500MW机组基本加热器水位自动调节系统
2011-03-11 14:31:37 来源:
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电力18讯: (作者简介:付文波,男;1969年出生于吉林,毕业于沈阳电力专科学校,对自动化控制有一定的研究。曾任伊敏发电厂生技科热工专工、安监科专工、燃除部电检车间主任、燃除部党支部书记之职,目前在华能呼伦贝尔能源公司计划发展部挂职锻炼,021130,E-mail:ymfwb@163.com)
摘要:伊敏发电厂的2台500MW机组的基本加热器水位自动调节系统,一直以来都因为调节门的原因不能投入自动调节,经过对该RS829调节门进行的改造,其能够满足调节系统要求的对数流量特性,因而可以将其投入自动调节。但是必须对该自动调节系统的程序进行重新组态,这样才能满足自动调节的要求。经过我的改造后,该系统的手动回路工作正常,自动调节回路也成功地投入了自动调节,不仅动态调节效果好、减少了运行人员的频繁操作,而且调节品质极佳。
关键词:程序;组态;流量特性;调节品质;算法块;动态偏差;静态偏差
0引言
伊敏发电厂的2×500MW机组的基本加热器水位自动调节系统,经过近2年多的运行,一直因为调节门流量特性的不好和系统运行的少,所以无法投入自动调节。俄罗斯原设计的思想是很简单的,只是使用一个带有标准脉冲输出的16号算法块进行控制而已。但是该调节门的对数流量特性一直有问题,虽然经过几次的调整,但还是无济于事。后来经过对该调节门的改造,将其改造成DDZ-Ⅲ执行机构,该执行机构的电机是国产的~220V•AC的电机。而原俄罗斯的执行机构的电机是~380V•AC的,这就需要进行一系列的改造才能使用。首先是手动回路的改造,其次是无触点可逆启动器的改造,再次是自动调节系统的程序改造。经过我对该系统的一系列的成功改造,不仅手动回路可以使用、自动调节能够正常投入,而且大大地改善了动态调节品质,极大地减轻了运行人员的劳动强度,提高了基本加热器的换热能力,同时也提高了全厂的经济效益。在我这篇论文的编写过程中,得到了运行人员的极大帮助,在此表示感谢!但是由于作者的水平有限,加之时间仓促,难免有不当之处,还请大家共议。经过一年多的运行,实践证明该系统的改造是成功的,方案是完全可行的。只是有一点必须说明:该系统使用的无触点可逆启动器如果没有ПБР-2М,就只能对ПБР-3А进行改造。
1 基本加热器的汽水流程
1.1汽水流程图
基本加热器的汽水流程图如下:
1.2汽水系统
热网来的回水经过疏水冷却器,进入基本加热器,用5段抽汽来加热热网回水,然后再进入尖峰加热器,通过6段抽汽对热网回水再次加热,送回热网。调节门UU899用来控制两台加热器对热网水的加热温度;UU818用来控制尖峰加热器对热网水的加热温度。UU808、UU809、UU811、UU812、UU815、UU816是进出加热器的电动门;UU810是疏水冷却器旁路电动门;UU813是基本加热器的旁路电动门;UU808、 UU808是调节门入口电动门;RS822是尖峰加热器疏水水位调节门;RS826、RS828是疏水冷却器疏水电动门;RS827是两个加热器的疏水电动门;RS829是基本加热器疏水调节门。
2 俄罗斯的设计思想及改造后带来的问题
2.1俄罗斯的设计思想
俄罗斯的原设计思想是非常简单的,只是通过一个16号算法块就可以实现自动调节。但由于该调节门的特性极差,一直无法投入自动调节,虽然经过若干次进行参数调整,但仍然无法解决由于调节门所带来的问题,后来更换了一个阀门才满足了调节门的特性要求。
2.2改造后带来的问题
由于该调节门被改造成国产的~220V•AC的DDZ-Ⅲ型执行机构,虽然阀门的问题解决了,但新的问题又增加了。一是又原来的~380V•AC的电机改为~220V•AC的电机;二是该执行机构的换相问题;三是该执行机构没有电气限位;四是阀门开度信号的带载能力;五是在自动状态下,如何在两个极端(全开;全关)位置时不让调节门继续开或关。
以上问题的存在,就必须进行新的改造,才能使更换后的执行机构得以使用。这些改造又是非常烦琐的,必须经过认真、细致的试验,才能改造成功。
a.交流电动机启动器换相的改造
