水电三局承建安康水力发电厂3号机组水轮机主轴转轮整体吊装完成
4月5日上午,在业主、监理、分局领导及项目部的共同见证下,由水电三局制造安装分局机制厂承建的安康电厂3号机组水轮机改造项目,水轮机主轴转轮整体顺利吊入机坑,标志着导水机构预装完成。
此次安康电厂3号机组水轮改造项目主要任务是将水轮机主轴、转轮、导叶、底环、顶盖及导水机构附件全部拆除吊出机坑,部分锥管段割除、混凝土凿除,导水机构、转动部件及附件换新的设备安装、新锥管段焊接、混凝土回填灌浆等工作。
为保证转轮顺利吊装,项目部编制了水轮机主轴转轮吊装方案,吊装前电厂组织监理和施工单位,由项目部现场做吊装前汇报会议。会后项目部进行现场安全交底,参与人员签订吊装作业安全监督卡,熟悉各自的工作职责及作业流程,通过检查吊装作业桥机的电器元件、轨道、制动机构和吊载运行机构等,确保各个部件运行正常,满足吊装作业条件。
施工过程中,由于原座环水平高程超标,座环上下法兰面人工现场修磨面积大,人工打磨水平控制难度较大,项目部迎难而上,反复测量、修磨,最终将座环水平和高程打磨到符合国标,满足安装要求。
由于锥管段原混凝土强度较高,施工空间狭小,凿除施工难度大,新锥管段混凝土回填空间狭小无法振捣,项目部经过研究,决定采用自密实混凝土回填,利用自密实混凝土流动性强、自密实强、无需振捣等优点,成功解决了这一难题,为后续施工抢得了工期。
在工期紧、任务重的压力下,为了保障机组改造工作有序进行,项目部精心组织、积极协调、合理优化,同时坚守“质量”、“安全”两条红线,保证新安装设备质量合格。在项目部全体人员的共同努力下,施工期间未发生一起质量安全事故。通过155天的不懈努力,3号机组改造工程转轮吊装工作按期保质保量完成,赢得了业主、监理的一致好评。
安康电厂3号机组水轮机主轴转轮整体吊装顺利完成,标志着导水机构预装完成,水轮机安装工作顺利展开,为下一步导水机构顺利安装施工奠定了坚实的基础。
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