玉屏供电局向水轮发电机组“大修”要时间
2010-04-01 16:21:44 来源:肖中林 姚祖文
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电力18讯: 原本需要近百天检修才能投运的玉屏供电局马面坡电站1#发电机组,通过该站一班人用科学发展的态度创造性开展工作,不仅使该站机组检修工作提前近一个月完成,还实现了检修“三减”工作的目的。4月1日,经过试运行72小时后的1#发电机组重新投入运行;为该局2010年“保供应”工作做出了积极贡献。
马面坡电站是该局1985年开始修建,1990年正式发电的一座骨干水电站,也是贵州省第一家引进的卧式机组单位,由于当时技术力量没有跟上,该局引进的卧式机组还属于学生教学的机组,在长时间的运行过程中,该机组桨叶、接力器长期漏油、工艺不合理、瓦温、定子温度偏高等综合因素导致机组运行工况欠佳,额定出力也大打折扣。特别是对该站机组的检修,人人都有一种畏惧的心理,检修工人调了一拨又一拨,都不愿意在此从事所谓的“技术”工种,在这里从事检修,就算是外请,也无人肯干;其畏难的原因主要表现在三个方面:一、检修场地空间狭窄;由于该机组百分之九十以上都是螺丝连接,个子大的员工因空间小而无法转身,有力用不上;小个子的员工无力气又吃不消;历年来,该站检修就是用传统的检修方法:用大锤打、用葫芦拉、用千斤顶顶等拆装螺丝,人在里面不能直立或半直立,只能躺着、蹲着进行作业,因受作业场地空间限制,大锤打在手上及身上时有发生;比如,拆 一个集电环,8个检修工需要三天的时间且不停地拉和打才能完成;二、工作强度、精度要求高;因该机组各个部位都是靠螺丝固定,只有把这些螺丝拆掉后,才能将每件重量约30吨左右的转子、定子和转轮三大件起吊;尤其是在转子等回装过程中,如果机组某部件出现一丝松动,该机组就不能正常运行;三、检修环境太脏;由于检修范围在机组的核心层,检修人员在检修过程中,油污、汗水和铁锈交织,一次大修,每人都需要准备好多套工作服装替换,检修服上沾的油污是用什么方法都是洗不掉的,每个检修工人的寝室就如挂“彩旗”般刺眼。
为了减轻检修工人的劳动强度,局领导总是看在眼里,急在心里。2010年,该站机组大修计划上报后,该局班子成员经过慎重考虑,提出一个大胆的设想:那就是打破历年来“三大件”全部吊出的检修模式,只吊定子、不吊转子和转轮的构想,如果能攻克这个多年来总是想办法而难以解决的、无法逾越的难题。如果可行,那么,一是减轻了该站机组检修的劳动强度、二是减少了检修的成本开支、三是缩短了大修时间。为了实现这三“减轻”工作,该局局领导多次下电站进行现场考察,认为,转子、定子和转轮三大件只起吊定子一件,是完全有可能从容检修的;今年元旦刚过,该站常规检修工作提到了议事日程,局班子要求该站成立技术攻关小组,想尽一切办法,解决历年来困扰该站检修工作的瓶颈;
2月21日,在该局生产技术部、水电管理所的指导下,该站技术攻关小组迅速行动起来,攻关小组深知责任重大,为起吊不伤害转子和定子,计算精度必须以毫米计算,才能达到起吊万无一失;他们通过查找该机组的原始资料,征询当初该机组的设计人员,对机组重新量尺寸、绘图纸、做工装(简易的设备,用于固定和支撑吊装起来的定子);通过多次反复测试,在大家的共同努力下,该站检修机组的转子与转轮距离间隙作适当调整后,30吨重的定子安全无恙地吊到了检修指定位置。从制作工装到起吊转子仅用两天时间,打破了该站需要17天时间才能吊出“三大件”的历史。
