全封闭滑板式导料槽装置抑尘效果的探索和应用
☆项目详细内容
由于运煤系统原有抑尘装置为水喷淋和布袋除尘两种手段,因喷淋水的颗粒较大,通常在100μm 以上,无法与小颗粒的粉尘结合而抑制粉尘污染。而布袋除尘方式采用被动式原理将粉尘进行收集后集中处理,物料不但损失,集中处理后有二次污染。而且由于采用被动式原理所以治理效果取决于粉尘的收集效果,由于生产作业性粉尘多属于无组织排放污染形式,所以收集难度大,治理效果不理想。
根据粉尘流动性和对粉尘抑制原理的研究,采取以下两个手段对运煤系统扬尘进行治理:
1、采用全封闭滑板式导料槽替换传统的导料槽,导料槽内设置的复合式防溢裙板结构,通过将输煤皮带夹在中间,从而有效阻止煤粉泄漏,起到良好的密封作用。
2、在斗轮机悬臂皮带上安装射雾机,对斗轮机斗轮部分的起尘点直接进行喷雾,以达到抑尘的目的。
☆主要技术创新
1、突破传统的皮带抑尘设计思维模式
以往的水喷淋是将中水(或含煤废水)通过水泵提升压力后,经过喷嘴将水形成水珠后达到抑尘目的,该工程的缺点主要是喷淋水颗粒大,水珠之间的间隙大,无法将褐煤的粉尘抑制。
而传统的皮带除尘装置采用的是将粉尘收集在除尘器的料斗内,在一定时间后集中处理,这样可以造成二次污染。
传统导料槽是将粉尘密封在导料槽内,而无法解决粉尘产生的诱导风,无法从根本上治理粉尘。此次改造是针对褐煤挥发分高,粉尘颗粒度极小,粉尘密度大的特性进行改造,利用粉尘飞扬的特性,使扬起的粉尘在导料槽内可以有效的释放压力,减少粉尘溢出,可以有效地抑制褐煤产生的扬尘。
将传统斗轮机的水喷淋抑尘方式改造为喷雾抑尘方式。
2、方便布置,便于检修
该工程去除了布袋除尘器,便于检修和维护工作。取消传统的斗轮机水喷淋装置,冬季采用伴热线对管道进行保温,减少了冬季维护工作量。
☆项目应用情况
自从该系统在大唐甘谷发电厂正常运行以来,彻底解决了扬尘大、环境污染严重的问题,现场粉尘浓度达到国家标准。保证职工的身心健康,减少了翻卸褐煤时对设备的损伤,解决了因扬尘大造成的火灾隐患,主动承担企业的环保责任,树立了企业良好的社会形象。
☆企业效益情况
该系统运行以来,粉尘浓度大幅度降低,减少了对周边环境的污染,保证了周边居民的正常生活,主动承担企业的环保责任,树立了企业良好的社会形象。
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