湖南检修公司:广东惠州500千伏鹅城换流站迎峰度夏纪实
2013-07-23 09:50:44 来源:国网湖南省电力公司
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电力18讯:
坚守值班岗位的分部领导,深夜开展设备特巡的运行人员,彻夜消缺排隐患的检修人员……6月以来,由国网湖南检修公司负责运维管理的广东惠州500千伏鹅城换流站,全面进入迎峰度夏24小时工作状态,为了迎峰度夏保电的万无一失,用实际行动守护着跨区电网三峡至广东直流系统的安全稳定运行。
彻夜完成直流控保软件修改
6月3日下午,国调中心保护处通知要尽快完成直流控保系统5处软件修改工作。接到通知后,湖南检修公司惠州分部立即组织召开紧急会议,再次检查前期软件修改流程流转情况,对相关安措进行讨论。为确保软件修改安全,国调批准在6 月5 日凌晨负荷1334MW 最小情况下采取极1 和极 2 轮停的方式开展工作。
6月4 日,全体干部职工进入准备阶段,上午分部再次组织召开讨论会,晚上分部领导及生产人员全部驻站。为满足操作需要,及时从市里调集2名下班的运行人员协助操作。
6月5日凌晨00:38极I直流系统由鹅城站操作闭锁,01:07国调下开工令,早已进入工作状态的检修人员立即开始软件修改、安装、编译、调试……一切按照既定顺序开展。分部领导根据现场实际情况作出正确、果断的决策和指挥;安监人员不停在现场巡视检查,发现问题及时制止;宣传通讯员高举摄像机和照相机,不放过任何一个小的细节;后勤保障人员及时为大家送上了热气腾腾的夜宵,整个工作就是在这种紧张而又和谐的气氛中开展。
由于鹅城站是主控站,直流系统所有操作都由鹅城站完成。负责现场查看设备状态的赵国富和潘劲,随着运行操作节奏,从交流场、换流变到直流场、从极I到极II不知跑了多少个来回,分部领导看着他们疲惫的样子,“整夜在户外看状态,辛苦了!” “这比起年度检修的操作,小case。”
6月5日08:09,所有工作结束,极II解锁。这时,工作负责人康文并未离开现场,而是镇定地坐在OWS前,重新打开Hidraw软件进行了一次debug,查看各项参数、设备状态正常,才如释重负地离开。
顺利完成所有操作及控保软件修改工作后,分部领导喜悦之情溢于言表,立即组织召开总结会,要求员工在后续的艰巨繁重的保电工作中再接再厉,总结经验,履行好职责,保障所辖设备设施的安全运行。
按“重大缺陷”迅速消缺保安全
6月18日晚,华灯初上,璀璨的灯光照亮了岭南大地。此时,蒋久松的电话铃声突然响起,时刻处于待命状态的他迅速接起电话,“AFP1A发光通道关断、紧急故障、OIB测量跳闸告警,AFP1A退至Service状态”,对话那头传来当班值长的声音。
他 “听风就是雨”,将“一般缺陷”按照“重大缺陷”对待,迅速调集一二次检修人员赶赴站内。路上,根据值长对故障现象的描述,结合今年前四次光CT故障点,他们打开随身携带的笔记本电脑查软件,很快将故障点锁定在远端模块上。
虽然故障点基本确定,但在实际处理过程中,他们仍然慎之又慎,兵分三路,控制室运行人员工作站OWS、继保室AFP1A主机、5611交流滤波器进线光CT,交换光纤、重启光通道,对整个回路进行全面排查,完全确认故障点在远端模块上,立即进行更换。
工作结束,已是午夜时分。问他们深夜消缺感觉如何,一、二次专业交叉融合的代表刘昊然说,“作为一名新职工,能为迎峰度夏应急抢修尽一份力量,我感到骄傲和自豪,同时,这也是一名入党积极分子应尽的义务。”
完成10千伏站用电倒换操作
入夏以来,广东地区雷暴雨天气频发,鹅城换流站外接10千伏架空线湖镇甲线、湖镇乙线电压波动大,运行不稳定,对换流站安全稳定运行造成威胁。
为保证站外供电安全,分部先后三次组织召开会议,对直接切换400伏重要负荷、直接倒换站用降压变51B和站外10千伏电源的安全性、经济性进行反复讨论、对比。讨论中,运行职工刘会鹏提议:“按照公司《现场作业安全补充规定》5.1.8条强迫油循环冷却系统禁止同时启动多台油泵规定,不能直接切换换流变风扇电机电源”,因此直接切换400伏重要负荷的方案排除在外。