这次检修技术革新的成功,大大的激发了该站全体员工积极参与技术攻关热情。据估计,该站这次检修技术革新的推行,将较往年的检修工作提前35天完成大修任务,不仅确保了汛期发电,还将提前35天投入运行,可多发电量200万kWh,按每kWh/0.4元计算,多创产值80余万元。可节约检修成本费用开支近8万多元。
通讯地址:贵州玉屏供电局
马面坡电站是该局1985年开始修建,1990年正式发电的一座骨干水电站,也是贵州省第一家引进的卧式机组单位,由于当时技术力量没有跟上,该局引进的卧式机组还属于学生教学的机组,在长时间的运行过程中,该机组桨叶、接力器长期漏油、工艺不合理、瓦温、定子温度偏高等综合因素导致机组运行工况欠佳,额定出力也大打折扣。特别是对该站机组的检修,人人都有一种畏惧的心理,检修工人调了一拨又一拨,都不愿意在此从事所谓的“技术”工种,在这里从事检修,就算是外请,也无人肯干;其畏难的原因主要表现在三个方面:一、检修场地空间狭窄;由于该机组百分之九十以上都是螺丝连接,个子大的员工因空间小而无法转身,有力用不上;小个子的员工无力气又吃不消;历年来,该站检修就是用传统的检修方法:用大锤打、用葫芦拉、用千斤顶顶等拆装螺丝,人在里面不能直立或半直立,只能躺着、蹲着进行作业,因受作业场地空间限制,大锤打在手上及身上时有发生;比如,拆 一个集电环,8个检修工需要三天的时间且不停地拉和打才能完成;二、工作强度、精度要求高;因该机组各个部位都是靠螺丝固定,只有把这些螺丝拆掉后,才能将每件重量约30吨左右的转子、定子和转轮三大件起吊;尤其是在转子等回装过程中,如果机组某部件出现一丝松动,该机组就不能正常运行;三、检修环境太脏;由于检修范围在机组的核心层,检修人员在检修过程中,油污、汗水和铁锈交织,一次大修,每人都需要准备好多套工作服装替换,检修服上沾的油污是用什么方法都是洗不掉的,每个检修工人的寝室就如挂“彩旗”般刺眼。
为了减轻检修工人的劳动强度,局领导总是看在眼里,急在心里。2010年,该站机组大修计划上报后,该局班子成员经过慎重考虑,提出一个大胆的设想:那就是打破历年来“三大件”全部吊出的检修模式,只吊定子、不吊转子和转轮的构想,如果能攻克这个多年来总是想办法而难以解决的、无法逾越的难题。如果可行,那么,一是减轻了该站机组检修的劳动强度、二是减少了检修的成本开支、三是缩短了大修时间。为了实现这三“减轻”工作,该局局领导多次下电站进行现场考察,认为,转子、定子和转轮三大件只起吊定子一件,是完全有可能从容检修的;今年元旦刚过,该站常规检修工作提到了议事日程,局班子要求该站成立技术攻关小组,想尽一切办法,解决历年来困扰该站检修工作的瓶颈;
2月21日,在该局生产技术部、水电管理所的指导下,该站技术攻关小组迅速行动起来,攻关小组深知责任重大,为起吊不伤害转子和定子,计算精度必须以毫米计算,才能达到起吊万无一失;他们通过查找该机组的原始资料,征询当初该机组的设计人员,对机组重新量尺寸、绘图纸、做工装(简易的设备,用于固定和支撑吊装起来的定子);通过多次反复测试,在大家的共同努力下,该站检修机组的转子与转轮距离间隙作适当调整后,30吨重的定子安全无恙地吊到了检修指定位置。从制作工装到起吊转子仅用两天时间,打破了该站需要17天时间才能吊出“三大件”的历史。
这次检修技术革新的成功,大大的激发了该站全体员工积极参与技术攻关热情。据估计,该站这次检修技术革新的推行,将较往年的检修工作提前35天完成大修任务,不仅确保了汛期发电,还将提前35天投入运行,可多发电量200万kWh,按每kWh/0.4元计算,多创产值80余万元。可节约检修成本费用开支近8万多元。
通讯地址:贵州玉屏供电局
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