“嵌”线“群咖”----写在大岗山水电站全部四台机组定子下线“收官”之时“嵌”线“群咖”----写在大岗山水电站全部四台机组定子下线“收官”之时
2015-06-29 17:18:43 来源:
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电力18讯: (机电安装分局 张向南)
水电站发电机组的定子下线,也叫“嵌”线,就是把一根根铜棒“嵌”入到发电机定子的线槽里,说着简单、实则不凡,大岗山,水电七局机电安装分局的嵌线“大咖”们做到了这份不凡。
----每台定子576个线槽,10944块槽楔,1152根长约4.5米、厚15毫米、重达59.5公斤--63.5公斤的铜质线棒;
----大小二十余道工序、100%的抽样耐压试验、“精”到以毫米为单位的偏差控制、四分之一毫米厚度塞尺的严格检验;
----无尘、无灰、80%的相对湿度以及防冷、隔
热、保通风的“ICU”环境要求;
----2013年8月10日至2015年5月19日,不到2年的时间,全部四台机组的定子下线圆满“收官”,均为优良。
调兵遣将---“群咖”披挂到位
2013年4月26日,大岗山水电站首台机组(4号机组)定子磁化试验顺利完成,由此,定子下线工作拉开帷幕。
随之,众位“大拿”、“高手”接到了项目部谋划已久的“定子下线”委任状。
电气“大拿”王德强,从事电气35年,历经龙滩、瀑布沟、官地等大型水电站,建功无数,全面负责。
嵌线“大拿”杨建森,专业“定子下线”近30年,啃下龙滩、瀑布沟、枕头坝硬骨头,经验老到,担纲专业“总指挥”。
嵌线“高手”李敬祥,专业“定子下线”20余年,龙滩、光照、黄角树多次证明的“高手”美誉,也不是浪得虚名,负责专业指导。
还有“女中豪杰”姜雪梅、工程部主任何兴国、2012年新分大学生张俊……
这样“懂管理、有经验、有技术、有活力”的一群人,其他班组感叹“真是一群‘大咖’云集……”
打造“ICU”现场----“群咖”的经验与“功课”完美融合
受领任务,“定子下线施工措施、熟悉工序、掌握工艺质量要求、安全管控细则”的学习,成为了“大咖”们每日的必修“功课”。
不几日,大小二十余道工序,已然熟识;15项工艺,全面明了;几十个以毫米为单位的质量控制标准,铭记脑海;数十项的一般、专项安全管控措施,了然于胸。
“功课”的深入、多次的讨论,“大咖”们的眼光渐渐集中于嵌装现场“平均温度不低于5℃,温差不大于7℃,防止结露,相对湿度在80%以下”、“不允许直接承受冷、热气流的吹袭”、“良好的防尘和足够的通风”、“安全及消防设施、警卫制度”以及多达18项的“洁净化安装工艺”的要求。
经验与“功课”的完美融合,打造“ICU”定子下线现场成为共识。
5天,项目部、“大咖”们的集体讨论,定子下线防尘棚、下线工作准备区的“ICU”设计出台,仅仅过后11天,“ICU”设计变成实体。
多个扇形钢质平台顺着定子弧度,对装成内外圆平台,用圆形工字钢将立柱相连,各层预留活动门,上下方布置钢梯,全覆盖防尘篷布,宽15米的防尘棚形成。
防尘棚向机组横轴线延伸10米,在发电机层、机组段中隔墩以及右侧端副厂房部分区域,顶棚彩钢,周围防尘篷布,地面铺设PVC塑料地垫,外部围栏全封闭,形成下线准备区,内设作业房、配胶房、绕包房、线棒开箱区、线棒试验区、试验后线棒摆放区、材料库、工具房、休息室。
