国电宝二公司4号机技改年节标煤超8000吨
2009-08-04 10:50:32 来源:国电集团
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电力18讯: 截至7月末,国电宝鸡第二发电有限公司4号机组B级检修节能技改工作通过一个多月的稳定运行,获得圆满成功,节能效果显著:4号机组厂用电率下降0.46个百分点,供电煤耗下降5.1克/千瓦时,年可节标煤8568吨。这不仅为机组长周期安全经济运行打下了良好的基础,也为该公司实现扭亏增盈的目标做出了积极贡献。
今年5月4日-27日,该公司按计划对3、4号机组进行了B级检修。期间完成了一次风机高效改造、一、二次风流量测量装置改造、锅炉微油点火改造、4号机凝结泵变频改造以及热力系统优化改造等节能技改项目。这是该公司贯彻落实集团公司“转型企业、挖掘潜力、提高质量、创造一流”要求的具体行动,也是该公司根据生产经营实际,围绕“发展、稳定、调整、增效”八字工作方针,实践科学发展观的有力举措。
风机及流量测量装置改造降耗显著。该公司锅炉原配置一次风机设计余量偏大,自机组投运以来,一直在较小开度下运行,节流损失大。本次改造适当降低风机设计参数,提高一次风机的实际运行效率,降低一次风机运行电流。一次风流量测量装置原为三曲线机翼式,尽管其对风量变化的反应较快,测量比较准确,但测量元件堵塞现象严重,压损大、节流损失大、维护工作量大,威胁机组安全。本次改造选用防堵型阵列风量测量装置,压损小且运行安全可靠。经过这两项改造,单台一次风机年可节电量216.6万千瓦时,4号机厂用电率下降0.26个百分点,供电煤耗下降0.83克/千瓦时,年节标煤1394吨。
热力系统优化改造潜力巨大。公司结合原热力系统冗余过大,疏水点设置过多的现状,主要针对疏水点的合理性、内漏治理、疏水的合并和疏水量的重新计算,提高热力系统的经济性、可靠性,降低机组热耗及维护成本。根据4号机热力试验报告,改造前机组热耗为8362.045千焦/千瓦时,改造后热耗为8270.9千焦/千瓦时,综合换算后,通过热力系统优化改造,机组供电煤耗下降3.56克/千瓦时,年可节标煤5981吨。
微油点火效益可观。该公司原设计煤粉点燃系统为油枪点火,每台炉12支油枪,单支油枪出力为1.2吨/小时,油粉混燃在炉膛内完成,油耗大。本次改造采用烟台龙源电力技术有限公司的微油枪三级点火,油粉混燃在喷燃器内完成,改造后4号炉首次点火启动仅烧油3.74吨,与改造前冷态启动点火平均用油60吨相比,节油93.77%。按机组近年耗油平均水平250吨/年・台炉计算,单台炉全年节油234吨,单台炉实际年节标煤120吨,影响#4机供电煤耗下降0.07克/千瓦时。如按柴油价格6000元/吨、标煤单价500元/吨计算,每年节约燃料费为129.35万元。全公司4台机组全部实施该项改造后,常年经济效益相当可观。
目前,该公司全体干部职工正在认真总结4号机组节能技术改造的成功经验,积极筹备、组织实施2号机组扩大性C级检修,继续重点实施“锅炉空预器密封改造、机组热力系统和疏水系统优化改造、一次风机高效改造、锅炉微油点火改造、锅炉一、二次风量测量装置改造”等节能技改项目,进一步降低2号机组运行主要消耗性指标,为年度主要经济技术指标的实现奠定基础,努力实现集团公司同类型机组技术经济指标领先水平。(代军平 罗吉)
今年5月4日-27日,该公司按计划对3、4号机组进行了B级检修。期间完成了一次风机高效改造、一、二次风流量测量装置改造、锅炉微油点火改造、4号机凝结泵变频改造以及热力系统优化改造等节能技改项目。这是该公司贯彻落实集团公司“转型企业、挖掘潜力、提高质量、创造一流”要求的具体行动,也是该公司根据生产经营实际,围绕“发展、稳定、调整、增效”八字工作方针,实践科学发展观的有力举措。
风机及流量测量装置改造降耗显著。该公司锅炉原配置一次风机设计余量偏大,自机组投运以来,一直在较小开度下运行,节流损失大。本次改造适当降低风机设计参数,提高一次风机的实际运行效率,降低一次风机运行电流。一次风流量测量装置原为三曲线机翼式,尽管其对风量变化的反应较快,测量比较准确,但测量元件堵塞现象严重,压损大、节流损失大、维护工作量大,威胁机组安全。本次改造选用防堵型阵列风量测量装置,压损小且运行安全可靠。经过这两项改造,单台一次风机年可节电量216.6万千瓦时,4号机厂用电率下降0.26个百分点,供电煤耗下降0.83克/千瓦时,年节标煤1394吨。
热力系统优化改造潜力巨大。公司结合原热力系统冗余过大,疏水点设置过多的现状,主要针对疏水点的合理性、内漏治理、疏水的合并和疏水量的重新计算,提高热力系统的经济性、可靠性,降低机组热耗及维护成本。根据4号机热力试验报告,改造前机组热耗为8362.045千焦/千瓦时,改造后热耗为8270.9千焦/千瓦时,综合换算后,通过热力系统优化改造,机组供电煤耗下降3.56克/千瓦时,年可节标煤5981吨。
微油点火效益可观。该公司原设计煤粉点燃系统为油枪点火,每台炉12支油枪,单支油枪出力为1.2吨/小时,油粉混燃在炉膛内完成,油耗大。本次改造采用烟台龙源电力技术有限公司的微油枪三级点火,油粉混燃在喷燃器内完成,改造后4号炉首次点火启动仅烧油3.74吨,与改造前冷态启动点火平均用油60吨相比,节油93.77%。按机组近年耗油平均水平250吨/年・台炉计算,单台炉全年节油234吨,单台炉实际年节标煤120吨,影响#4机供电煤耗下降0.07克/千瓦时。如按柴油价格6000元/吨、标煤单价500元/吨计算,每年节约燃料费为129.35万元。全公司4台机组全部实施该项改造后,常年经济效益相当可观。
目前,该公司全体干部职工正在认真总结4号机组节能技术改造的成功经验,积极筹备、组织实施2号机组扩大性C级检修,继续重点实施“锅炉空预器密封改造、机组热力系统和疏水系统优化改造、一次风机高效改造、锅炉微油点火改造、锅炉一、二次风量测量装置改造”等节能技改项目,进一步降低2号机组运行主要消耗性指标,为年度主要经济技术指标的实现奠定基础,努力实现集团公司同类型机组技术经济指标领先水平。(代军平 罗吉)
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