由于改造后的阀门的电机是由原来的~380V•AC改为~220V•AC的电机,这样要想和УКТС柜的设备构成成套控制,就必须解决其换相的问题。原俄罗斯的~380V•AC电机是使用无触点可逆启动器БПР―3А来实现的,而必须改为БПР―2M,即使用单相换相。
我经过对БПР―3А进行改造,拆除原有的吸收网络,把对角的双相控制改为单相控制。实现了DDZ-Ⅲ型执行机构的要求,解决了执行机构的换相问题。
b.使用程序解决执行机构的电气限位
我经过在程序上组态,解决了该执行机构的电气限位问题,保证了调节门在极限位置的安全。
c.阀门反馈信号的带载能力
DDZ-Ⅲ型执行机构的阀门反馈信号的带载能力极差,如果把计算机和雷米康调节器串联使用,就不能完全显示阀门的实际开度,大约全开才只能显示90%左右。解决这个问题有以下两种方法:一是利用PT柜的空余通道,进行复制信号;二是将差动线圈的铁芯加长。
d.手动回路的成功改造
只有改造好基本加热器的手动回路,才能保证以后的改造。通过对无触点可逆启动器的成功改造,保证了调节门的开与关,由于该执行机构没有电气限位,只是靠阀门本身的状态决定的,但在自动状态下必须解决这个问题。
3 自动调节系统的组态
3.1被调量的组态
执行机构手动回路的成功改造,是自动调节系统组态的关键。我使用了РЕМИКОНТ微机调节器中的带有标准脉冲输出的16号算法块作为主算法块,进行对基本加热器水位的调节。同时为了使调节门在两个极端位置(全开;全关)时不至于过开或过关,我使用了45号选择算法块,通过该算法块,可以在4、5两个端子上做阀门的禁开或禁关指令,这样就解决了在自动状态下的调节门的限位问题。
这两个指令是很容易做成的,但有个前提就是必须再用其他的算法块来判断出这两个指令的状态,才能做成这两个禁启信号,在程序中做成软开关。在实际应用中我使用了46和02号算法块,通过对这两个算法块的H3的设置,就可以解决这个问题,我将46号算法块作成禁开;02号算法块做成禁关。
3.2主算法块和选择算法块的共同控制
在实际应用中我使用了RS829的手操器的自/手动切换信号来共同控制这两个算法块。这样可以防止不透自动时的吴动。
4 结束语
经过我的改造后,这套系统已经长期运行,这套自动调节系统自动调节效果,有了极强的跟踪能力,达到了自动调节系统中所要求的稳定性、准确性、快速性的动作特性。不仅使调节品质良好,而且极大地减轻了运行人员的劳动强度和减少了误操作的机会,为伊敏发电厂的最经济运行打下了良好的基础。
摘要:伊敏发电厂的2台500MW机组的基本加热器水位自动调节系统,一直以来都因为调节门的原因不能投入自动调节,经过对该RS829调节门进行的改造,其能够满足调节系统要求的对数流量特性,因而可以将其投入自动调节。但是必须对该自动调节系统的程序进行重新组态,这样才能满足自动调节的要求。经过我的改造后,该系统的手动回路工作正常,自动调节回路也成功地投入了自动调节,不仅动态调节效果好、减少了运行人员的频繁操作,而且调节品质极佳。
关键词:程序;组态;流量特性;调节品质;算法块;动态偏差;静态偏差
0引言
伊敏发电厂的2×500MW机组的基本加热器水位自动调节系统,经过近2年多的运行,一直因为调节门流量特性的不好和系统运行的少,所以无法投入自动调节。俄罗斯原设计的思想是很简单的,只是使用一个带有标准脉冲输出的16号算法块进行控制而已。但是该调节门的对数流量特性一直有问题,虽然经过几次的调整,但还是无济于事。后来经过对该调节门的改造,将其改造成DDZ-Ⅲ执行机构,该执行机构的电机是国产的~220V•AC的电机。而原俄罗斯的执行机构的电机是~380V•AC的,这就需要进行一系列的改造才能使用。首先是手动回路的改造,其次是无触点可逆启动器的改造,再次是自动调节系统的程序改造。经过我对该系统的一系列的成功改造,不仅手动回路可以使用、自动调节能够正常投入,而且大大地改善了动态调节品质,极大地减轻了运行人员的劳动强度,提高了基本加热器的换热能力,同时也提高了全厂的经济效益。在我这篇论文的编写过程中,得到了运行人员的极大帮助,在此表示感谢!但是由于作者的水平有限,加之时间仓促,难免有不当之处,还请大家共议。经过一年多的运行,实践证明该系统的改造是成功的,方案是完全可行的。只是有一点必须说明:该系统使用的无触点可逆启动器如果没有ПБР-2М,就只能对ПБР-3А进行改造。
1 基本加热器的汽水流程
1.1汽水流程图
基本加热器的汽水流程图如下:
