
透明 |
无 |
7 |
60.38 |
0.00098 |
||||
|
17.12.18 |
透明 |
无 |
6 |
0.008 |
61.54 |
147 |
0.00085 |
3.755×1011 |
|
|
17.12.19 |
透明 |
无 |
6 |
0.014 |
60.94 |
145 |
0.00102 |
3.76×1011 |
3)2017年12月16日2号主变投运前进行高压试验,试验数据均合格,具体数据见附件2.
3、设备损失情况
本次跳闸需进行变压器整体维修。
四、原因分析
由于未进入变压器内部检查,从故障录波器波形和现场实际情况初步分析如下:
初步判断原因为2号主变C相高压套管爆裂,内部存在故障,压力释放阀及瓦斯继电器动作,变压器油从内部喷出。
五、暴露的问题
设备隐患排查不到位,对变压器套管可能存在的缺陷判断不足,未及时缩短周期进行试验。
六、防范措施
针对以上事件,电气专业要举一反三,认真吸取教训,在继续扎实开展专业管理工作的同时,提高风险防控意识和对技术监控工作的重视程度。
1、做好电气专业管理工作,提高班组长对设备巡视工作的重视力度,认真开展设备巡视检查工作,并保存好巡视记录,专业领导每周审阅签字。
2、加强技术监控管理工作,对绝缘监督预试计划、人员仪器配置和重要设备试验跟踪等工作加强管理,试验报告要进行横纵向对比分析,三级审批签字。
3、绝缘油监督管理一直由发电部化学专业负责,今后电气设备绝缘介质检测报告应经电气专业相关领导签字,绝缘介质监督台帐应及时更新并每月上报设备部统一管理。
4、技术监督工作要真正实现垂直管理,三级网人员应对下级网和班组具有有效管理权,避免出现对上级网布置工作态度不积极,执行不到位,报表不及时的现象发生。
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