成都金具厂持续工艺升级 降本增效显著
2017-05-08 15:51:12 来源:
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电力18讯:
近日,成都电力金具总厂加强工艺改进,大胆创新,推进碗头工艺升级,成功试锻出WS-21S产品,节省30%原材料,生产时间缩短一半,降本增效成果显著。
WS-21S是常见的传统金具产品,在输电线路中广泛使用,在工厂的生产中占有不小的比例,市场需求量巨大。传统的生产工艺采用35#钢直径80mm,135mm长度的圆钢,经过原始整段成型、落毛边、铣开档、倒R角、铣球窝的的流程才完成机械加工的生产工艺,整个生产加工周期长,原材料浪费大,刀工具损伤严重,生产成本高,经济效益越来越难以匹配市场的需求。工厂组织工艺技术员、车间生产员工、模具研发人员实施技术攻关,以WS-21S产品为突破口,主动挖潜降耗,大胆创新,经过对工艺改进方案的反复研讨,结合工厂多年丰富的生产经验,对模具整体结构提出了优化组合,决定在初始模具开槽上增加凸断,锻造出的产品开档一次成型,同时落出内外毛边,后续铣床只用铣产品球窝,减少了铣开档开槽、倒R工序环节,经过反复试锻,试锻的产品符合全部各项技术指标,成功实现碗头工艺再升级。
经过工艺改进后的产品目前已正式投入生产,据统计,WS-21S型号碗头,每年可节省原材料30%,人工成本、刀具成本共计约30万元。每件产品铣加工工序时长由原来的10分钟减少到5分钟,生产效率提高一倍,大大减轻了员工的劳动强度,降本增效显著。
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