SF6断路器维修及故障处理
2008-05-28 10:56:38 来源:
A-
A+
电力18讯:
山东省曹县供电公司 宋彪 王思超
摘要:作者从多年的生产检修经验出发,介绍SF6断路器的维护检修及故障处理,保障SF6断路器的安全运行。
关键词:SF6断路器;维护检修;气体检漏;含水量检测
中图分类号:TM614 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)11-0014-02
在电网运行中,SF6以自身的优势,逐步代替油断路器,SF6断路器以SF6气体为绝缘灭弧介质,具有耐电强度高、灭弧能力强等特点,它在体积、重量、开断性能、载流能力、绝缘性能、环境适应性等方面都大大优于油断路器,油断路器以绝缘油为灭弧绝缘介质,一旦发生短路现象,易使绝缘损坏,SF6断路器在山东荷泽曹县电网中正逐步推广应用。
1 SF6断路器的特点
SF6断路器具有下列优点:SF6断路器的单 元断口耐电压高,与相同电压等级的油断路器比较,SF6断路器绝缘支柱数少,因而零部件少,结构简单;允许断路次数多,检修周期长;SF6断路器的断路电流大,灭弧时间短;SF6断路器体积小,占地面积少。
检修维护方面,SF6断路器比油断路器省时省力。规程规定高压油断路器每3~5年需要大修一次,一台断路器需要12人次/天;一台DW2 -35需要6人次/天,并且需要更换大量的绝缘油,还需要吊车等大型作业工具。而SF6断路器的检修周期为10年,仅需3人次/天的检查任务,即可检查所有项目。
SF6断路器所配用机构为弹簧储能型,优于油断路器所用电磁或液压机构。油断路器配用的电磁机构需要大功率的合闸电源,给运行维护带来一定的不便,所用的液压机构,每到高温天气容易发生泄压、渗漏油等问题。SF6断路器普遍采用弹簧机构,动作快、电源容量小,便于维护。
2 SF6断路器的应用及故障情况
近年来,山东省菏泽供电公司曹县的6座变电站,均已使用SF6断路器,自农网和城网改造以来,逐步以SF6断路器替代油断路器。
目前,运行中的部分SF6断路器运行良好,从运行操作、故障跳闸等方面,达到了电网安全运行的目的,但也存在着不足,个别断路器漏气(固定部位、传动部位和阀门接口部位)及闭锁继电器烧坏的现象;根据现场实际情况,利用SF6气体检漏仪对断路器漏气进行检漏,大都因接触面密封不严或密封垫老化造成的。对此处理后,进行了充气达到0.48 MPa(当时气温为25 ℃),运行至今6个月,气压保持正常,通过闭锁继电器,由QF系列更换为DZ系列,调整传动机构和辅助开关,使断路器达到正常运行。
2001年10月110 kV孙老家站,35 kV孙武线315断路器,型号为LN-35型断路器的气压降至0.04 MPa,用LF-1型SF6气体检漏仪进行检测,发现断路器与静触头之间漏气,经仔细检查发现静触头上帽有裂纹,更换新的静触头后,解决了问题,稳定运行至今;2002年5月,35 kV隆化变电站#2主变,35 kV 6152断路器闭锁继电器烧坏,通过更换闭锁继电器、调整机构,断路器恢复了正常; 2003年3月,110 kV砖庙站#1主变断路器漏气,进行了检测处理,部分机构箱的密封条损坏或缺失,致使分合闸弹簧锈蚀,由于储能弹簧各部件比较精密,不利于机构储能,影响分合闸动作。
3 SF6断路器的主要维护项目
3.1 气体的检漏
SF6气体泄漏原因主要是在密封面、焊缝和管路接头处有裂缝或密封不严。对SF6气体进行检漏须使用专用的检漏仪。
如果有大量SF6气体泄漏,当然 出现这种情况的可能性极小,一旦发生,那么操作人员不能停留在离泄漏点10 m以内的地方。直至采取措施泄漏停止后,方能进入该区域。如果电器设备内部发生故障,在容器内肯定会存在SF6电弧分解物,打开外壳进行清除以后,在检测工作中,有可能接触到污染的部件时,都必须使用防毒面具,并穿戴好防护工作服。
为了保证进入SF6断路器室内工作人员的安全,必须对检修室内进行通风,按要求空气中氧气含量的安全浓度不应低于18%,正常维护检漏需要对室内进行通风换气。
在进行SF6断路器的检漏中,应严格按照产品使用说明书执行,要求检漏仪探头不允许长时间处在高浓度SF6气体中,但在工作中往往忽略,因此当探头一旦触及高浓度SF6气体时,表针立即为满刻度,强烈报警,这时应立即将探枪撤离到洁净区。图1显示出SF6气体处理的流程。
图1 SF6气体处理的流程
3.2 SF6含水量检测
SF6断路器对SF6气体的纯度及含水量都有严格的要求,在运行中内部闪络时,会生成多种SF6分解产物,大气中的水分也会渗入气体绝缘设备中,在较高的气压下,过量的水分会对气体绝缘设备中的固体绝缘件表面闪络。
有些活性杂质,如HF、SO2等对气体绝缘设备中的各种构件会产生腐蚀作用,使某些分解产物还具有毒性,一旦泄漏出来会污染环境,影响工作人员的健康。过量的水分会使气体<
