衢州电力局为水泥企业节能出高招
2009-07-20 14:28:24 来源:
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电力18讯:
记者的:郑怀华
水泥行业是国家节能降耗的重点行业。衢州是浙江水泥工业大市,也是浙江着力培育的3个新型干法水泥生产基地之一。目前,衢州市仅规模以上新型干法水泥生产企业就达20多家,水泥生产能力居华东地区之首。
变频技术效果不一般
6月17日,浙江常山水泥有限公司邵工程师告诉笔者,常山水泥公司通过引进高压变频调速新技术,在高温风机和袋收尘风机使用,每小时可节电550~680千瓦时,全年节约电费约112万元。
邵工程师介绍说,没有应用变频调速装置前,风机调降主要依靠挡板,为了保持水位,需要不停地加水。特别是在装置负荷升降频繁、气温骤变等情况下,用水量波动很大;如果调节不及时,既会影响生产,又会造成电能浪费,而且设备维护工作量非常大。
后来,在衢州电力局员工的指导下,常山水泥公司在风机上安装了变频调试装置,有效实现了设备的软启动,节电率高达35%。在此基础上,常山水泥公司还在避冷机上使用了变频技术,在特大型设备电机上使用静止式劲相机,仅此两项措施,年可节约电费五六十万元。
削峰填谷蕴藏大潜力
说起节能降耗,浙江虎山集团机械动力处工程师王国华由衷地说:“为了厂里的节能节电,我们采取了很多措施,效果也非常好,这当中,供电企业的技术指导可帮了我们的大忙。”
浙江虎山集团是名副其实的老厂,始建于1958年,是“一五”时期浙江省投建的第一座大型水泥企业,现为中国建材行业百强企业,年产水泥600万吨。该厂的力率功率因数采用就地补偿和集中补偿方式调节,功率因数达0.93~0.94,仅此一项全年就可节省电费支出五六十万元。王国华说,虎山集团还对磨料机、高耗能变压器等老旧设备进行了一系列技术改造,采用节能型变压器,逐步淘汰了高能耗动力设施,生产一吨水泥可节电2~3千瓦时。
据衢州电力局陈工介绍,虎山集团产能大,为帮助其节能降耗,在走访企业的时候,供电员工积极宣传错峰用电技术,引导该厂主动在用电“尖峰”“高峰”的时段少用电,在用电“低谷”时段多用电,削峰填谷,同样也起到了很好的节能降耗作用。
余热发电产生大效益
今年1~5月,浙江红火集团利用余热发电量达2644.68万千瓦时。
为推动全市水泥行业发展循环经济,衢州电力局积极推动水泥企业上马纯余热发电项目。
红火集团目前已形成年产水泥500万吨的规模。2004年前后,因电力供应紧张,红火集团准备上马2.5万千瓦余热补燃发电机组。衢州电力局技术人员了解情况后,提醒红火集团补燃发电项目需要补充燃煤,相当于小火电,不但存在政策风险,发电成本受市场行情波动影响较大,也不利于节能减排。红火集团及时刹车,在供电企业技术专家的全程指导下,改上纯余热发电项目。
现在,红火集团纯余热发电总装机达1.4万千瓦,完全利用生产水泥过程中产生的余热发电,不用燃煤,年发电量9000万千瓦时,相当于节约标准煤3.2万吨。
“要不是当时供电企业的提醒,那损失就大了。”红火集团总经理助理薛希群说,“供电企业的一条建议,不但推动了我们公司的节能减排,还让我们避免了一二亿元的投资损失。”
目前,衢州全市10家已经投产和即将投产的水泥企业,已全部上马纯余热发电项目,总装机容量达8.65万千瓦。每个项目从立项到并网,衢州电力局都给予全程指导、全程服务。
记者的:郑怀华
水泥行业是国家节能降耗的重点行业。衢州是浙江水泥工业大市,也是浙江着力培育的3个新型干法水泥生产基地之一。目前,衢州市仅规模以上新型干法水泥生产企业就达20多家,水泥生产能力居华东地区之首。
变频技术效果不一般
6月17日,浙江常山水泥有限公司邵工程师告诉笔者,常山水泥公司通过引进高压变频调速新技术,在高温风机和袋收尘风机使用,每小时可节电550~680千瓦时,全年节约电费约112万元。
邵工程师介绍说,没有应用变频调速装置前,风机调降主要依靠挡板,为了保持水位,需要不停地加水。特别是在装置负荷升降频繁、气温骤变等情况下,用水量波动很大;如果调节不及时,既会影响生产,又会造成电能浪费,而且设备维护工作量非常大。
后来,在衢州电力局员工的指导下,常山水泥公司在风机上安装了变频调试装置,有效实现了设备的软启动,节电率高达35%。在此基础上,常山水泥公司还在避冷机上使用了变频技术,在特大型设备电机上使用静止式劲相机,仅此两项措施,年可节约电费五六十万元。
削峰填谷蕴藏大潜力
说起节能降耗,浙江虎山集团机械动力处工程师王国华由衷地说:“为了厂里的节能节电,我们采取了很多措施,效果也非常好,这当中,供电企业的技术指导可帮了我们的大忙。”
浙江虎山集团是名副其实的老厂,始建于1958年,是“一五”时期浙江省投建的第一座大型水泥企业,现为中国建材行业百强企业,年产水泥600万吨。该厂的力率功率因数采用就地补偿和集中补偿方式调节,功率因数达0.93~0.94,仅此一项全年就可节省电费支出五六十万元。王国华说,虎山集团还对磨料机、高耗能变压器等老旧设备进行了一系列技术改造,采用节能型变压器,逐步淘汰了高能耗动力设施,生产一吨水泥可节电2~3千瓦时。
据衢州电力局陈工介绍,虎山集团产能大,为帮助其节能降耗,在走访企业的时候,供电员工积极宣传错峰用电技术,引导该厂主动在用电“尖峰”“高峰”的时段少用电,在用电“低谷”时段多用电,削峰填谷,同样也起到了很好的节能降耗作用。
余热发电产生大效益
今年1~5月,浙江红火集团利用余热发电量达2644.68万千瓦时。
为推动全市水泥行业发展循环经济,衢州电力局积极推动水泥企业上马纯余热发电项目。
红火集团目前已形成年产水泥500万吨的规模。2004年前后,因电力供应紧张,红火集团准备上马2.5万千瓦余热补燃发电机组。衢州电力局技术人员了解情况后,提醒红火集团补燃发电项目需要补充燃煤,相当于小火电,不但存在政策风险,发电成本受市场行情波动影响较大,也不利于节能减排。红火集团及时刹车,在供电企业技术专家的全程指导下,改上纯余热发电项目。
现在,红火集团纯余热发电总装机达1.4万千瓦,完全利用生产水泥过程中产生的余热发电,不用燃煤,年发电量9000万千瓦时,相当于节约标准煤3.2万吨。
“要不是当时供电企业的提醒,那损失就大了。”红火集团总经理助理薛希群说,“供电企业的一条建议,不但推动了我们公司的节能减排,还让我们避免了一二亿元的投资损失。”
目前,衢州全市10家已经投产和即将投产的水泥企业,已全部上马纯余热发电项目,总装机容量达8.65万千瓦。每个项目从立项到并网,衢州电力局都给予全程指导、全程服务。
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