倒换10千伏电源,相当于对三回站用电源进行一次彻底切换,10千伏备自投将先后动作4次。为确保操作安全,分部启动重大操作联合讨论机制,集思广益,充分考虑切换过程中可能遇到的各种风险,特别是在切换过程中,若内水冷主循环泵切换失败将导致相应极闭锁。
为避免站用电倒换过程中主泵进行切换,操作前,先将极I、极II的2台主泵电源进行手动切换,并在整个操作过程派专人现场监视内水冷主循环泵运行情况。每完成一次切换,立即组织全体生产人员分头对继电器室交流配电屏、换流变风扇、阀水冷系统、空调系统、工业生活水系统等的运行状况进行全面检查,确认正常才进行下一步操作。
整个操作过程历时3个余小时,10千伏第一回由站内51B降压变供电改为站外10千伏埔田丙(地埋电缆线路)、第二回(备用段 )由埔田丁改为湖镇甲,第三回由湖镇乙改为站内51B降压变。
操作结束后,惠州分部把关总工孙鹏这样点评:“今天对站用电进行如此大范围调整操作是自建站后首次,虽然操作风险大,但其后续的安全性、经济性会凸显,操作安全可控、能控,为今后站用电的切换操作积累了宝贵经验。”
对站停电之机排除潜在隐患
7月2日,惠州直流分部获悉对端换流站极I将于7月4日凌晨至5日上午停电进行缺陷处理。
为保障迎峰度夏供电安全,分部充分利用该停电机会消除缺陷和隐患,周密计划、严谨部署,力求用最短时间、最高效率提交一份最满意的“答卷”。7月3日,提前组织完成与极I直流系统相关设备的全面红外测温,重点对主通流回路进行反复测温,确认无过热缺陷;提前组织专人对现有缺陷进行梳理,力争借机进行消缺。
经过全面排查,本次消缺任务重点放在极I阀出水温度BT5测量异常(43度),若该测量值超过定值63.8度将导致极I降功率。为及早消除该隐患,检修人员立即查软件、搜资料,很快将故障点锁定在CCPA系统对应的模拟量测量板卡PS868上。故障确定后,接下来就是编制标准化作业指导书、危险点分析、作业前一小时培训、办理工作票、站队三交、更换板卡……一切都在有条不紊、按部就班开展。
在运行人员和检修人员的配合下,经过3个余小时的紧张工作,消缺工作圆满完成,工作进度和质量得到有效控制,为迎峰度夏期间设备的安全稳定运行奠定坚实基础。
坚守值班岗位的分部领导,深夜开展设备特巡的运行人员,彻夜消缺排隐患的检修人员……6月以来,由国网湖南检修公司负责运维管理的广东惠州500千伏鹅城换流站,全面进入迎峰度夏24小时工作状态,为了迎峰度夏保电的万无一失,用实际行动守护着跨区电网三峡至广东直流系统的安全稳定运行。
彻夜完成直流控保软件修改
6月3日下午,国调中心保护处通知要尽快完成直流控保系统5处软件修改工作。接到通知后,湖南检修公司惠州分部立即组织召开紧急会议,再次检查前期软件修改流程流转情况,对相关安措进行讨论。为确保软件修改安全,国调批准在6 月5 日凌晨负荷1334MW 最小情况下采取极1 和极 2 轮停的方式开展工作。
6月4 日,全体干部职工进入准备阶段,上午分部再次组织召开讨论会,晚上分部领导及生产人员全部驻站。为满足操作需要,及时从市里调集2名下班的运行人员协助操作。
6月5日凌晨00:38极I直流系统由鹅城站操作闭锁,01:07国调下开工令,早已进入工作状态的检修人员立即开始软件修改、安装、编译、调试……一切按照既定顺序开展。分部领导根据现场实际情况作出正确、果断的决策和指挥;安监人员不停在现场巡视检查,发现问题及时制止;宣传通讯员高举摄像机和照相机,不放过任何一个小的细节;后勤保障人员及时为大家送上了热气腾腾的夜宵,整个工作就是在这种紧张而又和谐的气氛中开展。
由于鹅城站是主控站,直流系统所有操作都由鹅城站完成。负责现场查看设备状态的赵国富和潘劲,随着运行操作节奏,从交流场、换流变到直流场、从极I到极II不知跑了多少个来回,分部领导看着他们疲惫的样子,“整夜在户外看状态,辛苦了!” “这比起年度检修的操作,小case。”
6月5日08:09,所有工作结束,极II解锁。这时,工作负责人康文并未离开现场,而是镇定地坐在OWS前,重新打开Hidraw软件进行了一次debug,查看各项参数、设备状态正常,才如释重负地离开。