山东省曹县供电公司 宋彪 王思超
摘要:作者从多年的生产检修经验出发,介绍SF6断路器的维护检修及故障处理,保障SF6断路器的安全运行。
关键词:SF6断路器;维护检修;气体检漏;含水量检测
中图分类号:TM614 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)11-0014-02
在电网运行中,SF6以自身的优势,逐步代替油断路器,SF6断路器以SF6气体为绝缘灭弧介质,具有耐电强度高、灭弧能力强等特点,它在体积、重量、开断性能、载流能力、绝缘性能、环境适应性等方面都大大优于油断路器,油断路器以绝缘油为灭弧绝缘介质,一旦发生短路现象,易使绝缘损坏,SF6断路器在山东荷泽曹县电网中正逐步推广应用。
1 SF6断路器的特点
SF6断路器具有下列优点:SF6断路器的单 元断口耐电压高,与相同电压等级的油断路器比较,SF6断路器绝缘支柱数少,因而零部件少,结构简单;允许断路次数多,检修周期长;SF6断路器的断路电流大,灭弧时间短;SF6断路器体积小,占地面积少。
检修维护方面,SF6断路器比油断路器省时省力。规程规定高压油断路器每3~5年需要大修一次,一台断路器需要12人次/天;一台DW2 -35需要6人次/天,并且需要更换大量的绝缘油,还需要吊车等大型作业工具。而SF6断路器的检修周期为10年,仅需3人次/天的检查任务,即可检查所有项目。
SF6断路器所配用机构为弹簧储能型,优于油断路器所用电磁或液压机构。油断路器配用的电磁机构需要大功率的合闸电源,给运行维护带来一定的不便,所用的液压机构,每到高温天气容易发生泄压、渗漏油等问题。SF6断路器普遍采用弹簧机构,动作快、电源容量小,便于维护。
2 SF6断路器的应用及故障情况
近年来,山东省菏泽供电公司曹县的6座变电站,均已使用SF6断路器,自农网和城网改造以来,逐步以SF6断路器替代油断路器。
目前,运行中的部分SF6断路器运行良好,从运行操作、故障跳闸等方面,达到了电网安全运行的目的,但也存在着不足,个别断路器漏气(固定部位、传动部位和阀门接口部位)及闭锁继电器烧坏的现象;根据现场实际情况,利用SF6气体检漏仪对断路器漏气进行检漏,大都因接触面密封不严或密封垫老化造成的。对此处理后,进行了充气达到0.48 MPa(当时气温为25 ℃),运行至今6个月,气压保持正常,通过闭锁继电器,由QF系列更换为DZ系列,调整传动机构和辅助开关,使断路器达到正常运行。
2001年10月110 kV孙老家站,35 kV孙武线315断路器,型号为LN-35型断路器的气压降至0.04 MPa,用LF-1型SF6气体检漏仪进行检测,发现断路器与静触头之间漏气,经仔细检查发现静触头上帽有裂纹,更换新的静触头后,解决了问题,稳定运行至今;2002年5月,35 kV隆化变电站#2主变,35 kV 6152断路器闭锁继电器烧坏,通过更换闭锁继电器、调整机构,断路器恢复了正常; 2003年3月,110 kV砖庙站#1主变断路器漏气,进行了检测处理,部分机构箱的密封条损坏或缺失,致使分合闸弹簧锈蚀,由于储能弹簧各部件比较精密,不利于机构储能,影响分合闸动作。
3 SF6断路器的主要维护项目
3.1 气体的检漏
SF6气体泄漏原因主要是在密封面、焊缝和管路接头处有裂缝或密封不严。对SF6气体进行检漏须使用专用的检漏仪。
如果有大量SF6气体泄漏,当然 出现这种情况的可能性极小,一旦发生,那么操作人员不能停留在离泄漏点10 m以内的地方。直至采取措施泄漏停止后,方能进入该区域。如果电器设备内部发生故障,在容器内肯定会存在SF6电弧分解物,打开外壳进行清除以后,在检测工作中,有可能接触到污染的部件时,都必须使用防毒面具,并穿戴好防护工作服。
为了保证进入SF6断路器室内工作人员的安全,必须对检修室内进行通风,按要求空气中氧气含量的安全浓度不应低于18%,正常维护检漏需要对室内进行通风换气。
在进行SF6断路器的检漏中,应严格按照产品使用说明书执行,要求检漏仪探头不允许长时间处在高浓度SF6气体中,但在工作中往往忽略,因此当探头一旦触及高浓度SF6气体时,表针立即为满刻度,强烈报警,这时应立即将探枪撤离到洁净区。图1显示出SF6气体处理的流程。
3.2 SF6含水量检测
SF6断路器对SF6气体的纯度及含水量都有严格的要求,在运行中内部闪络时,会生成多种SF6分解产物,大气中的水分也会渗入气体绝缘设备中,在较高的气压下,过量的水分会对气体绝缘设备中的固体绝缘件表面闪络。
有些活性杂质,如HF、SO2等对气体绝缘设备中的各种构件会产生腐蚀作用,使某些分解产物还具有毒性,一旦泄漏出来会污染环境,影响工作人员的健康。过量的水分会使气体<
评论
最新评论(0)
相关新闻:
-
无相关信息