临沧云县公司:两措施提高供电可靠性
2013-11-08 13:30:57 来源:
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电力18讯: “今年通过开展提高供电可靠性这项工作以来,公司上下确确实实作了多方努力,值得欣慰的是至9月底公司实现城市供电可靠率99.9755%,高于年度指标0.0623个百分点;农村供电可靠率99.9175%,高于年度指标0.1675个百分点。”云县供电公司副总经理高红军在接受记者采访时说。
自今年以来,云县供电公司为全面提升供电可靠性管理水平,有效减少设备停电时间,提高客户满意度 “要保障供电可靠性,要求停电时间越短越好,但又存在这样的矛盾,设备正常必须要检修,检修必须要停电,不检修出现故障停电的时间将更长,我们要做的是想尽一切办法缩短停电时间,提高供电可靠性。”生产设备管理部主任纪建学在接受记者采访时说。该公司在总结以往工作经验的基础上,重点从组织管理措施和技术措施上下功夫。
在组织管理措施上。一是设置组织机构、明确职责。为确保供电可靠性管理工作顺利开展,该公司成立了由总经理任组长、分管生产副总为副组长、各生产部门负责人为成员的供电可靠性管理领导小组;供电可靠性管理领导小组下设由生产设备管理部归口管理供电可靠性工作小组。领导小组职责是根据上级要求,决定公司可靠性工作重大事项、审批可靠性管理有关方案;工作小组职责是根据公司领导小组工作部署,具体负责公司可靠性日常管理工作,负责执行供电可靠性管理有关规章制度,负责各项提升供电可靠性措施的推动和落实。至9月底,共召开提高供电可靠性管理工作会专题会议9次。二是加强对指标的过程管控。为确保该公司供电可靠性指标顺利完成,该公司将年度供电可靠率指标进行分解到各生产部门、线路,每月按期组织人员对指标完成情况进行详细分析,对超前使用停电时户数的部门给予“红绿灯”预警,并要求找出影响供电可靠率的直接原因,根据原因编制可靠性指标行动计划,对可靠性指标进行超前控制。三是加强生产作业计划管理。每月按期组织召开生产计划协调会,统筹生产计划,合理安排停电时间,“先算后停”,严格控制停电“时户数”,以减少重复停电、低效率停电,实现供电可靠性指标的精细化控制。统筹安排计划停电,使输、变、配电施工同时进行;对于临时停电,推行主管领导“一支笔”批准制度,大力压缩非计划停电时间,控制重复停电;对于故障类停电,限制故障扩大,减小停电范围,及时抢修恢复供电。至9月底,该公司共召开生产计划协调会9次,累计下达生产计划964项,完成876项,完成率90.87%。其中:下达不停电生产计划371项,完成371项,完成率100%;下达停电生产计划593项,完成505项,完成率为85.16%。该公司辖区内共停电166次,同比346次减少180次,其中故障停电84次,同比132次减少48次,预安排停电82次。同比214次减少132次。四是加强基础资料及运行数据管理。对基础资料的完善有助于准确统计出供电可靠率,从而找出影响供电可靠性的主要原因而及时进行改善。因此每月由生产设备管理部对供电可靠性管理系统中基础资料及运行数据进行动态更新,最终实现供电可靠率及相关指标的统计分析。五是加强基线路通道日常巡视与维护。7月份至今属于雨季,对电网设备影响最大的是雷暴雨、塌方,树木碰触等。该公司加强了对线路杆塔、避雷器、接地网的检测、对不满足的迎峰度夏前进行改造以达到合格范围。对发现的树障、杆塔基础缺陷及时进行处理,在线路通道巡视过程中共砍伐影响线路正常运行的树木、竹子4834棵,经过加强线路通道巡视,减少因线路通道引起线路故障停电,同时该公司还派工作组对栗树、后箐、幸福三乡镇配网实际情况进行核查,并及时派施工队对检查过程中发现的237项10千伏及以下线路通道中存在的安全隐患进行整改。
在技术措施上。一是确保线路经济稳定运行。由于该公司10千伏长坡岭线过负荷,未能满足用户需求,因此为提高10千伏长坡岭线供电质量及降低线路损耗,该公司于2013年将10千伏刘家箐线上大箐采石场支线1号杆引流搭接至10千伏长坡岭线60号杆;将10千伏长坡岭线60号杆引流搭接至10千伏刘家箐线46号杆,降低因用户影响造成停电时户数。二是加大电网技改力度。将辖区内10台S7型高耗能变压器更换为S15型非晶合金变压器;分别在10千伏忙怀线新街支线1号杆、10千伏大寨线36号杆、10千伏长坡岭线夏家箐支线0号杆、10千伏慢旧线49号杆等10千伏主干线或支线加装9台真空断路器;逐步将低压架空裸导线更换为架空绝缘线。根据电网变化,合理调整重合闸方式、提高重合闸成功率,如:该公司对云县35千伏中茶晓线重合闸方式由检同期改为检无压,成功率达到90%以上。三是加大配网隐患整改力度。截止9月末,幸福片区10千伏线路通道清理197.6公里,清理通道林木3898棵,排查存在安全隐患187项(其中高压113项,低压74项),完成隐患整改70处,投入资金约140万元。四是加强继电保护装置、整定值的管理。对不稳定的继电保护装置及时更换;建立开关定值档案,依据用电负荷性质及大小动态调整保护整定值。五是在线路上加装故障监测仪,准确查找故障点,缩短停电范围及时间,从而减少停电时户数。至9月底,该公司累计客户平均停电时间为5.05小时/户,同比28.97小时/户减少23.92小时/户。公司基层供电所长陈光华在接受记者采访时说:“公司制定的提升供电可靠性的相关措施切实可行,对我们基层供电所帮助很大,停电时间减少了,服务质量提高了,老百姓的意见也少了。”(余建珍)
