龚嘴水电站3号主变压器的拖运
2008-01-10 13:57:35 来源:
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电力18讯: 摘 要:1999年11月19日,龚嘴水电站将改造后的新3号主变压器(排油后的重量为170 t)首次用汽车从上厂(地面厂房)拖运至下厂(地下厂房)。着重介绍了拖运中出现的问题及处理方法,供水电厂维修工作者借鉴。
关键词:龚嘴水电站;主变压器;装车;拖运
1前言
龚嘴水电站3号主变压器为70年代的产品,当时设计上选用的是薄绝缘变压器,由于是铝线圈,铁芯尺寸较小,因此,功率损耗大。总厂曾在1999年7~8月对上厂原2号主变压器更换下来的旧变压器(与3号主变压器同为70年代的产品,内部机构也是薄绝缘、铝线圈)在上厂安装间进行了现场改造,以便在检修期内对下厂3号主变压器进行更换。改造工作的主要内容有:高、低压线圈由铝线改为铜线;线圈采用低、高、低、高排列结构,除下夹件外其余绝缘全部更换;穿芯螺杆改为不锈钢杆;油箱壁和下拖盘加装磁屏蔽;线圈压铁环改为层压木板结构;低压侧加装升高座;油箱增焊加强筋板。改造工作于1999年8月下旬结束,并经四川省电力局试验研究院全面检查试验合格。至此,改造后的变压器成为一台合格的新变压器――新3号主变压器。其总重约210 t,排油后重量为170 t。
2首次采用汽车拖运大型部件
龚嘴水电站投产于70年代初期,当时所有大型部件均用火车拖运至厂内。随着时间的推移,厂用铁路的维护费、机车的使用费越来越高,而铁路、机车的使用率又太低。加之龚嘴附近的大渡河两岸除铁路大桥外,仅有一座最大载荷为20 t的木板索桥供汽车和行人通行,每年均要对索桥进行大修,维修费用相当高。而随着公路交通的发展,普遍使用高吨位汽运拖车运输大型部件就更经济、实用。因此,总厂决定拆除原铁路大桥,修建一座高载荷的公路大桥。最大载荷为300 t的公路大桥于1999年11月中旬建成,并通过了载荷试验。该桥建成后首次用汽车拖运的大型部件即为新3号主变压器,并取得成功。
3拖车概况
拖车为租用第二重型机械厂大件运输公司的400 t平板拖车。该车为两段拼接,长19 m,宽3.4m,96只轮胎,加上拖车长度,其总长为31 m。平板车车架可调高为0.9~1.2 m,一般拖运高度为1 m。叠梁高度为280 mm,方木高度为300 mm。
拖运装车方式见图1。
4拖运前的准备工作
4.1各部分尺寸核算
从上厂到下厂沿途路宽方向均能满足要求;高度方向以上厂大门口最矮,其高度h=5.96 m,以此作为校核尺寸进行控制。
主变压器高度H1:在去掉滚轮、高压侧套管后实测高度为H1=4.70 m。则拖运总高度:
H=H1+H2+H3+H4+H5
=4.70+0.30+0.28+0.30+1.0=6.58(m)
该高度显然无法满足要求。经与大件运输公司负责拖运人员协商,将长×宽×厚=3.4 m×0.30 m×0.30 m方木改用长×宽×厚=3.4 m×0.3 m×0.07 m的木板。则H2=H4=0.07 m,这时拖运总高度H=6.12 m,仍然不能满足要求。
经现场实测,再拆掉变压器低压侧套管和顶部大油管后使H1=4.53 m,则拖运总高度为:
结果H<h,满足要求。
4.2吊绳强度核算
4.2.1吊绳类型
(1)变压器拖运前曾向河北巨力集团订购了4根合成纤维吊带。其单根起吊重量为30 t,长13 m,安全系数k=6;
(2)龚嘴电站现场最大的吊绳为吊下机架用的钢丝绳一对,直径φ52 mm,长16m,破断力S=139.5 t(σb=1 700 MPa);
(3)铜街子电站现场最大的吊绳为吊下机架用的钢丝绳一对,直径φ65 mm,长18m,破断力S=218 t(σb=1 700 MPa)。
4.2.2强度核算
起吊采用对称4点起吊,见图2。
则,sinβ=(2.05-0.4)/L=1.65/L
校核公式按K=4×S×cosβ/Q计算。
其中Q为吊物,取Q=170 t;S为吊绳破断力(吊绳自重忽略不计,可将安全系数提高考虑);K为安全系数,重型起吊一般要求K=5~10。
(1)吊带校核。
吊带长13 m,叠双用,则L=6.5 m;sinβ=1.65/6.5=0.253 8;β=13.7°;cosβ=0.967;安全系数K1=4×60×0.967/170=1.365 5;总的安全系数K=K1×k=1.365 6×6=8.193。满足要求。
