国电霍州电厂精细化管理完成磨煤机优化控制改造
2006-07-24 13:41:11 来源:国电集团
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电力18讯:
近年来,国电霍州电厂紧紧围绕“管理精细、高效低耗”的企业发展目标,积极推行精细化管理,大力开展节能降耗和设备技改工作,不断研究探讨新的项目,成功地降低了生产消耗和维护成本。7月17日,霍州电厂3#、4#磨煤机料位监控及系统优化调试工作结束,正常投入运行,至此,该厂8台磨煤机全部实现了料位在线监测和自动控制给料技术,合理优化了运行工况和煤粉比例,进一步降低了制粉单耗和钢球消耗量,有效提高了经济效益。
该节能技改项目采用了磨煤机料位在线监测和自动控制给料技术,在磨煤机上加装HTCS-200球磨机优化控制系统,建立了以料位为主变量的闭环控制系统,改变了过去以磨差压和磨出口温度等参数为变量的多变量控制系统,实现了真正意义上的给煤机自动控制(通俗地讲,就是控制系统可以根据磨煤机噪声的反馈,自动及时调整给煤机的来煤量,保证设备最佳工况运行点)。同时,运行值班人员还可以根据磨煤机运行电流,准确分析判断钢球量和给煤机来煤量,并及时补充钢球或改变给煤机下煤插板开度,有力提高了磨煤机稳定性能,降低了劳动强度和维护成本。此系统投运后,每次钢球装载量较改造前减少15吨以上,制粉单耗降低10%以上,有效降低了生产用电,经济效益显著。
该厂自2005年6月#4机大修中,首次尝试进行了7#磨煤机控制系统优化改造,运行稳定,达到了预期节能降耗的目的后,不断根据成功经验,先后利用机组计划检修机会,进行了其余7台磨煤机的设备技术改造,进一步推广了此项目的应用,扩大了节能降耗战果。
近年来,国电霍州电厂紧紧围绕“管理精细、高效低耗”的企业发展目标,积极推行精细化管理,大力开展节能降耗和设备技改工作,不断研究探讨新的项目,成功地降低了生产消耗和维护成本。7月17日,霍州电厂3#、4#磨煤机料位监控及系统优化调试工作结束,正常投入运行,至此,该厂8台磨煤机全部实现了料位在线监测和自动控制给料技术,合理优化了运行工况和煤粉比例,进一步降低了制粉单耗和钢球消耗量,有效提高了经济效益。
该节能技改项目采用了磨煤机料位在线监测和自动控制给料技术,在磨煤机上加装HTCS-200球磨机优化控制系统,建立了以料位为主变量的闭环控制系统,改变了过去以磨差压和磨出口温度等参数为变量的多变量控制系统,实现了真正意义上的给煤机自动控制(通俗地讲,就是控制系统可以根据磨煤机噪声的反馈,自动及时调整给煤机的来煤量,保证设备最佳工况运行点)。同时,运行值班人员还可以根据磨煤机运行电流,准确分析判断钢球量和给煤机来煤量,并及时补充钢球或改变给煤机下煤插板开度,有力提高了磨煤机稳定性能,降低了劳动强度和维护成本。此系统投运后,每次钢球装载量较改造前减少15吨以上,制粉单耗降低10%以上,有效降低了生产用电,经济效益显著。
该厂自2005年6月#4机大修中,首次尝试进行了7#磨煤机控制系统优化改造,运行稳定,达到了预期节能降耗的目的后,不断根据成功经验,先后利用机组计划检修机会,进行了其余7台磨煤机的设备技术改造,进一步推广了此项目的应用,扩大了节能降耗战果。
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