来源:南方电网
自今年以来,云县供电公司为全面提升供电可靠性管理水平,有效减少设备停电时间,提高客户满意度 “要保障供电可靠性,要求停电时间越短越好,但又存在这样的矛盾,设备正常必须要检修,检修必须要停电,不检修出现故障停电的时间将更长,我们要做的是想尽一切办法缩短停电时间,提高供电可靠性。”生产设备管理部主任纪建学在接受记者采访时说。该公司在总结以往工作经验的基础上,重点从组织管理措施和技术措施上下功夫。
在组织管理措施上。一是设置组织机构、明确职责。为确保供电可靠性管理工作顺利开展,该公司成立了由总经理任组长、分管生产副总为副组长、各生产部门负责人为成员的供电可靠性管理领导小组;供电可靠性管理领导小组下设由生产设备管理部归口管理供电可靠性工作小组。领导小组职责是根据上级要求,决定公司可靠性工作重大事项、审批可靠性管理有关方案;工作小组职责是根据公司领导小组工作部署,具体负责公司可靠性日常管理工作,负责执行供电可靠性管理有关规章制度,负责各项提升供电可靠性措施的推动和落实。至9月底,共召开提高供电可靠性管理工作会专题会议9次。二是加强对指标的过程管控。为确保该公司供电可靠性指标顺利完成,该公司将年度供电可靠率指标进行分解到各生产部门、线路,每月按期组织人员对指标完成情况进行详细分析,对超前使用停电时户数的部门给予“红绿灯”预警,并要求找出影响供电可靠率的直接原因,根据原因编制可靠性指标行动计划,对可靠性指标进行超前控制。三是加强生产作业计划管理。每月按期组织召开生产计划协调会,统筹生产计划,合理安排停电时间,“先算后停”,严格控制停电“时户数”,以减少重复停电、低效率停电,实现供电可靠性指标的精细化控制。统筹安排计划停电,使输、变、配电施工同时进行;对于临时停电,推行主管领导“一支笔”批准制度,大力压缩非计划停电时间,控制重复停电;对于故障类停电,限制故障扩大,减小停电范围,及时抢修恢复供电。至9月底,该公司共召开生产计划协调会9次,累计下达生产计划964项,完成876项,完成率90.87%。其中:下达不停电生产计划371项,完成371项,完成率100%;下达停电生产计划593项,完成505项,完成率为85.16%。该公司辖区内共停电166次,同比346次减少180次,其中故障停电84次,同比132次减少48次,预安排停电82次。同比214次减少132次。四是加强基础资料及运行数据管理。对基础资料的完善有助于准确统计出供电可靠率,从而找出影响供电可靠性的主要原因而及时进行改善。因此每月由生产设备管理部对供电可靠性管理系统中基础资料及运行数据进行动态更新,最终实现供电可靠率及相关指标的统计分析。五是加强基线路通道日常巡视与维护。7月份至今属于雨季,对电网设备影响最大的是雷暴雨、塌方,树木碰触等。该公司加强了对线路杆塔、避雷器、接地网的检测、对不满足的迎峰度夏前进行改造以达到合格范围。对发现的树障、杆塔基础缺陷及时进行处理,在线路通道巡视过程中共砍伐影响线路正常运行的树木、竹子4834棵,经过加强线路通道巡视,减少因线路通道引起线路故障停电,同时该公司还派工作组对栗树、后箐、幸福三乡镇配网实际情况进行核查,并及时派施工队对检查过程中发现的237项10千伏及以下线路通道中存在的安全隐患进行整改。
在技术措施上。一是确保线路经济稳定运行。由于该公司10千伏长坡岭线过负荷,未能满足用户需求,因此为提高10千伏长坡岭线供电质量及降低线路损耗,该公司于2013年将10千伏刘家箐线上大箐采石场支线1号杆引流搭接至10千伏长坡岭线60号杆;将10千伏长坡岭线60号杆引流搭接至10千伏刘家箐线46号杆,降低因用户影响造成停电时户数。二是加大电网技改力度。将辖区内10台S7型高耗能变压器更换为S15型非晶合金变压器;分别在10千伏忙怀线新街支线1号杆、10千伏大寨线36号杆、10千伏长坡岭线夏家箐支线0号杆、10千伏慢旧线49号杆等10千伏主干线或支线加装9台真空断路器;逐步将低压架空裸导线更换为架空绝缘线。根据电网变化,合理调整重合闸方式、提高重合闸成功率,如:该公司对云县35千伏中茶晓线重合闸方式由检同期改为检无压,成功率达到90%以上。三是加大配网隐患整改力度。截止9月末,幸福片区10千伏线路通道清理197.6公里,清理通道林木3898棵,排查存在安全隐患187项(其中高压113项,低压74项),完成隐患整改70处,投入资金约140万元。四是加强继电保护装置、整定值的管理。对不稳定的继电保护装置及时更换;建立开关定值档案,依据用电负荷性质及大小动态调整保护整定值。五是在线路上加装故障监测仪,准确查找故障点,缩短停电范围及时间,从而减少停电时户数。至9月底,该公司累计客户平均停电时间为5.05小时/户,同比28.97小时/户减少23.92小时/户。公司基层供电所长陈光华在接受记者采访时说:“公司制定的提升供电可靠性的相关措施切实可行,对我们基层供电所帮助很大,停电时间减少了,服务质量提高了,老百姓的意见也少了。”(余建珍)
来源:南方电网
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