照明----36伏安全电压,2台5千伏安行灯变压器,48盏行灯,“明察秋毫”每一角落。
通风----8台轴流风机,24小时空气通畅、毫不憋闷。
温湿度----4块温湿度计、6台除湿机、6台干燥机,专人巡视,保证恒温、干爽。
用水----外置水箱、水包,自动控制,水源不断、不漏。
除尘----3班12人配备吸尘器,不间断清扫,地面“铮亮”,经得住“白布”检查。
服装----工作服、布鞋、毛巾、手套、安全帽、鞋套,一水全新。
工具、材料----专柜存放,签单领用,用后还需擦拭干净。
门卫----专人值班,进出人员须登记,外来人员一律穿鞋套。
警示、消防、工艺----安全警示牌、消防制度、工艺说明牌,32面上墙;十余瓶灭火器摆放现场,人员均经过专项安全培训。
文明施工----“工完、料净、场地清”,质安部会同王德强、杨建森天天督促、检查。
……
“神清、气爽、清洁、干净”、“在这里面干活,带劲!”、“24小时连轴转都愿意!”,参与下线的职工窃喜。
“哇塞,这下他们安逸惨了!我也愿意在这样的环境里干活!”其他班组流露羡慕。
巴西贝洛蒙特水电站考察团在现场称“看到了水电七局的实力!”;国家发改委能源局熊敏峰处长,给予“环境干净整洁、员工操作规范有序、施工生产组织有序、安全文明监控到位”的高度评价;国电大渡河公司总经理涂扬举等各级领导也丝毫不吝赞美之辞。
“大咖”出手----注定不凡
定子下线,占据直线关键工期,“一年四投”的重压、4台机组转子吊装间隔的越来越短,质量、安全、进度形势凸显严峻,这其中,初遇问题的解决,则更是关键。
首战4号机,“并头块焊接对铁芯和线棒的遮盖保护、绝缘盒填充胶泥的清理、下端绝缘盒填充胶泥高度的降低”等等始料不及的问题,扑面而来。
这时,“大咖”们经验与“功课”的融合,再次发挥了作用。
对铁芯和线棒的遮盖保护,王德强一改过去“只垫石棉布”的做法,提出“在石棉布下增加橡胶垫”,焊渣等杂物的掉入成为历史,免除了焊工的顾虑,焊接效率一下子提高了30%。
为方便绝缘盒填充胶泥的清理,杨建森建议“在堵漏板上涂抹凡士林”,原先清理时使用频率非常高的锉刀、螺丝刀难得使用一下,绝缘盒的划伤情况消失,效率也从“十分钟3个盒子,变为10分钟7个盒子”,而且干净、彻底。
此前,下端绝缘盒灌注时,顶部未封闭,填充胶泥仅能与顶部持平,但固化收缩后,填充胶泥却会低于绝缘盒顶部5毫米,还需再次填充,耗时、费力。
李敬祥、姜雪梅、何兴国、张俊多次试验,“在绝缘盒顶部密封一层透明胶带,确保填充胶泥高出顶部5毫米”,结果表明,填充胶泥固化收缩后,刚好与绝缘盒顶部一致,这一改进,既省掉了补充填充泥工序,又提高了灌注效率,还保证了工艺质量。
王德强熬红了双眼、嘶哑了嗓子;杨建森,1152根线棒,一根一根核实位置是否正确;李敬祥,12种胶、漆,28种配比,一次又一次地试验;姜雪梅,女同志,强忍玻璃带带来的皮肤瘙痒,依然将两只胳膊全部用塑料包裹;何兴国,10944块槽楔,硬是一块一块的检查是否存在空隙;张俊,每台定子的576个线槽,按照图纸一个一个地检查、标记……
经验的积累、配合的默契、工艺质量要求的熟识、问题在准备阶段的消除,后续三台机组一路顺畅,工期一台比一台短、质量一台比一台优。
首台4号机131天,第二台3号机118天,第三台2号83天,最后一台1号机79天,全部4台机组定子绕组的绝缘电阻、直流电阻、槽电位、交流耐压等各项试验均顺利通过,合格率均为100%,优良率从77.8%上升到88.9%。
