110 kV GIS现场抢修
2008-03-26 09:59:01 来源:
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电力18讯:
北京电力变电公司检修处 耿向东 两会代表委员说电力专题
摘要:110 kV龙山变电站GIS因雷击引发内绝缘击穿,而造成全站停电事故的抢修,现场加压试验检查,并配合气体检测管技术,对不同气隔内SF6分解物进行快速检测分析,及时判断出故障点并确定现场解体检修方案。访问
关键词:GIS现场抢修;加压试验;气体检测管技术;分解物快速检测资料频道提供电力行业最新统计资料
中图分类号:TM591+.3 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2007)01-0013-02
GIS作为由多个间隔组成的全封闭式SF6气体绝缘设备,事故抢修中的现场解体及恢复过程复杂,停电时间较长。当GIS发生内部故障而造成停电事故时,往往需要快速判断故障点的位置,以利于确定最佳的解体检修方案,为现场抢修赢得宝贵时间。
SF6气体用于电气设备的绝缘介质,具有良好的绝缘水平和灭弧能力。当设备内部发生绝缘故障时,电弧使SF6气体产生裂解反应,并与设备内绝缘物及金属材料发生化学反应。这种情况下的裂解反应与断路器正常开断电流灭弧时的反应不同,因为断路器在正常开断时的电弧是在灭弧室中产生的,SF6气体被电弧分解为等离子态的S和F,并在极短的时间内迅速复合还原为SF6,只产生极少量的低氟化物。而当设备发生故障时,通常是在固体绝缘物表面发生沿面闪烙,或在强电场处击穿气体与设备外壳形成接地短路,由这些故障电弧而分解的SF6气体,将与故障点处的绝缘介质或金属产生复杂的化学反应,生成大量HF、SO2等分解产物并伴随粉尘。故障发生后,可以通过简易的气体检测技术,对GIS间隔中SF6的气体分解物进行现场快速检测,同时结合加压试验等检查方法,迅速判定故障点,指导解体检修。
1 事故情况
2002年8月18日夜间至19日凌晨,北京昌平地区遭遇多年未见的强雷雨天气,19日0:05分,110kV西龙一线西沙屯站111断路器距离二段保护动作,重合未出,保护装置显示三相短路。2:13分,110kV西龙二线西沙屯站112断路器零序一段、距离一段保护动作掉闸,重合发出,保护装置显示B、C相短路。西龙一线掉闸后,运行人员到110 kV龙山站内检查设备发现,#1变差动保护动作,111、301、201断路器跳闸,#2变差动保护动作112、302、202断路器跳闸,母联345、245断路器自投动作,龙山110 kV变电站全停。进线西龙一112-8避雷器三相分别动作4、2、4次,进线西龙二111-8避雷器三相分别动作5、2、5次。
事故发生后,试验人员对#1、#2变做绝缘试验、变形试验、油色谱分析均无问题;共2次对110 kV#4、#5母线进行加压试验,发现110 kV#4母线B相,110kV#5母线A、C相绝缘有问题。线路经检查发现西龙一线44#杆塔一、三线大号侧瓷绝缘子因雷击断裂,二线小号侧瓷绝缘子因雷击闪络。西龙二45#塔(与西龙一线44#杆塔为同一级塔)二线小号侧瓷绝缘子因雷击闪络。考虑到龙山站110 kV设备为GIS设备,事故抢修故障处理时间较长,为缩短停电时间,决定临时将西龙一线直接接到2#变上,更改西沙屯站111保护定值。15:18分,西龙一、西龙二线路故障处理完毕;20日1:09分,2#主变临时恢复供电,并带全站负荷。
图1 龙山110 kV变电站GIS设备一次接线图
2 故障点的分析判断
龙山变电站110 kV设备是的SF6组合电器,接线形式是内桥接线,如图1所示。进出线用SF6空气套管连接。事故发生后,运行人员对GIS外观检查未发现异常,试验人员拉开111-4,并从111进线套管接头处,对GIS进行加压试验,发现A、C相对地绝缘低;从112进线套管接头处进行加压试验,当合上112-5隔离开关时,B相对地绝缘低;从1#变压器侧对GIS母线加压,当合上145-5隔离开关时,B相对地绝缘低。加压试验前,利用气体检测管分别对GIS各间隔舱室的SF6气体分解物进行了检测,发现145、111两侧隔离开关舱有大量的SF6气体分解物HF、SO2,其余舱室未发现有分解物。由于145、111断路器两侧隔离开关舱,通过气管连通后公用了一个充气接口,因此无法利用气体检测作进一步判断。
结合加压试验及气体检测的结果综合分析,初步判断击穿故障发生在111-4及145-5隔离开关舱。
3 现场检修处理
