600MW 超临界锅炉脱硝增加脱硝省煤器烟气旁路
☆项目详细内容
广东大唐国际潮州发电有限责任公司600MW 超临界机组锅炉尾部竖井为双烟道布置,前烟道布置低温再热器、再热器侧省煤器,后烟道布置低温过热器及过热器侧省煤器,双烟道出口布置有调温挡板调节汽温。
600MW 超临界锅炉脱硝增加省煤器烟气旁路具体方案是:烟道分A、B 两侧布置,即从后烟道立式低过转向室处抽取高温烟气,在脱硝入口烟道进行混合,提高低负荷脱硝入口的烟气温度。旁路烟道上加装膨胀节、调节挡板、关闭挡板进行调节烟气流量及温度。
1、在锅炉中心标高59.21 米处尾部烟道后包墙处开孔抽烟气,每侧让管21 根,小抽烟口20 个;
2、烟气抽烟口处受热面管全部采取防磨措施,加装3mm 厚不锈钢防磨护瓦,让管处防磨护瓦的安装充分考虑受热面的膨胀问题;3、烟道尺寸为4834*944,自抽烟口至脱硝入口分别布置非金属膨胀节、电动关断挡板、电动调节挡板、非金属膨胀节。关断挡板前烟道材质为304 不锈钢,钢板厚度6mm;关断挡板门后烟道材质为15CrMo,钢板厚度6mm。
☆主要技术创新
1、防磨:由于在尾部后包墙处开孔,烟气在此处进行转向,由于烟气中含尘量大,为防止该部位受热面管磨损爆管的问题发生,将抽烟口所有管子加装了防磨护瓦;
2、防止烟道变形:机组负荷600MW 时,抽烟口处烟道设计温度750℃,如此高的烟气温度对烟道的材质有严格要求,为防止烟道变形,关断挡板前烟道选用304 不锈钢板,关断挡板门后选用15CrMo 钢板。同时,烟道内部加装桁架,防止烟道变形;
3、解决挡板卡涩:为了解决挡板卡涩问题,关断挡板、调节挡板材质均为304 不锈钢;同时,在关断挡板上部加装吹扫风。
☆项目应用情况
广东大唐国际潮州发电有限责任公司600MW 机组超临界锅炉增加脱硝省煤器烟气旁路,在机组改造运行的三个多月时间内,机组负荷400MW 及以下时,投入脱硝省煤器烟气旁路,脱硝入口烟气温度控制在310-315℃,确保脱硝装置连续投入运行,降低氮氧化物的排放量,大大减少环保排污费,提高电厂经济效益。
☆企业效益情况
经济效益汇总计算:
增加烟气旁路后,低负荷时,经济损失减少704+160.6=864.6 元/小时。2013 年全年1 号机运行时间8302 小时,其中在400MW 以下负荷运行时间为1181 小时,则加烟气旁路后全年减少经济损失1181*864.6=102 万元。投资回报周期=750/102=7.35年
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