踏着大岗山“一年四投”攻坚的节奏,“大咖”们还在继续忙碌着……
水电站发电机组的定子下线,也叫“嵌”线,就是把一根根铜棒“嵌”入到发电机定子的线槽里,说着简单、实则不凡,大岗山,水电七局机电安装分局的嵌线“大咖”们做到了这份不凡。
----每台定子576个线槽,10944块槽楔,1152根长约4.5米、厚15毫米、重达59.5公斤--63.5公斤的铜质线棒;
----大小二十余道工序、100%的抽样耐压试验、“精”到以毫米为单位的偏差控制、四分之一毫米厚度塞尺的严格检验;
----无尘、无灰、80%的相对湿度以及防冷、隔
热、保通风的“ICU”环境要求;
----2013年8月10日至2015年5月19日,不到2年的时间,全部四台机组的定子下线圆满“收官”,均为优良。
调兵遣将---“群咖”披挂到位
2013年4月26日,大岗山水电站首台机组(4号机组)定子磁化试验顺利完成,由此,定子下线工作拉开帷幕。
随之,众位“大拿”、“高手”接到了项目部谋划已久的“定子下线”委任状。
电气“大拿”王德强,从事电气35年,历经龙滩、瀑布沟、官地等大型水电站,建功无数,全面负责。
嵌线“大拿”杨建森,专业“定子下线”近30年,啃下龙滩、瀑布沟、枕头坝硬骨头,经验老到,担纲专业“总指挥”。
嵌线“高手”李敬祥,专业“定子下线”20余年,龙滩、光照、黄角树多次证明的“高手”美誉,也不是浪得虚名,负责专业指导。
还有“女中豪杰”姜雪梅、工程部主任何兴国、2012年新分大学生张俊……
这样“懂管理、有经验、有技术、有活力”的一群人,其他班组感叹“真是一群‘大咖’云集……”
打造“ICU”现场----“群咖”的经验与“功课”完美融合
受领任务,“定子下线施工措施、熟悉工序、掌握工艺质量要求、安全管控细则”的学习,成为了“大咖”们每日的必修“功课”。
不几日,大小二十余道工序,已然熟识;15项工艺,全面明了;几十个以毫米为单位的质量控制标准,铭记脑海;数十项的一般、专项安全管控措施,了然于胸。
“功课”的深入、多次的讨论,“大咖”们的眼光渐渐集中于嵌装现场“平均温度不低于5℃,温差不大于7℃,防止结露,相对湿度在80%以下”、“不允许直接承受冷、热气流的吹袭”、“良好的防尘和足够的通风”、“安全及消防设施、警卫制度”以及多达18项的“洁净化安装工艺”的要求。
经验与“功课”的完美融合,打造“ICU”定子下线现场成为共识。
5天,项目部、“大咖”们的集体讨论,定子下线防尘棚、下线工作准备区的“ICU”设计出台,仅仅过后11天,“ICU”设计变成实体。
多个扇形钢质平台顺着定子弧度,对装成内外圆平台,用圆形工字钢将立柱相连,各层预留活动门,上下方布置钢梯,全覆盖防尘篷布,宽15米的防尘棚形成。
防尘棚向机组横轴线延伸10米,在发电机层、机组段中隔墩以及右侧端副厂房部分区域,顶棚彩钢,周围防尘篷布,地面铺设PVC塑料地垫,外部围栏全封闭,形成下线准备区,内设作业房、配胶房、绕包房、线棒开箱区、线棒试验区、试验后线棒摆放区、材料库、工具房、休息室。
照明----36伏安全电压,2台5千伏安行灯变压器,48盏行灯,“明察秋毫”每一角落。
通风----8台轴流风机,24小时空气通畅、毫不憋闷。
温湿度----4块温湿度计、6台除湿机、6台干燥机,专人巡视,保证恒温、干爽。