根据对故障点的初步判断,决定现场抢修工作分为两步进行,即先解体检修145的隔离开关舱,尽
北京电力变电公司检修处 耿向东 两会代表委员说电力专题
摘要:110 kV龙山变电站GIS因雷击引发内绝缘击穿,而造成全站停电事故的抢修,现场加压试验检查,并配合气体检测管技术,对不同气隔内SF6分解物进行快速检测分析,及时判断出故障点并确定现场解体检修方案。访问
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中图分类号:TM591+.3 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2007)01-0013-02
GIS作为由多个间隔组成的全封闭式SF6气体绝缘设备,事故抢修中的现场解体及恢复过程复杂,停电时间较长。当GIS发生内部故障而造成停电事故时,往往需要快速判断故障点的位置,以利于确定最佳的解体检修方案,为现场抢修赢得宝贵时间。
SF6气体用于电气设备的绝缘介质,具有良好的绝缘水平和灭弧能力。当设备内部发生绝缘故障时,电弧使SF6气体产生裂解反应,并与设备内绝缘物及金属材料发生化学反应。这种情况下的裂解反应与断路器正常开断电流灭弧时的反应不同,因为断路器在正常开断时的电弧是在灭弧室中产生的,SF6气体被电弧分解为等离子态的S和F,并在极短的时间内迅速复合还原为SF6,只产生极少量的低氟化物。而当设备发生故障时,通常是在固体绝缘物表面发生沿面闪烙,或在强电场处击穿气体与设备外壳形成接地短路,由这些故障电弧而分解的SF6气体,将与故障点处的绝缘介质或金属产生复杂的化学反应,生成大量HF、SO2等分解产物并伴随粉尘。故障发生后,可以通过简易的气体检测技术,对GIS间隔中SF6的气体分解物进行现场快速检测,同时结合加压试验等检查方法,迅速判定故障点,指导解体检修。
1 事故情况
2002年8月18日夜间至19日凌晨,北京昌平地区遭遇多年未见的强雷雨天气,19日0:05分,110kV西龙一线西沙屯站111断路器距离二段保护动作,重合未出,保护装置显示三相短路。2:13分,110kV西龙二线西沙屯站112断路器零序一段、距离一段保护动作掉闸,重合发出,保护装置显示B、C相短路。西龙一线掉闸后,运行人员到110 kV龙山站内检查设备发现,#1变差动保护动作,111、301、201断路器跳闸,#2变差动保护动作112、302、202断路器跳闸,母联345、245断路器自投动作,龙山110 kV变电站全停。进线西龙一112-8避雷器三相分别动作4、2、4次,进线西龙二111-8避雷器三相分别动作5、2、5次。
事故发生后,试验人员对#1、#2变做绝缘试验、变形试验、油色谱分析均无问题;共2次对110 kV#4、#5母线进行加压试验,发现110 kV#4母线B相,110kV#5母线A、C相绝缘有问题。线路经检查发现西龙一线44#杆塔一、三线大号侧瓷绝缘子因雷击断裂,二线小号侧瓷绝缘子因雷击闪络。西龙二45#塔(与西龙一线44#杆塔为同一级塔)二线小号侧瓷绝缘子因雷击闪络。考虑到龙山站110 kV设备为GIS设备,事故抢修故障处理时间较长,为缩短停电时间,决定临时将西龙一线直接接到2#变上,更改西沙屯站111保护定值。15:18分,西龙一、西龙二线路故障处理完毕;20日1:09分,2#主变临时恢复供电,并带全站负荷。
2 故障点的分析判断
龙山变电站110 kV设备是的SF6组合电器,接线形式是内桥接线,如图1所示。进出线用SF6空气套管连接。事故发生后,运行人员对GIS外观检查未发现异常,试验人员拉开111-4,并从111进线套管接头处,对GIS进行加压试验,发现A、C相对地绝缘低;从112进线套管接头处进行加压试验,当合上112-5隔离开关时,B相对地绝缘低;从1#变压器侧对GIS母线加压,当合上145-5隔离开关时,B相对地绝缘低。加压试验前,利用气体检测管分别对GIS各间隔舱室的SF6气体分解物进行了检测,发现145、111两侧隔离开关舱有大量的SF6气体分解物HF、SO2,其余舱室未发现有分解物。由于145、111断路器两侧隔离开关舱,通过气管连通后公用了一个充气接口,因此无法利用气体检测作进一步判断。
结合加压试验及气体检测的结果综合分析,初步判断击穿故障发生在111-4及145-5隔离开关舱。
3 现场检修处理
根据对故障点的初步判断,决定现场抢修工作分为两步进行,即先解体检修145的隔离开关舱,尽
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