大唐华中电力试验研究院 :“锱铢必较”争毫厘
5次往返2处项目地,不间断地完成了2台机组C修、B修金属检验,这是大唐华中电力试验研究院的“金属医生”杨希锐和朱国斌近一个月来的赫赫“战绩”。
电厂各类设备管道在安装、检修过程中涉及的钢材种类和焊接方法数不胜数,哪怕有细微到毫厘的缺陷,都被认定是“带病作业”。这不,他们又与汽轮机高压隔板较上了劲儿。
按照某电厂2号机B修金属检验项目冲刺阶段的既定任务,杨希锐、朱国斌需对16个汽轮机高压隔板进行超声波、磁粉等无损检测。
“根据以往技术监督经验,隔板焊缝需要重点排查一下。”
“是啊,咱今天一定得拿下,保质保量完成检测,确保机组按时启动。”
……
正当两人准备摩拳擦掌大干一场时,却发现电厂提供的相关图纸不全。怎么办?没有图纸便无法准确把握焊缝具体位置,更加剧了缺陷定性的难度。一面是工期紧张、丝毫耽误不得;一面是检测时间、难度增加,从静叶片到内外环,每个组件、每个细节都需要细心分析,一不小心就会留下安全隐患。
“既然是金属‘医生’,除了常规‘体检’、‘诊治’疑难杂症之外,更要应对得了各种突发情况。”杨希锐和朱国斌捋了捋袖子,下决心一定要啃下这块儿“硬骨头”。就这样,两人半蹲在汽机平台上娴熟地开展作业,认真专注地检查静叶布置情况,不放过任何细节,逐一排查隔板表面所有特征找寻焊缝位置。终于,他们凭借丰富的工作经验,敏锐地捕捉到高压第4级上隔板进汽侧内环焊缝表面存在一处裂纹缺陷。
为了搞清裂纹向内部扩展的程度,两人采用超声波探头一点点试探隔板焊缝,掌握缺陷信号峰值,反复多次对比,排除结构因素干扰,凭借丰富实战经验练就的“毫厘之功”将裂纹深度精确控制在3毫米,并指导电厂人员消缺处理。
针对检验中发现的低硬度主汽管道,他们进行安全评估,协助完善了相关监督措施,切实为机组安全稳定运行排除了重大隐患,为机组按时启动争取了宝贵时间。
该机组顺利启机时,杨希锐和朱国斌正在湘潭电厂4号机A修现场紧张地忙碌着。看到该院qq群里转发服务企业写来的感谢信,两人的脸上露出了阳光般的灿烂笑容。
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