用水----外置水箱、水包,自动控制,水源不断、不漏。
除尘----3班12人配备吸尘器,不间断清扫,地面“铮亮”,经得住“白布”检查。
服装----工作服、布鞋、毛巾、手套、安全帽、鞋套,一水全新。
工具、材料----专柜存放,签单领用,用后还需擦拭干净。
门卫----专人值班,进出人员须登记,外来人员一律穿鞋套。
警示、消防、工艺----安全警示牌、消防制度、工艺说明牌,32面上墙;十余瓶灭火器摆放现场,人员均经过专项安全培训。
文明施工----“工完、料净、场地清”,质安部会同王德强、杨建森天天督促、检查。
……
“神清、气爽、清洁、干净”、“在这里面干活,带劲!”、“24小时连轴转都愿意!”,参与下线的职工窃喜。
“哇塞,这下他们安逸惨了!我也愿意在这样的环境里干活!”其他班组流露羡慕。
巴西贝洛蒙特水电站考察团在现场称“看到了水电七局的实力!”;国家发改委能源局熊敏峰处长,给予“环境干净整洁、员工操作规范有序、施工生产组织有序、安全文明监控到位”的高度评价;国电大渡河公司总经理涂扬举等各级领导也丝毫不吝赞美之辞。
“大咖”出手----注定不凡
定子下线,占据直线关键工期,“一年四投”的重压、4台机组转子吊装间隔的越来越短,质量、安全、进度形势凸显严峻,这其中,初遇问题的解决,则更是关键。
首战4号机,“并头块焊接对铁芯和线棒的遮盖保护、绝缘盒填充胶泥的清理、下端绝缘盒填充胶泥高度的降低”等等始料不及的问题,扑面而来。
这时,“大咖”们经验与“功课”的融合,再次发挥了作用。
对铁芯和线棒的遮盖保护,王德强一改过去“只垫石棉布”的做法,提出“在石棉布下增加橡胶垫”,焊渣等杂物的掉入成为历史,免除了焊工的顾虑,焊接效率一下子提高了30%。
为方便绝缘盒填充胶泥的清理,杨建森建议“在堵漏板上涂抹凡士林”,原先清理时使用频率非常高的锉刀、螺丝刀难得使用一下,绝缘盒的划伤情况消失,效率也从“十分钟3个盒子,变为10分钟7个盒子”,而且干净、彻底。
此前,下端绝缘盒灌注时,顶部未封闭,填充胶泥仅能与顶部持平,但固化收缩后,填充胶泥却会低于绝缘盒顶部5毫米,还需再次填充,耗时、费力。
李敬祥、姜雪梅、何兴国、张俊多次试验,“在绝缘盒顶部密封一层透明胶带,确保填充胶泥高出顶部5毫米”,结果表明,填充胶泥固化收缩后,刚好与绝缘盒顶部一致,这一改进,既省掉了补充填充泥工序,又提高了灌注效率,还保证了工艺质量。
王德强熬红了双眼、嘶哑了嗓子;杨建森,1152根线棒,一根一根核实位置是否正确;李敬祥,12种胶、漆,28种配比,一次又一次地试验;姜雪梅,女同志,强忍玻璃带带来的皮肤瘙痒,依然将两只胳膊全部用塑料包裹;何兴国,10944块槽楔,硬是一块一块的检查是否存在空隙;张俊,每台定子的576个线槽,按照图纸一个一个地检查、标记……
经验的积累、配合的默契、工艺质量要求的熟识、问题在准备阶段的消除,后续三台机组一路顺畅,工期一台比一台短、质量一台比一台优。
首台4号机131天,第二台3号机118天,第三台2号83天,最后一台1号机79天,全部4台机组定子绕组的绝缘电阻、直流电阻、槽电位、交流耐压等各项试验均顺利通过,合格率均为100%,优良率从77.8%上升到88.9%。
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