(2)龚站Φ52钢绳校核。
钢绳长16 m,叠双用,则L=8 m;sinβ=1.65/8=0.206;β=11.9°;cosβ=0.9785;总的安全系数K=4×
关键词:龚嘴水电站;主变压器;装车;拖运
1前言
龚嘴水电站3号主变压器为70年代的产品,当时设计上选用的是薄绝缘变压器,由于是铝线圈,铁芯尺寸较小,因此,功率损耗大。总厂曾在1999年7~8月对上厂原2号主变压器更换下来的旧变压器(与3号主变压器同为70年代的产品,内部机构也是薄绝缘、铝线圈)在上厂安装间进行了现场改造,以便在检修期内对下厂3号主变压器进行更换。改造工作的主要内容有:高、低压线圈由铝线改为铜线;线圈采用低、高、低、高排列结构,除下夹件外其余绝缘全部更换;穿芯螺杆改为不锈钢杆;油箱壁和下拖盘加装磁屏蔽;线圈压铁环改为层压木板结构;低压侧加装升高座;油箱增焊加强筋板。改造工作于1999年8月下旬结束,并经四川省电力局试验研究院全面检查试验合格。至此,改造后的变压器成为一台合格的新变压器――新3号主变压器。其总重约210 t,排油后重量为170 t。
2首次采用汽车拖运大型部件
龚嘴水电站投产于70年代初期,当时所有大型部件均用火车拖运至厂内。随着时间的推移,厂用铁路的维护费、机车的使用费越来越高,而铁路、机车的使用率又太低。加之龚嘴附近的大渡河两岸除铁路大桥外,仅有一座最大载荷为20 t的木板索桥供汽车和行人通行,每年均要对索桥进行大修,维修费用相当高。而随着公路交通的发展,普遍使用高吨位汽运拖车运输大型部件就更经济、实用。因此,总厂决定拆除原铁路大桥,修建一座高载荷的公路大桥。最大载荷为300 t的公路大桥于1999年11月中旬建成,并通过了载荷试验。该桥建成后首次用汽车拖运的大型部件即为新3号主变压器,并取得成功。
3拖车概况
拖车为租用第二重型机械厂大件运输公司的400 t平板拖车。该车为两段拼接,长19 m,宽3.4m,96只轮胎,加上拖车长度,其总长为31 m。平板车车架可调高为0.9~1.2 m,一般拖运高度为1 m。叠梁高度为280 mm,方木高度为300 mm。
拖运装车方式见图1。
4拖运前的准备工作
4.1各部分尺寸核算
从上厂到下厂沿途路宽方向均能满足要求;高度方向以上厂大门口最矮,其高度h=5.96 m,以此作为校核尺寸进行控制。
主变压器高度H1:在去掉滚轮、高压侧套管后实测高度为H1=4.70 m。则拖运总高度:
H=H1+H2+H3+H4+H5
=4.70+0.30+0.28+0.30+1.0=6.58(m)
该高度显然无法满足要求。经与大件运输公司负责拖运人员协商,将长×宽×厚=3.4 m×0.30 m×0.30 m方木改用长×宽×厚=3.4 m×0.3 m×0.07 m的木板。则H2=H4=0.07 m,这时拖运总高度H=6.12 m,仍然不能满足要求。
经现场实测,再拆掉变压器低压侧套管和顶部大油管后使H1=4.53 m,则拖运总高度为:
结果H<h,满足要求。
4.2吊绳强度核算
4.2.1吊绳类型
(1)变压器拖运前曾向河北巨力集团订购了4根合成纤维吊带。其单根起吊重量为30 t,长13 m,安全系数k=6;
(2)龚嘴电站现场最大的吊绳为吊下机架用的钢丝绳一对,直径φ52 mm,长16m,破断力S=139.5 t(σb=1 700 MPa);
(3)铜街子电站现场最大的吊绳为吊下机架用的钢丝绳一对,直径φ65 mm,长18m,破断力S=218 t(σb=1 700 MPa)。
4.2.2强度核算
起吊采用对称4点起吊,见图2。
则,sinβ=(2.05-0.4)/L=1.65/L
校核公式按K=4×S×cosβ/Q计算。
其中Q为吊物,取Q=170 t;S为吊绳破断力(吊绳自重忽略不计,可将安全系数提高考虑);K为安全系数,重型起吊一般要求K=5~10。
(1)吊带校核。
吊带长13 m,叠双用,则L=6.5 m;sinβ=1.65/6.5=0.253 8;β=13.7°;cosβ=0.967;安全系数K1=4×60×0.967/170=1.365 5;总的安全系数K=K1×k=1.365 6×6=8.193。满足要求。
(2)龚站Φ52钢绳校核。
钢绳长16 m,叠双用,则L=8 m;sinβ=1.65/8=0.206;β=11.9°;cosβ=0.9785;总的安全系数K=4×
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