“W”型火焰锅炉炉膛负压调节保护优化研究与运用
☆项目详细内容
一、烟煤掺配方案:
1、锅炉配备有4 台磨煤机,A、D 磨在锅炉后墙,B、C 磨在锅炉前墙。选择B、D磨上烟煤比例为40%~80%的混煤,A、C 磨上纯无烟煤。混煤比例是根据实际入厂煤质进行调整,主要控制指标为入炉煤挥发分、硫分、氮氧化物排放、各煤种的入厂煤量等。在B、D 磨的烟煤中掺入小比例的无烟煤可以降低烟煤易燃易爆的危险,并且通过掺入无烟煤的比例来初步控制整体入炉烟煤的比例。
2、在机组DCS 控制系统燃料主控画面,增加了磨煤机出力调整设定值块,在磨煤机投自动的情况下,调整各台磨的出力。
3、容易结焦的烟煤掺烧比例控制在10%以内,并将燃烧混煤的燃烧器均匀分布在炉膛内。
4、对燃用不同煤质的磨煤机及燃烧器进行针对性的调整。
二、烟煤启动方案
选取三台磨煤机上纯烟煤,优先启动这三台磨煤机。停机时调整原煤仓上煤结构,将三台磨煤机的原煤仓一侧走空,另一侧上无烟煤,这样在停机后制粉系统内没有烟煤,可以充分保证机组检修机备用期间的安全需要。机组启动时,将这三台磨煤机原煤仓走空的一侧上预先准备好的启动烟煤,磨煤机启动后只启这一侧的给煤机。这样实现了机组启动全过程投运烟煤,停机时全过程投运无烟煤,达到了安全性和经济性的良好结合。在机组非正常工况停运的情况下,由于我厂现在采用的是分磨大比例预混掺烧的方式,在热态启动中,优先启动掺有大比例烟煤的磨煤机,同样实现了机组烟煤热态启动的目标。
☆主要技术创新
1、从根本上解决了我厂锅炉燃烧不稳定的问题,在50%负荷以上都不需再投油助燃。
2、冷态启动和热态启动都实现了烟煤启动,热态启动由于采用分磨大比例预混掺烧方式,在机组非正常方式停机后也能实现采用烟煤启动。
3、在W 型锅炉上采用分磨大比例预混掺烧,相比常用的炉前皮带预混基本解决了烟煤“抢风”的影响,提高了无烟煤的燃尽率。
4、掺烧烟煤后由于炉温的下降,部分解决了W 型火焰锅炉氮氧化物排放高的问题。
5、烟煤中掺入部分无烟煤,相比传统的分磨掺烧提高了制粉系统的安全性,基本消除了掺烧烟煤后制粉系统的安全隐患。
6、分磨大比例预混掺烧方式的应用,解决了W 型火焰锅炉脱硫旁路挡板封堵的技术难点。
☆项目应用情况
1、在W 型锅炉上采用分磨大比例预混掺烧,相比常用的炉前皮带预混较好地解决了烟煤“抢风”的影响,提高了无烟煤的燃尽率;
2、在无烟煤机组上,冷态启动和热态启动都实现了烟煤启动,冷态启动在机组启动前全部上预先准备的启动烟煤,热态启动由于采用分磨大比例预混掺烧方式,在机组非正常方式停机后也能实现采用烟煤启动,大幅降低启动油耗;
3、掺烧烟煤后由于炉温的下降,有效降低了W 型火焰锅炉的氮氧化物排放量,并且通过调整混煤的制粉系统出力,可以随时调整锅炉SO2、NOx 的排放量,保证在煤种波动时也能满足环保排放要求;
4、锅炉飞灰可燃物下降。烟煤中掺入部分无烟煤,相比传统的分磨掺烧提高了制粉系统的安全性;
5、由于在机组非正常方式紧急停运后也可以采用节油方式启动,为W 型无烟煤锅炉脱硫旁路挡板封堵创造了必要的条件。
☆企业效益情况
1、助燃用油相比2010 年减少5224 吨/年;冷态启动平均油耗降低65.6 吨/次,热态启动平均油耗降低34 吨/次;年节油6519 吨,节约费用5215 万元;
2、NOx 大约下降600mg/Nm3;分磨大比例预混掺烧相比炉前皮带预混飞灰可燃物降低1.54%。
相关新闻:
-
无相关信息

- 247亿!国家电网最先发力,能源新
2020-06-16

- 华能舒印彪当选中国工程院院士
2019-11-22

- 国家电网有限公司成功举办首届
2019-09-14

- 中国电力科学研究院董事长、总
2019-09-14

- 国家电网公司获批建设芯片领域
2019-04-09
- · 中国电机工程学会第十届理事会第六次会议暨2019年工作会议在京召开
- · Tesla拟收购Maxwell,引领新一轮超级电容应用热潮
- · 即将诞生的新“网红” ——智慧电厂 它的魅力您一定要感受一下
- · 国家队入局,区块链将解锁能源供给新姿势
- · 周孝信院士:新一代电力系统与能源互联网
- · 中国电力科技奖授奖决定(2018):成果奖134项,人物奖110名
- · 中国知网发布2018年《中国学术期刊影响因子年报》 中国电机工程学报居电气工程类首位
- · 国家电网惊艳亮相(IEC)第82届大会 奉献中国智慧、承担国际责任
- · 热点报告 | 中国科学院院士 周孝信:新一代能源系统与能源互联网
- · 再也不需要锂!澳洲大学发明可充电质子电池
