哈尔滨电业局“工厂化检修”提升管控质效
2013-05-31 16:55:21 来源:
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电力18讯: “‘工厂化检修’减少了员工现场作业时间,提高了检修员工的人身安全可靠性,对员工来说是一项福音……”5月27日,在黑龙江哈尔滨电业局检修试验工区的“工厂化”检修车间里,检修专责考尚辉师傅对记者这样说道。
据了解,目前,哈尔滨电业局变电检修试验工区“工厂化”检修车间占地面积1200多平方米,已具备对220千伏及以下部分设备进行A、B类检修的功能。同时,该局成立“工厂化检修”工作领导小组,并制定《“工厂化检修”管理规定》,利用班组现有骨干检修人员组成专业检修队伍,通过设备厂家的专业培训指导,使专业检修队伍基本具备工厂化检修操作技术水平,采用专业班组人员轮训上岗,在开展检修人员培训工作的同时,为工厂化检修车间提供了充足的人力资源。
检修试验工区主任寻克忠给记者算了这样一笔经济账:以1组220千伏隔离开关大修工作为例,变电站内现场检修一般至少需3天(72小时)时间才能完成全部解体大修任务。而采取“工厂化检修”模式后,变电站内现场作业的有效工作时间可以降到8小时以内,同比可节省停电时间64小时,节约电量可达500万度,以平均电价每度0.5元计算,可增加电费收入250万元。因此,实现“工厂化”检修模式后,提升直接经济效益的同时,对企业提升生产管理与管控质效成效显著。
实现“工厂化检修”模式,在生产管理的角度有效保证了检修质量。在以往的工作中,要按时对设备进行送电,检修工作时间紧,工作地点多位于相邻带电设备之间,检修现场危险程度高,天气多变,每次作业都要视天气情况而定,室外变化因素较多。采用“工厂化检修”模式后,变电站内检修现场只是负责拆装以及简单地调试,时间上得到极大压缩,停电时间大幅度减少,而检修工作时在车间内完成,时间相对宽松,危险程度较现场作业相比几乎降到最低,室内检修更是避开了恶劣天气的制约影响。(严立博 桑学勇)
据了解,目前,哈尔滨电业局变电检修试验工区“工厂化”检修车间占地面积1200多平方米,已具备对220千伏及以下部分设备进行A、B类检修的功能。同时,该局成立“工厂化检修”工作领导小组,并制定《“工厂化检修”管理规定》,利用班组现有骨干检修人员组成专业检修队伍,通过设备厂家的专业培训指导,使专业检修队伍基本具备工厂化检修操作技术水平,采用专业班组人员轮训上岗,在开展检修人员培训工作的同时,为工厂化检修车间提供了充足的人力资源。
检修试验工区主任寻克忠给记者算了这样一笔经济账:以1组220千伏隔离开关大修工作为例,变电站内现场检修一般至少需3天(72小时)时间才能完成全部解体大修任务。而采取“工厂化检修”模式后,变电站内现场作业的有效工作时间可以降到8小时以内,同比可节省停电时间64小时,节约电量可达500万度,以平均电价每度0.5元计算,可增加电费收入250万元。因此,实现“工厂化”检修模式后,提升直接经济效益的同时,对企业提升生产管理与管控质效成效显著。
实现“工厂化检修”模式,在生产管理的角度有效保证了检修质量。在以往的工作中,要按时对设备进行送电,检修工作时间紧,工作地点多位于相邻带电设备之间,检修现场危险程度高,天气多变,每次作业都要视天气情况而定,室外变化因素较多。采用“工厂化检修”模式后,变电站内检修现场只是负责拆装以及简单地调试,时间上得到极大压缩,停电时间大幅度减少,而检修工作时在车间内完成,时间相对宽松,危险程度较现场作业相比几乎降到最低,室内检修更是避开了恶劣天气的制约影响。(严立博 桑学勇)
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