顺利完成所有操作及控保软件修改工作后,分部领导喜悦之情溢于言表,立即组织召开总结会,要求员工在后续的艰巨繁重的保电工作中再接再厉,总结经验,履行好职责,保障所辖设备设施的安全运行。
按“重大缺陷”迅速消缺保安全
6月18日晚,华灯初上,璀璨的灯光照亮了岭南大地。此时,蒋久松的电话铃声突然响起,时刻处于待命状态的他迅速接起电话,“AFP1A发光通道关断、紧急故障、OIB测量跳闸告警,AFP1A退至Service状态”,对话那头传来当班值长的声音。
他 “听风就是雨”,将“一般缺陷”按照“重大缺陷”对待,迅速调集一二次检修人员赶赴站内。路上,根据值长对故障现象的描述,结合今年前四次光CT故障点,他们打开随身携带的笔记本电脑查软件,很快将故障点锁定在远端模块上。
虽然故障点基本确定,但在实际处理过程中,他们仍然慎之又慎,兵分三路,控制室运行人员工作站OWS、继保室AFP1A主机、5611交流滤波器进线光CT,交换光纤、重启光通道,对整个回路进行全面排查,完全确认故障点在远端模块上,立即进行更换。
工作结束,已是午夜时分。问他们深夜消缺感觉如何,一、二次专业交叉融合的代表刘昊然说,“作为一名新职工,能为迎峰度夏应急抢修尽一份力量,我感到骄傲和自豪,同时,这也是一名入党积极分子应尽的义务。”
完成10千伏站用电倒换操作
入夏以来,广东地区雷暴雨天气频发,鹅城换流站外接10千伏架空线湖镇甲线、湖镇乙线电压波动大,运行不稳定,对换流站安全稳定运行造成威胁。
为保证站外供电安全,分部先后三次组织召开会议,对直接切换400伏重要负荷、直接倒换站用降压变51B和站外10千伏电源的安全性、经济性进行反复讨论、对比。讨论中,运行职工刘会鹏提议:“按照公司《现场作业安全补充规定》5.1.8条强迫油循环冷却系统禁止同时启动多台油泵规定,不能直接切换换流变风扇电机电源”,因此直接切换400伏重要负荷的方案排除在外。
倒换10千伏电源,相当于对三回站用电源进行一次彻底切换,10千伏备自投将先后动作4次。为确保操作安全,分部启动重大操作联合讨论机制,集思广益,充分考虑切换过程中可能遇到的各种风险,特别是在切换过程中,若内水冷主循环泵切换失败将导致相应极闭锁。
为避免站用电倒换过程中主泵进行切换,操作前,先将极I、极II的2台主泵电源进行手动切换,并在整个操作过程派专人现场监视内水冷主循环泵运行情况。每完成一次切换,立即组织全体生产人员分头对继电器室交流配电屏、换流变风扇、阀水冷系统、空调系统、工业生活水系统等的运行状况进行全面检查,确认正常才进行下一步操作。
整个操作过程历时3个余小时,10千伏第一回由站内51B降压变供电改为站外10千伏埔田丙(地埋电缆线路)、第二回(备用段 )由埔田丁改为湖镇甲,第三回由湖镇乙改为站内51B降压变。
操作结束后,惠州分部把关总工孙鹏这样点评:“今天对站用电进行如此大范围调整操作是自建站后首次,虽然操作风险大,但其后续的安全性、经济性会凸显,操作安全可控、能控,为今后站用电的切换操作积累了宝贵经验。”
对站停电之机排除潜在隐患
7月2日,惠州直流分部获悉对端换流站极I将于7月4日凌晨至5日上午停电进行缺陷处理。
为保障迎峰度夏供电安全,分部充分利用该停电机会消除缺陷和隐患,周密计划、严谨部署,力求用最短时间、最高效率提交一份最满意的“答卷”。7月3日,提前组织完成与极I直流系统相关设备的全面红外测温,重点对主通流回路进行反复测温,确认无过热缺陷;提前组织专人对现有缺陷进行梳理,力争借机进行消缺。
经过全面排查,本次消缺任务重点放在极I阀出水温度BT5测量异常(43度),若该测量值超过定值63.8度将导致极I降功率。为及早消除该隐患,检修人员立即查软件、搜资料,很快将故障点锁定在CCPA系统对应的模拟量测量板卡PS868上。故障确定后,接下来就是编制标准化作业指导书、危险点分析、作业前一小时培训、办理工作票、站队三交、更换板卡……一切都在有条不紊、按部就班开展。
在运行人员和检修人员的配合下,经过3个余小时的紧张工作,消缺工作圆满完成,工作进度和质量得到有效控制,为迎峰度夏期间设备的安全稳定运行奠定坚实基础。
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