电建核电公司改进铜母线焊接施工工艺节约资金10万元
2016-12-09 00:00:00 来源:电建核电公司
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电力18讯:
日前,电建核电公司通过改进大容量、高电压共箱母线铜导体焊接施工工艺,不仅大幅度提高了焊接效率,更为公司节省了10万余元的施工成本,而且随着此施工方法在施工建设相关领域的不断应用,将会为公司创造更大的经济效益。
目前在发电行业中,发电厂为确保厂用电系统安全运行,选用10千伏封闭母线及配套设备,该母线安装方式采用惰性气体保护电弧焊接(氩弧焊)方式施工,作为目前国内较少使用的施工方式,面临着多重施工难度,传统工艺不对母线焊接处打磨清理,仅仅是简单的加热焊接,焊接效率低,焊接质量差,容易出现气孔、裂纹、夹渣,造成母线导电不良。为提高母线焊接效率,改善焊接质量,电建核电公司技术人员通过多次试验调查发现:母线焊接效率低、接质量差的原因是传统施工工艺不能满足施工要求。为解决这一问题,改进焊接施工工艺,技术人员对母线焊接处进行打磨清理工序,母线加热采用氧气乙炔火焰对焊口均匀持续加热,并用红外测温枪检测焊件表面温度,温度要求控制在300-350℃为焊接最佳温度,使用大功率氩弧焊机保证足够的电流输出,并通过试件焊接找出了最佳焊接电流大小,焊接电流控制在400-525A为最佳,通过改进焊接工艺既缩短了施工时间又提高了母线焊接效率,为母线焊接施工积累了宝贵的经验,具有良好的经济效益和行业推广价值。
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