1.2汽水系统
热网来的回水经过疏水冷却器,进入基本加热器,用5段抽汽来加热热网回水,然后再进入尖峰加热器,通过6段抽汽对热网回水再次加热,送回热网。调节门UU899用来控制两台加热器对热网水的加热温度;UU818用来控制尖峰加热器对热网水的加热温度。UU808、UU809、UU811、UU812、UU815、UU816是进出加热器的电动门;UU810是疏水冷却器旁路电动门;UU813是基本加热器的旁路电动门;UU808、 UU808是调节门入口电动门;RS822是尖峰加热器疏水水位调节门;RS826、RS828是疏水冷却器疏水电动门;RS827是两个加热器的疏水电动门;RS829是基本加热器疏水调节门。
2 俄罗斯的设计思想及改造后带来的问题
2.1俄罗斯的设计思想
俄罗斯的原设计思想是非常简单的,只是通过一个16号算法块就可以实现自动调节。但由于该调节门的特性极差,一直无法投入自动调节,虽然经过若干次进行参数调整,但仍然无法解决由于调节门所带来的问题,后来更换了一个阀门才满足了调节门的特性要求。
2.2改造后带来的问题
由于该调节门被改造成国产的~220V•AC的DDZ-Ⅲ型执行机构,虽然阀门的问题解决了,但新的问题又增加了。一是又原来的~380V•AC的电机改为~220V•AC的电机;二是该执行机构的换相问题;三是该执行机构没有电气限位;四是阀门开度信号的带载能力;五是在自动状态下,如何在两个极端(全开;全关)位置时不让调节门继续开或关。
以上问题的存在,就必须进行新的改造,才能使更换后的执行机构得以使用。这些改造又是非常烦琐的,必须经过认真、细致的试验,才能改造成功。
a.交流电动机启动器换相的改造
由于改造后的阀门的电机是由原来的~380V•AC改为~220V•AC的电机,这样要想和УКТС柜的设备构成成套控制,就必须解决其换相的问题。原俄罗斯的~380V•AC电机是使用无触点可逆启动器БПР―3А来实现的,而必须改为БПР―2M,即使用单相换相。
我经过对БПР―3А进行改造,拆除原有的吸收网络,把对角的双相控制改为单相控制。实现了DDZ-Ⅲ型执行机构的要求,解决了执行机构的换相问题。
b.使用程序解决执行机构的电气限位
我经过在程序上组态,解决了该执行机构的电气限位问题,保证了调节门在极限位置的安全。
c.阀门反馈信号的带载能力
DDZ-Ⅲ型执行机构的阀门反馈信号的带载能力极差,如果把计算机和雷米康调节器串联使用,就不能完全显示阀门的实际开度,大约全开才只能显示90%左右。解决这个问题有以下两种方法:一是利用PT柜的空余通道,进行复制信号;二是将差动线圈的铁芯加长。
d.手动回路的成功改造
只有改造好基本加热器的手动回路,才能保证以后的改造。通过对无触点可逆启动器的成功改造,保证了调节门的开与关,由于该执行机构没有电气限位,只是靠阀门本身的状态决定的,但在自动状态下必须解决这个问题。
3 自动调节系统的组态
3.1被调量的组态
执行机构手动回路的成功改造,是自动调节系统组态的关键。我使用了РЕМИКОНТ微机调节器中的带有标准脉冲输出的16号算法块作为主算法块,进行对基本加热器水位的调节。同时为了使调节门在两个极端位置(全开;全关)时不至于过开或过关,我使用了45号选择算法块,通过该算法块,可以在4、5两个端子上做阀门的禁开或禁关指令,这样就解决了在自动状态下的调节门的限位问题。
这两个指令是很容易做成的,但有个前提就是必须再用其他的算法块来判断出这两个指令的状态,才能做成这两个禁启信号,在程序中做成软开关。在实际应用中我使用了46和02号算法块,通过对这两个算法块的H3的设置,就可以解决这个问题,我将46号算法块作成禁开;02号算法块做成禁关。
3.2主算法块和选择算法块的共同控制
在实际应用中我使用了RS829的手操器的自/手动切换信号来共同控制这两个算法块。这样可以防止不透自动时的吴动。
4 结束语
经过我的改造后,这套系统已经长期运行,这套自动调节系统自动调节效果,有了极强的跟踪能力,达到了自动调节系统中所要求的稳定性、准确性、快速性的动作特性。不仅使调节品质良好,而且极大地减轻了运行人员的劳动强度和减少了误操作的机会,为伊敏发电厂的最经济运行打下了良好的基础。
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