水电十三局武汉地铁11号线未来三路封顶记
4月30日,水电十三局承建的武汉地铁11号线未来三路站主体结构按期封顶,标志着武汉地铁11号线全线13个车站主体全部完成,实现了11号线主体结构封顶的里程碑目标,为年底的通车试运营打下了基础。回顾未来三路站从开工到最终封顶所经历的曲折过程,凝聚了项目全体员工的辛勤劳动和汗水。
岩溶专项勘察
未来三路站位于高新大道与未来三路交汇处,沿高新大道呈东西向敷设,横跨十字路口。车站全长376米,为地下两层双柱三跨箱型框架结构,采用明挖法施工。在整个车站的初勘、详勘过程中,发现车站基坑内岩溶极为发育,特别是西区共计227米位于中风化灰岩的岩溶承压水强发育区,地质条件极为复杂,施工难度极大。
自2014年10月开工后,设计院就提出未来三路站岩溶专项勘察必须要开始实施,同时,为了进一步准确掌握岩溶的详细发育情况,项目部成立了专业小组走访了多个政府部门,深入调查了车站周边的村民,查阅了大量的历史资料,掌握了未来三路站活灵泉的历史由来和现状情况,积极推动岩溶专项勘察工作于2015年12月开始实施,通过5个多月的现场专项勘察和钻孔加密补勘,基本探明了岩溶的范围、深度、填充情况、地下水的流向等,为后续岩溶处理提供了详细的水文地质资料。
岩溶设计方案论证
项目部在拿到岩溶专项勘察资料后,先后考察了地铁6号线红马区间的岩溶处理现场,借鉴其岩溶处理的经验,积极与业主、总体设计、工点设计多方沟通,参加设计院和业主关于岩溶处理方案专家咨询会及讨论会达15次之多。方案未确定期间,邀请公司领导及专家组多次来项目对岩溶处理方案进行指导,提出诸多建设性意见。
武汉地铁项目部结合专家意见,投入多台地质钻机、注浆设备、成孔设备,从不同角度反复进行岩溶注浆试验、配合比试验、围护成桩试验,并及时将试验数据进行反馈给业主和设计单位,全力协助推动整个处理方案的形成。
最终于2016年8月26日,武汉地铁集团第75次技术委员会确定岩溶处理的最终方案:总体采用“外截内排,分区实施”,车站外侧采用注浆帷幕封堵岩溶水,围护结构钻孔灌注桩一桩一孔进行超前地质探测兼做注浆孔,基坑内侧设置注浆孔,梅花型布置,孔距3米,深度至底板以下3米,根据强弱富水带情况,采用化学浆、双液浆、单液浆相结合的方式进行处理。
岩溶处理实施阶段
自2016年5月,项目部开始进行岩溶注浆试验,边试验边施工、边增加设备和人员。自方案最终确定后配足注浆人员、机械进行施工,钻孔桩的24台冲击钻与岩溶注浆交叉施工,人机不停,24小时作业,抢晴天、战雨天,并于今年2月28日完成全部岩溶注浆施工。
在未来三路站岩溶处理的过程中,投入了大量的人力和物力,先采用单液浆注浆方式,但效果不太理想,项目部立刻积极改进注浆工艺,改用双液浆和化学浆的注浆方式,最终确保了基坑外帷幕和基坑内封底的岩溶处理效果。
基坑开挖阶段
在基坑大面积开挖前,项目部邀请第三方到现场进行了岩溶注浆效果的检测,通过取芯和压水试验、开挖过程中浆液的扩散情况、围护结构侧壁的渗水情况,最终验证了岩溶注浆止水效果明显,可以进行基坑的开挖。在基坑开挖的过程中,严格按照施工方案的要求,分层对称限时、先撑后挖的原则,加强对基坑变形和地下水位的情况进行监测。
由于车站基坑内位于中风灰岩中,抗压强度高,经专家证论后,采用爆破进行开挖,施工过程中按照多打孔、少装药的原则,做好各项保证措施,积极协调公安部门,先后共投入两台破碎锤,9台挖掘机、20台自卸车、一台抓斗、两台100吨汽车吊,克服了雨季、文明施工、工序交叉、渣土禁运等诸多困难,最终于4月4日全部完成。
基坑开挖至基底后,及时联系了第三方检测单位对基坑底部进行了雷达空洞检测,确保了施工质量。
主体结构按期封顶
未来三路站主体结构封顶的节点目标下发后,项目部第一时间成立了专门的组织机构,倒排工期,将总工期分解至每日,并将各个重要节点形成文件下发项目部各部门和作业队,制定了奖罚措施,施工分白班和夜班,配足人力、材料、机械设备等资源,连续作业。
每天召开生产例会,解决现场生产中存在的问题,同时项目部制定了领导带班制度,每日现场进行带班,督促各个节点的施工进度,及时调配施工资源,提前进行材料采购。当雨季来临时,在基坑的上部搭设防雨棚,确保雨天基坑内正常施工。
未来三路站主体结构的按期封顶,标志着全线进入附属结构施工阶段,也是中国电建岩溶区地铁施工中的重大突破,取得了良好的效果。
相关新闻:
-
无相关信息