下花园发电厂节能降耗显成效
本网讯 近两个月来,大唐国际下花园发电厂在单机运行、机组负荷率大幅下降等不利因素的情况下,加大节能降耗管理力度,通过优化机组运行方式、加强设备技术改造、提高全员节能意识等工作,取得较好的节能经济效益。
运行人员根据不同煤种,及时调整燃烧方式和煤粉细度,合理配比一、二次风,控制一次风压,保证炉膛氧量控制在合理范围,使煤粉在炉膛内充分燃烧,提高锅炉效率;针对机组长期带低负荷、入炉煤煤质较差、制粉系统长期运行等特点,及时修改氧量指标值,以完善绩效考核系统对运行指标的控制,为机组经济运行提供了重要的对标平台;制定《机组优化方案》及《辅控系统经济运行方案》,全面做好运行调整工作,确保机组处于最经济的运行状态。
在10月份机组检修期间,该厂完成了多项节能技术改造项目。变频器、变压器和电机节能改造覆盖了电气专业的节能范围,改造过程中考虑到电源电缆、负荷电缆和控制电缆走向,采取最捷径沟道、桥架,减小成本;把运行周期较长的高耗能电机更换为超高效节能电机,额定电流值明显降低,效率值提高了数个百分点;低压变压器更换成高导磁硅钢片变压器,大幅度降低了空载损耗。检修期结束后,经过一段时间机组开机实践证明,仅电气专业设备的每月节省电量达到约32万度左右,节电效果十分明显。
在锅炉专业上,该厂对制粉系统中钢球进行了筛选和添加,使制粉系统出力提高,制粉单耗降低了0.88千瓦时/吨;完成了3号炉低温预热器改造,彻底解决了锅炉尾部漏风问题,使锅炉尾部漏风率降低了7.21%;脱硫球磨机配合脱硫添加剂使用,每次启动后运行时间减少5小时左右,每次可降低球磨机耗电量约900千瓦时,并且因此减少了浆液循环泵运行台数,降低了脱硫系统耗电率。
该厂还认真分析节能指标完成情况,并根据生产情况和存在的问题部署下阶段的节能工作;对生产现场的“跑、冒、滴、漏”和生产现场用每月定期检查,将精细化管理延伸到管理、生产全过程,企业能源管理工作不断细致深化。
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